UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
OPTIMIZACIÓN DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA PLANTA CHANCADORA DE AGREGADOS AGREGADOS DE LA EMPRESA MULTICOSAILOR - ISCAYCRUZ
TESIS PRESENTADO POR EL BACHILLER:
ALFREDO MASSIEL ORELLANA FLORES PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO MECANICO HUANCAYO – PERU 2013
ASESOR Mg. Ing. Ricardo Aguirre Parra.
DEDICATORIA A MIS PADRES QUE, CON AMOR PACIENTE, DEDICACIÓN, SACRIFICIO Y CON SU EJEMPLO, HICIERON DE MI, UN PROFESIONAL AL SERVICIO DE NUESTRO PAIS.
INDICE RESUMEN ............................................................................................................ 10 ABSTRAC ............................................................................................................. 12 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 14 Capítulo 1: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 1.1 Tema de investigación .................................................................................... 16 1.2 Planteamiento del problema de investigación ................................................ 16 1.3 Problema general ........................................................................................... 16 1.4.1 Objetivo general ........................................................................................... 17 1.4.2 Objetivo específico ....................................................................................... 17 1.5 Justificación .................................................................................................... 17 1.5.1 Logros alcanzado................................................................................. 17 1.5.2 Beneficios ............................................................................................ 17 1.5.3 Alcances .............................................................................................. 18 1.5.4 Limitaciones ......................................................................................... 18 1.6 Hipótesis ......................................................................................................... 18 1.7 Operacionalización de variables ..................................................................... 18 Capítulo 2: MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes…………………………………………………………..…………...2 0
2.2 Bases teóricas ................................................................................................ 21 2.3 Marco conceptual .......................................................................................... 26
Capítulo 3: METODOLOGÍA 3.1 Tipo y nivel de investigación ........................................................................... 30 3.2 Diseño de la investigación .............................................................................. 30 3.3 Población y muestra de la investigación ......................................................... 32 3.3.1 Fuentes de Información ............................................................................... 32 3.3.2 Población de estudio .................................................................................... 32 3.3.3 Instrumentos para recolectar datos .............................................................. 32 3.4 Materiales usados en la investigación ............................................................ 33 3.5 Diseño de instrumentos de recolección de datos ........................................... 34 3.6 Validación de instrumentos ............................................................................ 36 3.7 Diseño del experimento .................................................................................. 36 3.8 Procedimiento de la investigación .................................................................. 37
Capítulo 4: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 4.1 Resultados..................................................................................................... 40 4.1.1 Reporte de disponibilidad y Operaciòn de la Planta de Agregados de Enero a Diciembre 2012 ................................................................................... 40 4.2 Resumen de reportes .................................................................................... 59 4.3 Prueba de hipótesis ........................................................................................ 60
Capítulo5: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 5.1 Interpretación de resultados ....................................................................... 62 5.2 Comparación de resultados ........................................................................ 62 5.3 Evaluación de resultados ......................................................................... 64 5.4 Consecuencias teóricas ........................................................................... 66 5.5 Aplicaciones prácticas ................................................................................ 67
CONCLUSIONES ................................................................................................. 69 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 70 BIBLIOGRAFÍAS ................................................................................................... 72 ANEXOS ............................................................................................................... 73
6
INDICE DE TABLAS 1.1 Relación Causa Efecto ................................................................................... 19 1.2 Operacionalización de V. Independiente ........................................................ 19 1.3 Operacionalización de V. Dependiente ........................................................... 19
3.1 Diseño de Investigación .................................................................................. 31
4.1 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Enero 2012 ......................... 40 4.2 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Febrero 2012 ...................... 42 4.3 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Marzo 2012 ........................ 43 4.4 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Abril 2012 ........................... 45 4.5 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Mayo 2012 ......................... 46 4.6 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Junio 2012 .......................... 48 4.7 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Julio 2012 ........................... 49 4.8 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Agosto 2012 ....................... 51
4.9 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Setiembre 2012 .................. 52 4.10 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Octubre 2012.................... 54 4.11 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Noviembre 2012 ............... 55 4.12 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación Diciembre 2012 ................ 57 4.13 Resumen operacional 2012 ......................................................................... 59 4.14 Validación de hipótesis ................................................................................. 60 4.15 Validación de hipótesis T Student ................................................................. 61
5.1 Resumen operacional 2011 ............................................................................ 63 5.2 Observaciones de la investigación .................................................................. 65 5.3 Productividad mensual 2011 ........................................................................... 66 5.4 Productividad mensual 2012 ........................................................................... 66
INDICE DE FIGURAS 2.1 Distribución de Planta - Iscaycruz ................................................................... 27 2.2 Diagrama de proceso de Chancado según su distribución ............................. 28
3.1 Formato de Control de Producción ................................................................. 33 3.2 Formato de Control de Mantenimiento ............................................................ 33 3.3 Reporte diario de Chancado de Agregados .................................................... 34 3.4 Reporte mensual de Disponibilidad y Operación ...................... ...................... 35
4.1 Horas de operación 2012 ................................................................................ 59 4.2 Indicadores de Mantenimiento ........................................................................ 60
