TRABAJO DE INNOVACION
2014
TRABAJO DE INNOVACION
2014
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN O SERVICIOS DE LA EMPRESA
FICHA DE CALIFICACION A) PROGRAMA: APRENDIZAJE DUAL ° Carrera: Carrera: MECANICA AUTOMOTRIZ B) NOMBRE DEL PARTICIPANTE: VILCA CONTERAS LUIS ALEJANDRO Ingreso
2011-II
I.D.
531421
C) EMPRESA: MECANICA AUTOMOTRIZ M&L MOTORS Dirección: Dirección: MZ. “P” LTE. 14 VENTANILLA-CALLAO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN O MEJORA “EXTRACTOR
DE CAMISETAS HUMEDAS”
AREA DE APLICACIÓN APLICACIÓN DE LA EMPRESA: MECANICA AUTOMOTRIZ D) CALIFICACIÓN POR LA EMPRESA
N° DE
CRITERIOS DE
ORDEN
EVALUACIÓN
01
Factibilidad de aplicación del trabajo de innovación y/o mejora.
CALIFICACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 07
PUNTAJE OBTENIDO
TRABAJO DE INNOVACION
2014
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO” CLIMATICO”
SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
TRABAJO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA “EXTRACTOR
DE CAMISETAS HUMEDAS ”
EMPRESA: MECANICA AUTOMOTRIZ M&L MOTORS APRENDIZ: VILCA CONTRERAS, LUIS ALEJANDRO
TRABAJO DE INNOVACION
2014
ALUMNO:
VILCA CONTRERAS LUIS ALEJANDRO
INSTRUCTOR:
GENARO MESTANZA MENDOZA
CARRERA:
MECANICO AUTOMITRIZ
DIRECCION ZONAL:
LIMA-CALLAO
UFP:
ESCUELA DE AUTOMOTORES - INDEPENDENCIA
TRABAJO DE INNOVACION
2014
ÍNDICE
Pág. 1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN……..…..7 2. CONTENIDO…………………………………..……………………...8 3. INTRODUCCIÓN………..……………………………….…… ..……9 4. ANTECEDENTES…………………………...................................10 5. OBJETIVOS………………………………………………….… .......11 6. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS……………...…………...…12 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
CILINDROS REFRIGERADOS POR AGUA………………..12 TEMPLES……………………………………………………..13 TR ATAMIENTO TÉRMICO…………………………………15 ROSCA Y SUPERFICIE ROSCADO………………………15 TORNILLO Y TUERCA…………………………………...…16
7. PROFUNDIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN………………………17 7.1 7.2
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO ACTUAL……………….....18 ANÁL. DEL MÉTODO ACT. Y PLANEAMIENTO DEL PROYECTO…23
TRABAJO DE INNOVACION
2014
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
TÍTULO
: Extractor de camiseta
SECCIÓN
:
EMPRESA
: Mecánica Automotriz M&L Motors
Reparación de motores
TRABAJO DE INNOVACION
2014
CONTENIDO
1. Analizar el método actual de la operación en el cual se encuentra el problema. 2. Realizar un diagrama de análisis del proceso (DAP) con el método actual 3. Realizar un proyecto específico para mejorar y eliminar el problema. 4. Analizar el proyecto. 5. Verificar y estudiar y ver las mejoras gracias al proyecto. 6. Analizar el método mejorado de la operación en el cual se encuentra el problema.