5.1 Comparativa - Gauss ...................................................................................... 65 5.2 Comparativa - Productividad ........................................................................... 66
RESUMEN OPTIMIZACIÓN DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA PLANTA CHANCADORA DE AGREGADOS DE LA EMPRESA MULTICOSAILOR - ISCAYCRUZ El presente trabajo de investigación experimental nace por la necesidad de mejorar la productividad cotidiana que el 2011 llegó a 47.71 m 3/h, cuando los datos del fabricante de los equipos de trituración indica que debería llegarse a 80 m3/h utilizando índices de mantenimiento como: disponibilidad y utilización, los cuales casi siempre están en un porcentaje no tanto expectante, a pesar que la planta de chancado de agregados cuenta con recursos humanos, técnicos y económicos. La teoría de optimización de indicadores de mantenimiento ha demostrado que la manera más eficiente de producir agregados de calidad y en cantidad para atender el mercado potencial, sin hacer cambios en el sistema de chancado, es utilizando estrategias en el manejo de los indicadores de mantenimiento. Es gracias a estos indicadores que se direcciona la gestión del mantenimiento hacia los puntos críticos, logrando de esta manera elevar la productividad de la 10
Planta de Chancado de Agregados, que tuvo en el 2011 un promedio de 47.71 m3/h, incrementándose a 66.83 m 3/h en el 2012. Lo que permitió aumentar la disponibilidad de la Planta de Chancado. Este incremento nos permite que se cumpla con la cuota de producción que la Superintendencia de la empresa, ha puesto como meta, cabe mencionar que para estas modificaciones internas no se cuenta con bibliografía. Para la realización de este proyecto, se toma como modelo a las chancadoras al entorno del país, por sus características más complejas y críticas dentro del proceso de explotación, por su operación y mantenimiento. En lo concerniente, al ámbito de aplicación de los resultados, estos pueden tomarse referencialmente para plantas de este tipo, asimismo en las recomendaciones se indica otras posibles oportunidades de mejora de la presente investigación. PALABRAS
CLAVES:
optimización,
indicadores
de
mantenimiento
incrementación, productividad, planta de chancadora, agregados. AUTOR ALFREDO MASSIEL ORELLANA FLORES
11
ABSTRACT Title:
MAINTENANCE
PRODUCTIVITY
IN
INDICATOR
AGGREGATE
OPTIMIZATION crushing
plant
TO
BOOST
MULTICOSAILOR
ENTERPRISE - ISCAYCRUZ This experimental research originated from the need to improve daily productivity, using maintenance rates as: availability and use, which are usually not so expectant percentage, although the aggregate crushing plant has resources human, technical and financial. Optimization theory maintenance indicators has shown that the most efficient way to produce aggregates of quality and quantity to meet the potential market , without making changes to the crushing system is using strategies in the management of maintenance indicators . It is thanks to these indicators maintenance management directs toward the critical points, thus achieving raise productivity Aggregate Crushing Plant, which had in 2011 an average of 47.97 m3 / h , increasing to 66.83 m3 / h in 2012. This allowed increasing availability Crushing Plant . This increase allows us to 12
meet the production quota that the Superintendent of the company , has set a goal , it is noteworthy that for these internal changes do not have references. To carry out this project, modeled on the crushers to the environment of the country, its most complex and critical in the process of exploitation and their operation and maintenance. With respect , the scope of the results , they can be referentially for plants of this type , the recommendations also indicated other possible opportunities for improvement of this investigation . KEYWORDS
:
optimization,
maintenance
indicators
incrementation
,
productivity, crusher plant , aggregates . AUTHOR ALFREDO MASSIEL ORELLANA FLORES
13
INTRODUCCIÓN En presente trabajo de investigación de tipo básica y nivel descriptiva titulada “Optimización
de
Indicadores
de
Mantenimiento
para
productividad en la Planta chancadora de agregados
incrementar
la
de la Empresa
Multicosailor – ISCAYCRUZ” se desarrolla para solucionar el problema que presenta en la productividad, es
decir, utilizar diversos recursos (tiempo,
instrumentos, herramientas, operaciones, etc) para obtener dicha producción. En realidad la productividad es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida, tomando en consideración esta técnica se propone optimizar los indicadores de mantenimiento con los cuales se puedan incrementar la productividad respecto al papel que juega el presente proceso de chancado de agregados. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utiliza cinco capítulos propuestos por la comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Centro del Perú. En consecuencia, el contenido es como sigue:
14
Capítulo I, trata del planteamiento del estudio, en el cual se ilustra fundamentalmente, del problema principal que ocasiona el proceso de chancado de agregados, cuando se requiere incremento de producción. Así mismo, trata del objetivo principal, la justificación y la hipótesis al que se debe llegar en el presente estudio previsto. Capítulo II, selecciona el marco teórico concerniente al tema de investigación, en el se busca lo mejor sobre los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual, en este capítulo se tiene limitaciones en cuanto a una bibliografía, sin embargo, internamente dentro del área de trabajo se recoge lo necesario y lo importante. Capítulo III, trata de la metodología del tema de investigación, donde se describen el diseño, población, muestra, materiales usados, operación de variables, recolección de datos, validación de instrumentos y el procedimiento. Capítulo IV, cuando el proceso de chancado de agregados es evaluado para mejorar los indicadores de mantenimiento, previo análisis estadístico y la contrastación de la hipótesis planteada. Capítulo V, interpreta los resultados a fin de comparar el trabajo del proceso de chancado de agregados antes y después de optimizar los indicadores de mantenimiento, finalmente evaluar estos resultados para cumplir con el objetivo trazado el plan de tesis.
15
CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 1.1
TEMA DE INVESTIGACIÓN OPTIMIZACIÓN DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO PARA INCREMENTAR
LA
CHANCADORA
DE
PRODUCTIVIDAD AGREGADOS
DE DE
LA LA
PLANTA EMPRESA
MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ.
1.2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN La baja productividad de la Planta Chancadora de Agregados de la empresa Multicosailor SAC en la UM Iscaycruz – EMQSA, la cual se ve afectada de alguna manera, ya que según las características del fabricante esta debe tener una productividad de 80m 3/h. la cual el 2011 llegó a 47.71 m 3/h. afectando la rentabilidad de la empresa administradora, ya que se tiene una cuota mensual y los indicadores de mantenimiento de la Planta, lo cual trae consigo un incremento en los costos de mantenimiento.
1.3
PROBLEMA GENERAL ¿Cómo incrementar la productividad de la Planta de Chancado de Agregados de la Empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ? 16
1.3.1 PROBLEMA ESPECÍFICO ¿Qué indicadores de mantenimiento, son los más adecuados para incrementar la productividad?
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 1.4.1 OBJETIVO GENERAL Incrementar la productividad de la Planta de Chancado de Agregados de la Empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ
1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO Seleccionar los indicadores de mantenimiento más adecuados, para incrementar la productividad.
1.5
JUSTIFICACIÓN La presente investigación tiene por finalidad elevar la productividad de la Planta de Chancado de Agregados, para mejorar la rentabilidad de empresa MULTICOSAILOR SAC además de elevar la disponibilidad y utilización de la Planta para cumplir con las expectativas del cliente.
1.5.1 LOGROS ALCANZADOS Se adiciona un indicador en la Gestión del Mantenimiento, el cual permite una mejor planificación de las labores preventivas y correctivas ejecutadas. Se eleva la productividad del sistema de Chancado, acercándose a lo establecido por el fabricante.
1.5.2 BENEFICIOS Incremento de la rentabilidad de la Planta de Chancado de Agregados. 17
Se cumple con las expectativas del cliente, tanto interno (Multicosailor SAC), como externo (EMQSA).