TRABAJO DE INNOVACION
2014
INTRODUCCION
Este proyecto consta de una herramienta, el cual nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo y producción, teniendo como objetivos principales: la reducción del tiempo empleado, calidad en el acabado de trabajo y un mundo abierto a la competencia, la necesidad de un desarrollo sustentable pone en evidencia el requerimiento de contar con herramientas y/o equipos que permitan el servicio más preciso, rápido y eficiente. Este trabajo está hecho para facilitar y agilizar las operaciones en la Mecánica Automotriz, ya que es el propósito principal y visualizar, con conocimientos e
TRABAJO DE INNOVACION
2014
ANTECEDENTES Actualmente la empresa JMK Contratistas Generales S.A.C. es una empresa que cuenta con equipos de maquinaria pesada, y para la reparación de los equipos cuenta con un taller de reparación y mantenimiento. Este taller realiza todos los trabajos necesarios para mantener operativos los equipos, pero en este caso nos enfocaremos en el área de reparación de motores ya que el trabajo va dirigido para esa área. Hoy en día no todas las empresas cuentan con las herramientas y servicios necesarios para poder realizar los trabajos con eficacia, rapidez, y seguridad. Es por eso que presentamos a continuación una alternativa para reducir al mínimo el riesgo de accidentes, el tiempo de ejecución y ahorro de la mano de obra, mi mejora consiste en fabricar en “extractor de camiseta que nos ayudara a mejorar ya lo mencionado anteriormente. ”
Para la reparación de un motor se tiene que cambiar camisetas, el cual para su extracción se tiene que realizar un extractor de camisetas, para esto se tiene una plancha circular al diámetro de la camiseta y n fierro para golpear hasta que salga la
TRABAJO DE INNOVACION
2014
OBJETIVOS Este proyecto se realiza con la finalidad de que los trabajos que a diario se realiza en la empresa que laboro se hagan, con el menor tiempo posible, con mayor seguridad, mayor rendimiento, y el menor desgate físico del técnico. De este modo pretendemos satisfacer las necesidades de la empresa y mantener operativos los equipos con un mínimo de tiempo empleado. Y nuestros principales objetivos son:
Proporcionar mayor seguridad al técnico que realiza la operación.
Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria.
Realizar el trabajo en menor tiempo posible.
Mejorar los procedimientos y procesos.
TRABAJO DE INNOVACION
2014
6. FUNDAMENTOS TECNOLOGICOS 6.1 CILINDROS REFRIGERADORES POR AGUA Los cilindros de los motores refrigerados por agua están alojados generalmente en un bloque; gracias a que las distancias entre cilindros son más cortas que en los motores refrigerados por aire; se consideran longitudes de bloques más cortos. El bloque de doble pared es atravesado por canales de refrigeración. El agua de refrigeración es suministrada a la parte inferior del bloque por la bomba del agua, refrigera sobre todo las paredes de los cilindros y fluye por los conductos hasta la culata. El bloque de cilindros y cigüeñal constituye generalmente una sola pieza de función. Esta forma constructiva especialmente rígida se denomina bloque de cilindros y cigüeñal o bloque del motor. Como materiales se emplea el hierro fundido con grafito laminar (P.ej. fundición gris GG25) o bien aleaciones de aluminio. Debido a las buenas propiedades de deslizamiento del hierro fundido con grafito laminar, en este caso la superficie del cilindro la forma directamente el hierro fundido del bloque. En los bloques de aleación de aluminio deben montarse camisas de hierro fundido o también mejorar las propiedades de deslizamiento y desgaste de las paredes de los cilindros mediante procedimientos de tratamientos especiales. (ALUSIL).
TRABAJO DE INNOVACION
2014
En caso de motores con cilindro encamisados los pistones no están en contacto con el material del cilindro. Las camisas de los cilindros son hierros fundidos o de una fundición de aleación de aluminio (por ej., fundición G-ALSiOMg). Las camisas son de hierro fundido de gran fino (fundición centrifugado). Pueden cambiarse por separado y poseen una vida larga, ya que son más resistentes al desgaste que las paredes de un bloque de hierro fundido. Se distingue entre camisas húmedas y camisas secas.
CAMISAS DE CILINDRO HUMEDA. Esta directamente bañada por agua de refrigeración, con ello resulta un buen efecto de refrigeración, tiene por lo tanto que estar en estanqueidad respecto al bloque del cilindro. Si los anillos de empaquetadura están deteriorados pasara agua de refrigeración al carácter mezclándose con el aceite. La camisa tiene en su extremo superior un reborde o collar y sella con un O-ring. El empleo de camisas húmedas tiene la ventaja de que en una reparación del motor queda simplificado el trabajo con cambio de camisas y que solo hace falta un tamaño de recambio de pistón. Un inconveniente es que el bloque no es tan rígido y se deforma más eficiente.