1.5.3 ALCANCES El público objetivo de este trabajo de investigación es la Planta de Chancado de Agregados administrada por la empresa Multicosailor SAC, dentro de las instalaciones de la mina Iscaycruz - EMQSA.
1.5.4 LIMITACIONES Las limitaciones son muchas, por el hecho de que una empresa cuenta con áreas de trabajo especializado, que en algunos casos parecieran autónomos en el manejo de datos, esta actitud reduce el tiempo de avance de cualquier estudio.
1.6
HIPÓTESIS 1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL Mejorar los indicadores de mantenimiento permitirá incrementar la productividad de la Planta de Chancado de Agregados de la Empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ .1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS Seleccionando los indicadores de mantenimiento más adecuados podemos incrementar la productividad.
1.7
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES VARIABLES E INDICADORES Variable independiente: Indicadores de mantenimiento. 18
Indicadores: Disponibilidad y utilización. Variable dependiente: Productividad de Planta. Indicadores: Metros cúbicos por hora por hora (producción) y rentabilidad. Tabla 1.1 Relación Causa - Efecto y = ƒ(x) Indicadores de Mantenimiento. Causa
Productividad de Planta Efecto
Fuente: Elaboración propia
Operacionalización de Variables Independiente Tabla 1.2 Operacionalización de V. Independiente Variable independiente
Indicadores de Mantenimiento
Definición conceptual
Dimensión
Indicador
Son mediciones cuantificables, acordadas de antemano, que Disponibilidad reflejan los factores críticos de éxito de una organización.
Utilización Fuente: Elaboración propia
Operacionalización de Variables Dependiente Tabla 1.3 Operacionalización de V. Dependiente Variable dependiente
Productividad
Definición conceptual
Dimensión
Es el aumento en el valor de un bien o servicio en un intervalo de tiempo actualizando
los
ya
existentes, Recursos
atentos a las necesidades del servicio de
producción,
resultados
para
Flujo de Operación
lograr
empresariales
Indicador Producción (m3/h) Rentabilidad (S/.)
financieros
los e
individuales deseados. Fuente: Elaboración propia 19
CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 2.1 ANTECEDENTES En internet se encuentra una investigación titulada “Caso de Estudio Sobre
El Análisis de la Fiabilidad en una Planta de Triturado de Mineral en Chile”, cuyos autores son Fredy Kristjanpoller y Adolfo Arata Andreani, estudio realizado el año 2010, en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, los cuales llegan a la siguiente conclusión: Los resultados obtenidos a partir de los parámetros de fiabilidad y mantenibilidad, sirven para deducir tanto frecuencias de fallo (y consecuentemente
las
frecuencias
de
revisiones
periódicas
de
mantenimiento), la confección de una lista preliminar de repuestos recomendados, así como la previsión en futuras plantas de elementos críticos a los que contractualmente se les deberá exigir una mayor fiabilidad en su comportamiento para garantizar la operatividad de la instalación. El análisis de las actividades de mantenimiento en el caso de estudio expuesto se refiere principalmente al reemplazo de correas de transmisión; otras actividades menos frecuentes corresponden a cambio de módulos 20
rotos y reparación de vigas (sistema estructural). Respecto de los equipos críticos identificados es importante determinar si las mejoras consistirán en una mejora de la fiabilidad, mantenibilidad o de ambas dimensiones. En el caso de la fiabilidad, las mejoras pasan por ser evaluaciones de diseño de los equipos, calidad de los repuestos, componentes y reparaciones, definir y controlar los límites aceptables de velocidad de procesamiento y en general todas aquellas acciones tendentes a reducir la tasa de fallo de los equipos. En el ámbito de la mantenibilidad la influencia directa responde a una evaluación de la dotación de personal de mantenimiento, sistemas de abastecimiento y logística de repuestos y herramientas, así como el hecho de que la información técnica de los equipos se encuentre disponible y sea fácil el acceso a equipos y componentes críticos.
2.2 BASES TEÓRICAS 2.2.1FUNDAMENTO TEÓRICO PARA LA INVESTIGACIÓN La productividad se define como la cantidad de producción de una
unidad de producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo. Mide la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o capital utilizado. La forma más simple de calcularlo es establecer la productividad del empleo, tomando el PBI, en términos reales, dividido por el total de horas trabajadas.
21
El objetivo es establecer la mezcla idónea de maquinaria, de
trabajadores y de otros recursos para maximizar la producción total de productos y servicios. La forma más visible de optimizar la productividad es que el empresario invierta en una unidad de capital para hacer el trabajo más eficiente, manteniendo el mismo nivel de empleo o, incluso, reduciendo el empleo. Es decir, una máquina más produce más de un producto o servicio con el mismo o menos empleo. Esta forma es la más visible y la más criticada, ya que los trabajadores, y sus representantes, critican estos incrementos de productividad porque dicen que ponen en peligro sus puestos de trabajo. Es verdad que hay algunos empresarios (aunque no todos) que buscan precisamente esto, más producción y menos trabajadores. En el sector de servicios también se ve el efecto de una máquina más, por ejemplo, con la inversión en informática, que hace que el trabajo de cada trabajador es mucho más eficiente y cada trabajador puede producir mucho más que antes. La productividad es mucho más compleja que tener una máquina más en tu lugar de trabajo, y se determina y es impactado por muchos factores, incluyendo los siguientes: 22
La calidad y disponibilidad de los recursos naturales, que impacta la producción de productos y servicios que necesita de estos recursos. La estructura de la industria y los cambios de los sectores, incluyendo si permite entradas de nuevos competidores o no, ampliando la competitividad e incentivando la mejora de la forma de trabajar. El nivel de capital total y su incremento, que impacta su nivel y su coste y que facilita o no el nivel de inversión futuro. El ritmo de progreso tecnológico, más y mejor tecnología mejora el nivel y la calidad de tecnología utilizada en la producción. La calidad de los recursos humanos (la educación), que impacta los resultados de la aportación humana. El entorno macroeconómico, que puede facilitar o entorpecer la participación en la economía de los distintos actores, que son los empresarios y los trabajadores. El entorno microeconómico, que puede facilitar o entorpecer la forma de trabajar diaria los distintos actores, por ejemplo, que el gobierno imponga muchas regulaciones al funcionamiento de la economía impacta la productividad negativamente.
Optimizar la productividad es clave para mejorar el nivel de vida de la sociedad, ya que repercute en más potencial de incrementar los 23
sueldos y más rentabilidad para el capital invertido, a la vez que incentiva cada vez más la inversión, el crecimiento del empleo y el crecimiento de la economía. El incremento de la productividad impulsa el crecimiento de la economía. Por todas estas razones hablamos tanto en estas páginas sobre la importancia de la productividad y de la necesidad de ver medidas que la mejore.
2.2.2 INDICADORES DE CLASE MUNDIAL Los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) son mediciones cuantificables, acordadas de antemano, que reflejan los factores críticos de éxito de una organización. Cualesquiera que sean los indicadores clave de rendimiento seleccionados, deben reflejar los objetivos de la organización, deben ser clave para su éxito, y deben ser cuantificables (medibles). Los indicadores clave de rendimiento generalmente son consideraciones a largo plazo. Los indicadores de clase mundial son herramientas para la definición de cómo las instalaciones ofrecen resultados y si su capacidad está bien usada, tomando como base teórica presentación de Indicadores de Eficiencia para el Mantenimiento- - Charlas para la gestión del Mantenimiento de Fernando Espinoza Fuentes sacada de la web www. http://campuscurico.utalca.cl, tenemos lo siguiente:
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A) DISPONIBILIDAD Es la probabilidad de que una máquina esté preparada para producción en un periodo de tiempo determinado, o sea que no esté para por avería o ajustes.
Dónde: To = Tiempo total de operación Tp = tiempo total de parada
B) UTILIZACIÓN Es la proporción de tiempo que un equipo o maquinaria, trabaja de forma efectiva.
Dónde: To = Tiempo total de operación Tp = tiempo total de parada Factores que pueden afectar la productividad en una empresa de producción de agregados: Implementación en sus diferentes áreas, etc. Escases de la materia prima Aumento en el precio del agregado. El carácter del personal. Estado de sus máquinas o implementos de los trabajadores. La estación o el tipo del clima, etc. 25
2.3 MARCO CONCEPTUAL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Es el aumento en el valor de un bien o servicio en un intervalo de tiempo actualizando los ya existentes, atentos a las necesidades del servicio de producción, para lograr los resultados empresariales e individuales deseados. Los resultados se logran a través de un proceso que toma en consideración el contexto empresarial, describe el desempeño deseado, identifica las brechas entre el desempeño actual y el deseado, identifica los análisis de causa, selecciona intervenciones para eliminar las brechas y mide los cambios en el desempeño.
SERVICIO DE CHANCADO DE AGREGADOS El agregado (piedras chancadas) es un material indispensable y básico en la producción de concreto. El concreto es, por supuesto, esencial en la construcción de calles, edificios, puentes y aeropuertos, así como otras obras públicas. La cantidad de producción de agregados en un país es directamente proporcional a su desarrollo económico. El desarrollo de esta industria es necesario para asegurar la prosperidad y crecimiento económico de una nación.
REDUCIR COSTOS La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas actividades que lleva a cabo la gerencia. Lamentablemente en muchas empresas tratan de reducir los costos sólo mediante el recorte de gastos; la manera eficaz y eficiente de reducir costos se logra
26
implantando el sistema de mejora continua kaizen, para ello no se trata de recortar costos, sino de gestionarlos.
PLANTA DE CHANCADO DE AGREGADOS La planta chancadora de piedras consta de maquinarias utilizadas para transformar los grandes bloques de piedras en piedras pequeñas, arenilla y arena. La planta en estudio es de tipo estacionaria. Las plantas estacionarias, son más adecuadas para grandes escalas de producción y están ubicadas en función a los centros de abastecimiento. Actualmente existen dos clases de plantas estacionarias. Una usa el método de procesamiento tradicional y el otro usa el nuevo proceso de fragmentación. La única diferencia mecánica está en la estación de la chancadora secundaria. El proceso tradicional usa dos o tres estaciones chancadoras de piedras, mientras que el proceso moderno usa una sola máquina fragmentadora.
DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (PARA UNA PLANTA ESTACIONARIA)
Fig. 2.1 Distribución de Planta – Iscaycruz
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1. Cancha de gruesos. 2. Tolva de Alimentación. 3. BeltFeeder. 4. Grizly estacionario. 5. Chancadora de Quijada TRIO 20x36. 6. Chute de descarga. 7. Faja transportadora. 8. Patio de Agregados
Fig. 2.2 Diagrama de Proceso de Chancado según su distribución.
28
CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA El escoger indicadores reales de mantenimiento en una planta de chancado de agregados para la optimización adecuada se determinará en función de la relación de las condiciones a que se lo someterá cuando entre en operación óptima. Entonces, es necesario que se analicen cuidadosamente todos los factores relativos al tipo de actividad; a las condiciones del trayecto y a las características peculiares del sitio donde se va a operar. Los datos principales pueden subdividirse en cuatro grupos: -
Particularidades de la carga.
-
Particularidades de la operación.
-
Particularidades de las fallas.
-
Particularidades de servicio de reparación de la carga. 29
Estos grupos se podrán determinar las características técnicas que deberá poseer cada maquinaria para poder desempeñar la tarea de chancado. Si bien, las plantas de chancado de agregado se fabrican con estructura compatible, es decir, se puede conjugar una serie de sistemas mecánicos de una planta con fines de buscar el mejor desempeño.
3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN El desarrollo del presente trabajo estriba en una investigación de tipo tecnológica y nivel experimental La investigación tecnológica tiene como propósito aplicar el conocimiento científico para solucionar los diferentes problemas que afectan a la sociedad. La investigación experimental, tiene como propósito manipular las variables que tienen relación causal para transformarlo, su finalidad es crear conocimientos nuevos para mejorar el objeto de la investigación.
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Es el puente que une el problema y la solución, en consecuencia, el diseño de la investigación es la estructura del trabajo de tesis que busca resolver el problema de la ecuación de efectividad. La ecuación de efectividad es una figura meritoria útil para encontrar cual componentes que influyen negativamente en la medición del desempeño. En muchas plantas con procesos continuos la confiabilidad de un componente es el más grande atacante para un mejor desempeño. El nivel de investigación es descriptivo ya que el 30
propósito es mejorar el sistema de mantenimiento de una planta de chancadora de agregados. En la siguiente tabla 3.1 se presenta el diseño de la investigación, conjuntamente con el resto de ítems desarrollados.