TRABAJO DE INNOVACION
2014
CAMISA SECA No está en contacto con el agua de refrigeración, sino que esta insertada a presión con o sin reborde en el cilindro. Las camisas secas se emplean cuando el cilindro se ha rectificado hasta la última sobre medida admisible, debido a repetidas reparaciones, no quedando ya espesor de la pared para otro rectificado. Se emplea también en motores nuevos cuando aquellas son de un material con mejores propiedades y más resistentes al desgaste que el de bloque. La transmisión de calor al refrigerante no es tan buena como con las camisas húmedas.
TRABAJO DE INNOVACION
2014
6.2 TEMPLES. Gracias a la modificación de las propiedades de un material con un acero fácilmente mecanizable se puede fabricar piezas duras resistentes al desgaste. Se denomina temple y enfriarlo luego con rapidez. Por medio del temple se consigue dureza cuya cuantía depende del contenido de carbono.
6.3 BONIFICADOR DEL ACERO O TRATAMIENTO TERMICO: El bonificado es un tratamiento térmico para conseguir mayor tenacidad con una determinada resistencia a la tracción mediante un temple y subsiguiente revenido en general a la alta temperatura ( 500 a 650 oC)
6.4 ROSCA O SUPERFICIE ROSCADA Una rosca o superficie roscada puede definirse como la superficie generada por
TRABAJO DE INNOVACION
2014
6.5 TORNILLO Y TUERCA. En la constitución de las maquinas se emplean con gran profusión, piezas limitadas por superficies roscadas de los más variados tipos, debido a las especiales propiedades de esta clase de superficies. Las piezas provistas de roscas exteriores se denominan tornillo y las piezas provistas de roscas interiores reciben el nombre de tuercas. Los tornillos pueden ser considerados también como solidos constituidos por un cilindro sobre el que se enrolle un hilo o filete siguiendo una hélice, y las tuercas como solido provistas de un agujero cilíndrico sobre cuya superficie se sitúa un filete igualmente siendo una hélice.
TRABAJO DE INNOVACION
7. PROFUNDIZACIÓN DE LA INNOVACION 7.1 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE MÉTODO ACTUAL
Proceso de ejecución del método actual. Examinar el método actual. 7.2 Análisis del método actual y planteamiento de la innovación
7.3 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL METODO MEJORADO
2014
TRABAJO DE INNOVACION
2014
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL METODO ACTUAL
EMPRESA DEPARTAMENTO/ AREA SECCION:
MECANICA AUTOMOTRIZ M&L MOTORS Mecanica A utomotriz Reparacion de motores
PROYECTO: ACTIVIDAD
EXTRACTOR DE CAMISAS
Met. Actual
Operación
17
Inspeccion
1
Transporte
5
Demora
6
Almacenaje
0
Total
LUIS
OBSERVADOR
VILCA CONTRERAS
FECHA
22-may
45m
Tiempo total
3 h 43 min
DESCRIPCION
2014
M. ACTUAL
METODO
X
M. MEJO OPERARIO
29
Distancia Total
Nª
Met. Diferencia Mejorado
MATERIA
TIPO
MAQUINA
X
GESTION
DIST TIEMP OBSERV
1 Colocar el Block en una zona libre
3m
2 Volte ar el block boca arriba
…
10 min Pluma H. 5 mi n
3 Buscar tacos para colocar debajo del block
5m
5min
4 Alzar el block y colocar tacos
…
3 mi n
5 Traer vernier para medir diametro de camisa
5m
1 min
6 Medir diametro de camisa
…
30 seg
7 Buscar y traer la base del di ametro de camisa
5m
5min
8 Colocar la base en la parte superior de l a camisa
…
1 mi n
9 Traer un fierro para golpear
5
3
i
Pl uma H. Pl uma H.
Pl uma H.
TRABAJO DE INNOVACION
2014
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL MÉTODO ACTUAL ITEM
PASOS
1.