Tabla Nº 3.1 Diseño de la Investigación. ¿Cómo incrementar la productividad de la Planta de Chancado Problema
de
Agregados
de
la
Empresa
MULTICOSAILOR –
ISCAYCRUZ? Mejorar Hipótesis
los
indicadores
de
mantenimiento
permitirá
incrementar la productividad de la Planta de Chancado de Agregados de la Empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ
Tipo de Investigación
Investigación Tecnológica
Objeto de la
Incrementar la productividad de la Planta de Chancado de
Investigación Agregados de la Empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ Variables Escalas de Medición
INDEPENDIENTE Indicadores de mantenimiento
DEPENDIENTE Productividad
Tiempo total de operación
Toneladas de producción
Tiempo promedio entre fallas
Materia prima
Tiempo de reparación O1 → X → O 2
Diseño de la
Donde:
Investigación
O1: Observación antes de Tratamiento (m 3/h). X : Implementación de mejoras en la Gestión del Mantto. O2 : Observación al final del tratamiento (m 3/h) Empírica:
Técnicas de
Reporte mensual de disponibilidad y operación. Reporte diario de trabajo. Orden de Trabajo.
recolección de datos Técnicas de
Estadística
procesamiento y análisis de datos
Fuente: Elaboración Propia 31
3.3 POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN Dada la naturaleza de la investigación, esta presenta una unidad de investigación, siendo esta la Planta de Chancado de Agregados de la empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ.
3.3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN Las fuentes de información se recoge de las áreas que monitorean al proceso de chancado, por ejemplo: -
Área de logística
-
Taller de reparaciones
-
Las OTS (Orden de Trabajo Seguro)
-
Manuales de componentes
-
Historial estadístico de producción y mantenimiento.
3.3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Conforme a lo que se indica líneas arriba, la población es una unidad de investigación, que es la Planta de Chancado de Agregados de la empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ.
3.3.3 INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LOS DATOS Herramienta de recolección de datos En base a lo que se tiene para recolectar la información necesaria se puede afirmar, que se necesita los siguientes instrumentos de medición: 32
1. Horometro de los equipos. 2. Reportes de producción y mantenimiento. Para lo cual usaremos los siguientes formatos:
CONTROL DE HORÓMETROS Y PRODUCCIÓN Volumen de volquetes Densidad aparente Fecha
Guardia
12 m3 1800 kg/m3
Horómetro
Horas Operación
Producción Volquetes
Tn
m3
Anterior Día Noche Día Noche
RESULTADOS OPERACIÓN PROMEDIO Fig. 3.1 Formato de control de Producción
VD
CONTROL DE HORAS DE MANTENIMIENTO
Reportes RESUMEN Horómetro Balance Final Total Eventos Clase Total (*) VI Demora operativa VI Mantenimiento Correctivo VI Mantenimiento Preventivo (**) Produccion (***) Horómetro TOTAL (*) Se ajusta en función de las horas calendario, para ello se considera un día de 21.50 horas, por cada guardia 10.75 horas que comienzan a las 7:30 y 19:30 horas y culminan a las 17:45 y 5:45 horas respectivamente para las guardias diurna y nocturna. (**) Para el reporte se considera la lectura del horómetro de la chancadora de quijadas. (***) Basado en la lectura del horómetro Fig. 3.2 Formato de control de Mantenimiento
3.4 MATERIALES USADOS EN LA INVESTIGACIÓN Equipo mecánico Chancadora de quijada TRIO 20x36
Equipo eléctrico Variador de tensión 33
Equipo de transporte Faja transportadora de 24”
Belt Feeder de 36
3.5 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Para recolectar los datos necesarios para la investigación se desarrolló, el formato de Reporte Diario y el formato de reporte Mensual de Disponibilidad y Operación. GUARDIA
DIA
NOCHE
OPERADORES
CLIMA TIEMPO (Hr-Min) INICIO
A. ORELLANA
PAGINA
1/1
1º 2º
FECHA
CODIGO
02
REVISON APROBADO
REPORTE DIARIO CHANCADO DE AGREGADOS
SUPERVISOR
FO-001-PA
CODIGO
FORMULARIO OPERACIONAL
3º
INCIDENCIAS / TRABAJOS REALIZADOS
FINAL
DETALLES / PRODUCCION CANTERA SUR BOCAMINA SUR CENTRAL NORTE NORTE ALTA
MATERIAL CHANCADO DE AGREGADOS
MATERIAL PARA PLANTA DE CONCRETO
MATERIAL PARA VIAS
UNIDADVEHICULAR
HOROMETRO
INICIAL
FINAL
DETALLE DE ACTIVIDADES UTILIZACIÓN
ESPERAS Y DEMORAS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA
101
Chancado de Agregados Grues os
201
Fal ta de Operador
501
Modificaci ones por parte del área de Proyectos
102
Cha nca do de Agre ga dos F inos
202
Ca mbi o Gua rdi a (Tra sl ado de pe rs ona l)
502
Re forza mi ento de tol va s, es tructura s, gua rda s
103
Arra nque e n Vaci o / Prue ba s
301
Ins pecci on de Equi po
204
Almuerzo / Refrigeri o
3 02
Ej ec uci ón d e Ma nte ni mi en to Pr og ra ma do
20 5
Ord en y L im pi ez a
3 03
E ng ra s e / Lu br ic ac ió n G en e ra l de l Eq ui p o
2 06
Co nd i ci o ne s Cl i ma ti ca s No Ap ro pi a da s
304
Te ns ado de Corre as de Tra ns mi si on
207
Fa lta de Al ime ntaci on
305
Te ns ado de Ca de na s de Trans mi si on
208
Atoro Ba ncos , Carga e n Tol va s / Fa ja s
306
Ajuste de Pernos en Forro Móvil / Fijo / Cuñas
307
Apertura / Ci erre de Setti ng
401
Cambi o de Correas de Trans mis i ón
3 08
T en s ad o / Al i ne a mi e nt o de F a ja T ra ns p or ta d
4 02
Ca mb i o de C ad en a s de T ra n sm i si ó n
3 09
V ol t e o / A l i ne a mi e n to d e Co rr e as d e T ra n mi s
4 03
C am b i o / R e pa r a ci ó n de P ol i n e s Au to a l i ne a n te s
310
Ca mb io d e Gu ard era de Je be
311
Ca mbi o de Forro Fi jo
405
Vari ador de Ve loci da d Fue ra de Se rvi ci o
o. Ca mbi o de ace ite de tra ns mi si on y/o l ubri ca ci on.
312
Cambi o de Forro Movi l
406
Reparación Mecánica
o. Al ineamiento de faja de trans mis i on y/o transportadora.
313
Cambi o de Forros Lateral es
407
Reparación El éctrica
o. Otros .