COLOCAR EL BLOCK EN UNA ZONA LIBRE
Preparar herramientas.
Observar el área de trabajo y las condiciones. 2, 3 y 4
VOLTEAR EL BLOCK BOCA ARRIBA Y COLOCAR TACOS
ESQUEMA / DIBUJOS
TRABAJO DE INNOVACION 7y8
TRAER LA BASE DEL DIAMETRO DE LA CAMISA Y COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CAMISA
Buscar una plancha de la medida del diámetro de la camisa en caso que no haya se tendría que preparar una plancha de acuerdo a la medida
9 y 10
TRAER UN FIERRO PARA GOLPEAR DE 50 CM (L) Y 5 CM (A) 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 Y 22 GOLPEAR CON EL FIERRO HASTA QUE SALGA LA 1RA. CAMISETA Y LUEGO DESCANSAR Y ASI SUCESIVAMENTE, HASTA SACAR LAS 6 CAMISETAS DEL MOTOR Esta operación se realiza entre dos operarios uno ayuda a sostener la base y
2014
TRABAJO DE INNOVACION
26,17 Y TRAER LAS CAMISAS NUEVAS, COLOCAR LOS O-RINES A TODAS 28 LAS CAMISAS Y COLOCAR LAS CAMISAS EN EL BLOCK
29
VERIFICAR ALTURA QUE SOBRESALE DE LA CAMISA
2014
TRABAJO DE INNOVACION
2014
Examinar el método actual: En esta etapa se busca eliminar, combinar, redistribuir y simplificar las tareas, a través de la formulación de preguntas para identificar las oportunidades para mejorar el método actual.
LISTA BASICA DE PREGUNTAS PARA EXAMINAR EL METODO ACTUAL
PROPOSITO
CONOCE
CRITICA
SUGIERE
¿Qué se hace?
¿Por qué se hace?
¿Qué otra cosa podria hacerse?
¿Qué deberia
Construir una herramienta adecuada.
Constuir la herramienta
¿en qué otro lugar
¿Dónde deberia
podría hacerse?
hacerse?
(Desmontaje de Desmontar/verificar/Limpi las camisas del ar/armar/montar camisas motor) inadecuadamente LUGAR
(Area de reapacion de motores) PERSONAS
Porque no hay una herramienta adecuada
¿Dónde se hace?
¿Por qué se hace allí?
En un piso del taller encima de tacos y los repuestos en la mesa
Porque es el lugar destinado para la repaci on de motores
ELIGE
hacerse?
En una nueva area con En un area destinada mejor c omodidad y a lca nse a reparacion y zona a l as herramientas
limpia
¿Por qué lo hace esas
¿Quién deberia
TRABAJO DE INNOVACION
2014
7.2 Análisis del método actual y planteamiento del proyecto:
ITEM
CRITICAR
COMPRENDER
El extractor de camiseta para extraer una camiseta solo se gira el perno
1
Antes se tenia una plancha redonda y un fierro para golpear
2
Antes se tenia que Solo se coloca tan solo estar acomodando cada una ves la plancha ves que se golpeaba la redonda (por camisa) camiseta
3
Antes para sacar la camiseta se golpeaba con un fierro y con cada golpe que se daba a veces se chancaba una de las bancadas
Con el extractor de camisetas hay una conservacion del buen estado del monoblock
MEJORAR
Con esto se redujo el esfuerzo fisico del operario y el ahorro de tiempo Con esto se reduce el tiempo Con esto no va haber perdidas para la empresa y abra un buen acabado del trabajo
TRABAJO DE INNOVACION
2014
7.3 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL METODO MEJORADO DIAGRAMA DE ANALISIS DEL METODO MEJORADO
EMPRESA DEPARTAMENTO/ AREA SECCION:
MECANICA AUTOMOTRIZ M&L MOTORS Mecanica Automotriz Reparacion de motores
PROYECTO: ACTIVIDAD
EXTRACTOR DE CAMISAS
Met. Actual
Met. Diferencia Mejorado
Operación
17
12
Inspeccion
1
1
Transporte
5
4
Demora
6
0
Almacenaje
0
0
29
17
Total Distancia Total
45m
38m
Tiempo total
3 h 43 min
1 h 57 min
Nª
DESCRIPCION
LUIS
OBSERVADOR
VILCA CONTRERA
FECHA
22-may
M. ACTUAL
METODO
2014 X
M. MEJO OPERARIO MATERIA
TIPO
MAQUINA
X
GESTION
DIST TIEMP OBSERV
1 Colocar el Block en una zona libre
3m
10 min Pluma H.