3 14
Ca mb i o d e Fa j a T ra n po rt ad or a / Be l t F e ed er
4 08
R ep a ra ci ó n I n st ru me n ta l
203
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Inducci ón de s eguri da d / Re parto de Guardia / Check List Labor
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
404
CONSUMO DE LUBRICANTES Y GRASAS Ace ite A ce i te
Co rte No Pre vi sto d e En ergi a El ectri ca
Gras as
15W40 (Gl n) 8 5W 90 ( Gl n ) Kg.
M PE - Ma n te n i mi e n to P re v en ti v o d e E qu i p o: o .En gra se de ca de na s, chu ma ce ra s y e qu ip os en ge ne ra l
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO
OBSERVACIONES
INOPERATIVO OBSERVACIONES OPERACIONALES
OPERADOR
SUPERVISOR
LABORATORIO
Fig. 3.3 Reporte diario de Chancado de Agregados.
34
FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Fecha de inicio
(+) Horas Calendario
(+) Horas Calendario
Fecha de fin
(-) x Mantto. Programado
(-) x Mantto. Programado
(=) Horas Programadas
(-) x Mantto. No Programado
(-) x Mantto. No Programado
(-) x Otros
(-) x Otros
(=) Horas Utilizadas
(=) Horas Disponibles
DISPONIBILIDAD
Horas por día
HORAS CALENDARIO
0.00
DISPONIBILIDAD
UTILIZACIÓN
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
(+) Horas Calendario
(-) x Demoras Operativas
(-) x Mantenimientos y Otros
(=) Horas Utilizadas
(-) x Demora Operativa
UTILIZACIÓN
(=) Horas Utilizadas
UTILIZACIÓN
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
Eventos Correctivos
MTTF - Tiempo med. entre fallas
Horas Mantto. Preventivo
MTTR - Tiempo me. para reparac.
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo Mantto. Correctivo Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct. x Operaciones
TOTAL
PARÁMETROS DE OPERACIÓN HORAS DE OPERACIÓN
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO DISPONIBILIDAD MECÁNICA UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD FÍSICA PRODUCCION Fig. 3.4 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación.
La recolección de datos se realiza usando de una gran diversidad de técnicas y herramientas, en este trabajo de investigación pueden ser utilizadas los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, 35
la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el historial de datos. La recolección los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Por ejemplo: 1. Definir conceptos como: instrumento, validez, confiabilidad, medición, codificación, etc. 2. Entrevista a profundidad: Una conversación entre dos personas operador y técnico de mantenimiento, frente a frente, para intercambiar información, ideas, opiniones o sentimientos sobre el tema a investigar. 3. Convocar a un Focus Group, es un dinámica grupal, creador de nuevas ideas, carecen de representatividad estadística.
3.6 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS Los instrumentos de medición fueron sometidos al Juicio de Expertos, en ese caso la jefatura de Mantenimiento de EMQSA, quienes validaron los formatos y dieron su conformidad al reporte diario de operación.
3.7 DISEÑO DEL EXPERIMENTO El diseño que más se adapta a la investigación es con Grupo de Control y Post Prueba, asumiendo como grupo experimental las condiciones presentadas durante el periodo 2011, siendo la Post Prueba, lo que se obtenga en el 2012. Se requiere de dos grupos, uno experimental y otro de control, donde los elementos han sido asignados aleatoriamente, la comparación entre las pruebas de ambos grupos nos indica si hubo o no efecto de la manipulación (Espinoza Montes C – Metodología de investigación Tecnológica, 2010)
36
GE A X O 1 GC A --- O 2
X: Tratamiento aplicado al grupo experimental. O1: Observación de la variable dependiente en el GE. O2: Observación de la variable dependiente en el GC
3.8 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN La presente investigación se desarrolla en varias fases o etapas. Primera fase: Se realizó a través de la planificación de las actividades necesarias para dar cumplimiento de la investigación En esta fase se eligió la documentación que conformó el marco conceptual para definir las categorías principales, subcategorías y las dimensiones de cada una. Segunda Fase: está referida a la investigación de campo, en donde se modificó el formato de reporte diario, para poder tener mayor precisión a la hora de diferenciar los tipos de mantenimientos realizados (Correctivos y/o preventivos),
es con este instrumento de recolección que se puede
registrar las actividades de mantenimiento y llevar el registro de la producción, siendo el primer paso capacitar al personal sobre la importancia del llenado de estos documentos y sobre todo el sinceramiento de los datos a plasmarse. Todos estos reportes sirven para elaborar el “Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación”, este reporte en el 2011 no consideraba
necesario el uso de la Disponibilidad Física, lo que impedía tener una visión adecuada del área, es por eso que, a partir del 2012, como parte de la
37
experimentación, se implementa este indicador, el cual permite tener un mejor panorama del área, tanto del Mantenimiento y de la Operación. Tercera fase: Se refiere al análisis, interpretación e integración de los resultados, los cuales muestran un avance ya que hubo un incremento en productividad de la Planta.
38
CAPÍTULO 4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Un rápido análisis de los datos concernientes al periodo anterior (2011), muestran deficiencias en la administración de la Planta, tanto en la parte operativa como en la gestión del mantenimiento, es por esto que se optó por incidir en las inspecciones y en la toma de datos, para lo cual se modificó el formato de reporte diario de acuerdo para registrar los tiempos de trabajo, además de adicionar un indicador que nos brinda una visión más exacta de La situación del área, los resultados obtenidos son los que se presentan en este capítulo.