2 Alzar el block y colocar tacos en los ex tremos
…
5 mi n
3 Traer vernier para medir diametro de l a camisa
5m
30 seg
Pl uma H.
TRABAJO DE INNOVACION
2014
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL MÉTODO MEJORADO ITEM
PASOS
1
COLOCAR EL BLOCK EN UNA ZONA LIBRE
Preparar herramientas. Dejar espacio libre por donde camine los demás trabajadores
Observar el área de trabajo y las condiciones. 2
ALZAR EL BLOCK Y COLOCAR TACOS A LOS EXTREMOS
Con la ayuda de un tecle levantamos y
ESQUEMA / DIBUJOS
TRABAJO DE INNOVACION 5,6 y 7
TRAER LA BASE DEL EXTRACTOR DE CAMISETA Y LA LLAVE 27 Y COLOCAR EL EXTRACTOR EN LA CAMISETA
Una plancha de la medida del diámetro de la camisa.
8,9,10 11,12 y 13
EXTRAER LA 1RA CAMISETA Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA EXTRAER LAS 6 CAMISETAS
2014
TRABAJO DE INNOVACION
14
LIMPIAR Y LAVAR EL BLOCK Usando aire comprimido y combustible realizar la limpieza respectiva del motor
15 y 16
2014
TRAER LAS CAMISAS NUEVAS, COLOCAR LOS O-RINES A TODAS LAS CAMISAS Y COLOCAR LAS CAMISAS EN EL BLOCK
Zona de limpieza
TRABAJO DE INNOVACION
29
VERIFICAR ALTURA QUE SOBRESALE DE LA CAMISA
2014
TRABAJO DE INNOVACION
2014
TIPOS Y COSTOS DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN MATERIALES EMPLEADOS PARA LA ELABORACION D EL PROYECTO DE INNOVACION
ITEM 1 2 3 4 5 6 7
MATERIALES Pin Plancha de fierro circular Plancha de fierro circular Tuerca Rosca o perno grande Soldadura Perno
CANT 2 1 1 2 1 1 Kg 2
MEDIDAS (mm) 100 L 110 diam. 130 diam. 7/8" 400 L __ 12 L Presio Total
PRECIO TOTAL Sin monto S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 2.00 S/. 4.00 S/. 9.00 S/. 5.00 S/. 50.00
TRABAJO DE INNOVACION
2014
TIEMPO EMPLEADO PARA LA APLICACIÓN Y FABRICACION DE HERRAMIENTA
Comprar el Material……………………………………………. 5 horas Amoldar Piezas- Torno …………………………………………. 6 horas Unir las piezas-Soldar……………………………………………… 3 horas
Armar………………………………………………………………………..1 hora
Pintado …………………………………………………………………….. 1 horas Total
16 horas 2 días en horas laborales
Comprar el material:
Proceso en el cual se va a comprar las piezas (materia prima) para la fabricación. Se tiene que contar con el presupuesto. En este proceso se compra los materiales del cuadro anterior. Este proceso dura aprox. 5 horas
TRABAJO DE INNOVACION
2014
Unir las piezas – soldar:
En este proceso a las piezas dadas su forma correspondiente se le va uniendo para que cumpla su función respectiva y así se va armando el proyecto. Una de las tuercas se suelda a la parte superior de la plancha Este proceso dura aprox. 3 horas.
Armado
Proceso en el cual el proyecto queda dado su forma y listo para el uso. Aquí se arma los pernos q van en los pines y la plancha inferior. Este proceso dura aprox. 1 horas.