39
4.1 RESULTADOS: Al término de un año de seguimiento con los ajustes realizados de acuerdo al marco teórico descrito y aplicando los indicadores de clase mundial en el mantenimiento de la planta de chancado de agregados se presenta los reportes para su análisis:
4.1.1 REPORTE DE DISPONIBILIDAD Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE AGREGADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2012: A) RESUMEN ENERO – 2012 Tabla 4.1 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Enero 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
UTILIZACIÓN
Fecha de inicio
1/1/2012
(+) Horas Calendario
744.00 h
(+) Horas Disponibles
479.67 h
Fecha de fin
1/31/2012
(-) x Mantto. Programado
199.58 h
(-) x Operaciones
278.33 h
Horas por día
24.00
(=) Horas Programadas
544.42 h
(=) Horas Utilizadas
201.34 h
HORAS CALENDARIO
744.00
(-) x Mantto. Correctivo
64.75 h
UTILIZACIÓN
41.97%
(=) Horas Disponibles
479.67 h
DISPONIBILIDAD
88.11%
DISPONIBILIDAD FÍSICA (+) Horas Calendario
744.00 h
(-) x Mant to. Programado
199. 58 h
(=) Horas Programadas
544.42 h
(-) Total Paradas
343.08 h
(=) Horas Utilizadas
201.34 h
DISPONIBILIDAD
36.98% INDICADORES DE CONFIABILIDAD
Horas Mantto. Correctivo
64.75 h
Horas Mantto. Preventivo
199.58 h
Eventos Correctivos
11
MTTF - Tiempo med. entre fallas
49.49 h
MTTR - Tiempo me. para reparac
5.89 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo Mantto. Correctivo Operación
97
199.58 h
58.17%
11
64.75 h
18.87%
198
278.33 h
81.13%
Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
11
64.75 h
18.87%
198
278.33 h
81.13%
343.08 h
100.00%
40
PARÁMETROS DE OPERACIÓN
La lectura del Horómetro de Planta, da como HORAS DE OPERACIÓN resultado de la operación, lo mostrado, lo que da 121.46 horas en promedio unas 4.05 hrs/dia.
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO
DISPONIBILIDAD MECÁNICA 88.11%
La disponibilidad que tuvo Planta el presente mes es la siguiente, la cual se vio afectada por los trabajos de mantenimiento correctivo presentados por la instalación del Belt Feeder
UTILIZACIÓN 41.97%
Afecto a la utilización la falta de alimentación constante así como también los factores climáticos, que obligaron a detener las operaciones 03 noches.
La disponibilidad que tuvo Planta el presente mes DISPONIBILIDAD FÍSICA es la siguiente, la cual se vio afectada por las 36.98% demoras operativas y la falta de alimentación de la Planta. PRODUCCION 8675 m3
El volumen producido el presente mes es de 4824m3, lo que permite deducir que se tuvo una producción de 279.84 m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
41
B) RESUMEN FEBRERO – 2012 Tabla 4.2 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Febrero 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
UTILIZACIÓN
Fecha de inicio
2/1/2012
(+) Horas Calendario
696.00 h
(+) Horas Disponibles
474.84 h
Fecha de fin
2/29/2012
(-) x Mantto. Programado
188.92 h
(-) x Operaciones
193.91 h
Horas por día
24.00
(=) Horas Programadas
507.09 h
(=) Horas Utilizadas
280.92 h
HORAS CALENDARIO
696.00
(-) x Mantto. Correctivo
UTILIZACIÓN
59.16%
32.25 h
(=) Horas Disponibles
474.84 h
DISPONIBILIDAD
93.64%
DISPONIBILIDAD FÍSICA (+) Horas Calendario
696.00 h
(-) x Mantto. Programado
188.92 h
(=) Horas Programadas
507.09 h
(-) Total Paradas
226.16 h
(=) Horas Utilizadas
280.92 h
DISPONIBILIDAD
55.40%
INDICADORES DE CONFIABILIDAD
Horas Mantto. Correctivo
32.25 h
Horas Mantto. Preventivo
188.92 h
Eventos Correctivos
26
MTTF - Tiempo med. entre fallas
19.50 h
MTTR - Tiempo me. para reparac
1.24 h
RESUMEN DE PARADAS
Mantto. Preventivo
100
188.92 h
83.53%
Mantto. Correctivo
26
32.25 h
14.26%
273
193.91 h
85.74%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS
x Mantenimiento Correct x Operaciones TOTAL
26
32.25 h
14.26%
273
193.91 h
85.74%
226.16 h
100.00%
PARÁMETROS DE OPERACIÓN
HORAS DE OPERACIÓN 131.39 horas
La lectura del horometro de Planta, da como resultado de la operación, lo mostrado, lo que da en promedio unas 4.37 hrs/dia.
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO 42
La disponibilidad que tuvo Planta el presente mes es la DISPONIBILIDAD siguiente, la cual se vio afectada por los trabajos de MECÁNICA mantenimiento correctivo presentados (Cambio de faja 93.64% transportadora). UTILIZACIÓN 59.16%
Afecto a la utilización la falta de alimentación constante.
La disponibilidad que tuvo Planta el presente mes es la DISPONIBILIDAD siguiente, la cual se vio afectada por los trabajos de FÍSICA 55.4% mantenimiento correctivo presentados, por la falta de disponibilidad de equipos de alimentación. PRODUCCION 8214.00 m3
La producción del presente mes, es la siguiente, lo que indica que se tuvo 264.97 m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
C) RESUMEN MARZO 2012 Tabla 4.3 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Marzo 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
UTILIZACIÓN
Fecha de inicio
2/1/2012
(+) Horas Calendario
696.00 h
(+) Horas Disponibles
549.33 h
Fecha de fin
2/29/2012
(-) x Mantto. Programado
123.08 h
(-) x Operaciones
164.16 h
Horas por día
24.00
(=) Horas Programadas
572.92 h
(=) Horas Utilizadas
385.17 h
HORAS CALENDARIO
696.00
(-) x Mantto. Correctivo
UTILIZACIÓN
70.12%
23.58 h
(=) Horas Disponibles
549.33 h
DISPONIBILIDAD
95.88%
DISPONIBILIDAD FÍSICA (+) Horas Calendario
696.00 h
(-) x Mantto. Programado
123.08 h
(=) Horas Programadas
572.92 h
(-) Total Paradas
187.74 h
(=) Horas Utilizadas
385.17 h
DISPONIBILIDAD
67.23%
43
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
23.58 h
Horas Mantto. Preventivo
123.08 h
Eventos Correctivos
27
MTTF - Tiempo med. entre fallas
21.22 h
MTTR - Tiempo me. para repara
0.87 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
86
123.08 h
65.56%
Mantto. Correctivo
27
23.58 h
12.56%
268
164.16 h
87.44%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
27
23.58 h
12.56%
268
164.16 h
87.44%
187.74 h
100.00%
PARÁMETROS DE OPERACIÓN
HORAS DE OPERACIÓN 116.79 horas
Las horas de operación, se vieron reducidas por la falta de alimentación constante.
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO
DISPONIBILIDAD La disponibilidad es la mostrada, debido a los trabajos de MECÁNICA 95.88% cambio y/o volteo de forros.