Pintado:
TRABAJO DE INNOVACION
2014
Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta las medidas de prevención contra accidentes. Se tuvo a la mano un botiquín de primeros auxilios en caso corte, quemaduras de alto grado, golpes (inflamaciones). También para propagar incendios se tuvo un extintor certificado, y para eliminar los desperdicios se tuvo los tachos ecológicos
Botiquín se primeros auxilio
1 alcohol de 90 grados 5 paquetes de vendas 1 alcohol yodado 1 crema para quemadura 1 paquete de algodón 1 paquete de curita 1 paquete de gasa
Extintor contra incendio:
TRABAJO DE INNOVACION
PLANO DE HERRAMIENTA
2014
TRABAJO DE INNOVACION
IMAGEN DE HERRAMIENTA TERMINADA
2014
TRABAJO DE INNOVACION
2014
CAUNTIFICACION DE LA REDUCCION DEL TIEMPO DEL PROCESO MEJORADO Método Actual: Distancia -------------------------------------- 45 metros Tiempo -------------------------------------- 3h 43’ Operaciones------------------------------------- 17 Transportes -----------------------------------5 Inspección -----------------------------------1 Demora -----------------------------------6
Total
29
Método mejorado: Distancia -------------------------------------Tiempo -------------------------------------Operaciones------------------------------------Transportes ------------------------------------Inspección --------------------------------------Demora ---------------------------------------
Total
38 metros 1 h 57’
12 4 1 0
17
TRABAJO DE INNOVACION
CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD Calculo del trabajo usando la herramienta. Reparación de motores: 24h.
Para calcular la cantidad de trabajo por semana:
# de trabajo = horas de trabajo por semana Duración total x cada trabajo # de trabajos =
48horas . =2 trabajos durante la semana. 24horas
# de trabajos = 2 h = 1 trabajo
2014
TRABAJO DE INNOVACION
2014
CALCULO DE TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN REALIZADA
Ganancia por rectificar cilindros:
-
costo total de trabajo S/. 160.00 x día Costo de reparación S/. 480 x motor Semanal entra 2 motores a reparar 480 x 2 S/. Costo de la fabricación del equipo S/. S/.
960.00 50.00
Se calculará el tiempo en que tiene que transcurrir para que se recupere el dinero invertido. El dinero total que vaya a ser calculado, es un aproximado, porque va a depender del
TRABAJO DE INNOVACION
2014
Esto quiere decir que hay una ganancia usando la herramienta de S/. 38.4 soles semanales de los cuales, se tomará en cuenta dicha cantidad como recuperación del dinero de la inversión pasando un período de tiempo:
El costo total de la herramienta
= S/. 50.00
La ganancia semanal
= S/. 76.80
Entonces, se muestra saber cuánto tiempo tornará en recuperar lo invertido. Costo total de la herramienta = Tiempo de recuperación (inversión) Ganancia diaria
50 = 4 días aproximadamente 12.8
TRABAJO DE INNOVACION
CONCLUSIONES
Realización del trabajo en un corto tiempo.
Mejoramiento del trabajo realizado.
Menor desgaste físico del técnico.
Utilización de las herramientas.
Aumento de la productividad logrando una mejor economía.
Satisfacción de la exigencia por parte de la empresa.
Innovación de nuevas técnicas mejorando así la seguridad del
2014
TRABAJO DE INNOVACION
2014
BIBLIOGRAFIA
Manual de mejora de métodos en el trabajo (SENATI)
Manual de formación de empresa
MANUAL DE LA APLICACIÓN proyectos de innovación http://www2.gobiernodecanarias.org/aciisi/jano/proyectosinnovacion/comunpages/login. jsf
Diseño y administración de proyectos de innovación tecnológica. http://www.oei.es/cursoctsi/gestacion.pdf
TRABAJO DE INNOVACION
UBICACIÓN EL TALLER
TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ M&L MOTORS
41
MECANICA AUTOMOTRIZ M&L MOTORS
2014