UTILIZACIÓN 70.12% DISPONIBILIDAD FÍSICA 67.23%
PRODUCCION 9348 m3
Por lo mismo que hubo falta de alimentación constante, la utilización de la Planta se vio reducida. La disponibilidad es la mostrada, debido a que se redujo las demoras operativas y se tuvo equipos de alimentación disponibles (Cargador frontal, Volquete). El volumen de producción se vio afectado por la falta de alimentación, a pesar de lo cual se tuvo una producción aceptable, teniendo como promedio 311.60 m3/dia.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
44
D) RESUMEN - ABRIL 2012 Tabla 4.4 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Abril 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Fecha de inicio
4/1/2012
(+) Horas Calendario
645.00 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
Fecha de fin
4/30/2012
(-) x Mantto. Programado
125.30 h
(-) x Mantto. Programado
125.30 h
Horas por día
21.50
(=) Horas Programadas
519.70 h
(-) x Mantto. No Programado
HORAS CALENDARIO
645.00
(-) x Mantto. No Programad (-) x Otros
47.03 h
(-) x Otros
0.00 h
(=) Horas Disponibles
472.66 h
DISPONIBILIDAD
90.95%
UTILIZACIÓN
47.03 h 0.00 h
(=) Horas Utilizadas
472.66 h
DISPONIBILIDAD
73.28%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
472.66 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
(-) x Operaciones
317.68 h
(-) x Mantenimiento y Otros
172.34 h
(=) Horas Utilizadas
154.98 h
(-) x Operaciones
317.68 h
UTILIZACIÓN
32.79%
(=) Horas Utilizadas
154.98 h
UTILIZACIÓN
24.03%
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
47.03 h
Horas Mantto. Preventivo
125.30 h
Eventos Correctivos
28
MTTF - Tiempo med. entre fallas
18.56 h
MTTR - Tiempo me. para repara
1.68 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
103
Mantto. Correctivo
28
Operación
125.30 h
62.03%
47.03 h
23.28%
154.98 h
76.72%
Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
28 0
47.03 h
23.28%
154.98 h
76.72%
202.01 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO La disponibilidad mecánica como eficiencia de las labores de mantenimiento alcanzaron en el presente mes el valor indicado, en vista que no DISPONIBILIDAD MECÁNICA se presentaron paradas no programadas; se 90.95% aprovecha las paradas operativas para efectuar algún tipo de mantenimiento en el equipo según inspección por el personal de MULTICOSAILOR. Incluyendo las actividades preventivas requeridas en la planta de agregados, la disponibilidad de DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS los equipos disminuye al valor indicado; dentro de 73.28% las actividades preventivas se considera el volteo de las muelas tanto fija y móvil, ajuste de pernos en general.
45
La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) y por problemas operativos de falta de alimentación, adicionalmente por las modificaciones que se practican en la planta. Éste mes se han instalado grating en todas las plataformas de tránsito debido a las observaciones de seguridad.
UTILIZACIÓN 24.03%
PARÁMETROS DE OPERACIÓN Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la planta ha trabajado el valor indicado, HORAS DE OPERACIÓN 154.98 que dividido en los 31 días 4de operación de la horas planta se tiene un promedio de 5.37 horas de operación por día.
VOLUMEN DE AGREGADO PRODUCIDO 8,124. m3
Según los registros de operación de la planta, el volumen indicado corresponde al volumen aproximado de agregado producido; lo que en promedio corresponde al valor de 272.90 m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
E) RESUMEN - MAY0 2012 Tabla 4.5 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Mayo 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Fecha de inicio
5/1/2012
(+) Horas Calendario
666.50 h
(+) Horas Calendario
666.50 h
Fecha de fin
5/31/2012
(-) x Mantto. Programado
124.79 h
(-) x Mantto. Programado
124.79 h
(=) Horas Programadas
541.71 h
Horas por día
21.50
HORAS CALENDARIO
666.50
(-) x Mantto. No Programad (-) x Otros
66.94 h 0.00 h
(=) Horas Disponibles
474.76 h
DISPONIBILIDAD
87.64%
UTILIZACIÓN
(-) x Mantto. No Programado (-) x Otros
66.94 h 0.00 h
(=) Horas Utilizadas
474.76 h
DISPONIBILIDAD
71.23%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
474.76 h
(+) Horas Calendario
666.50 h
(-) x Operaciones
300.99 h
(-) x Mantenimiento y Otros
191.74 h
(=) Horas Utilizadas
173.77 h
(-) x Operaciones
300.99 h
UTILIZACIÓN
36.60%
(=) Horas Utilizadas
173.77 h
UTILIZACIÓN
26.07%
46
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
66.94 h
Horas Mantto. Preventivo
124.79 h
Eventos Correctivos
24
MTTF - Tiempo med. entre fallas
22.57 h
MTTR - Tiempo me. para repara
2.79 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
118
124.79 h
51.84%
Mantto. Correctivo
24
66.94 h
27.81%
173.77 h
72.19%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
24
66.94 h
27.81%
0
173.77 h
72.19%
240.71 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO La disponibilidad mecánica como eficiencia de las labores de mantenimiento alcanzaron en el presente mes el valor indicado, en vista que hubodificultades con el sistema de DISPONIBILIDAD MECÁNICA 87.64% transmisión del Belt Feeder, asimismo se hizo el cambio de la plancha del Grizly, labores desarrolladas por el personal de MULTICOSAILOR. Incluyendo las actividades preventivas requeridas en la planta de agregados, la disponibilidad de los equipos disminuye al DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS valor indicado; dentro de las actividades 71.23% preventivas se considera el volteo de las muelas tanto fija y móvil, ajuste de pernos en general. La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) y por problemas operativos con el tipo de bancos usados (algunos muy UTILIZACIÓN 26.07% grandes), además de la falta de alimentación constante, ocasionando horas muertas de operación. En el aspecto de seguridad las observaciones a la seguridad se redujeron, en comparación al mes anterior.
PARÁMETROS DE OPERACIÓN Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la planta ha trabajado el valor HORAS DE OPERACIÓN 173.77 horas indicado, que dividido en los 31 días de operación de la planta se tiene un promedio de 5.60 horas de operación por día.
47
Según los registros de operación de la planta, el volumen indicado corresponde al volumen aproximado de agregado producido; lo que en promedio corresponde al valor de 283.74 m3/día.
VOLUMEN DE AGREGADO PRODUCIDO 9,336. m3
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
F) RESUMEN - JUNIO 2012 Tabla 4.6 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Junio 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
Fecha de inicio
6/1/2012
(+) Horas Calendario
Fecha de fin
6/30/2012
(-) x Mantto. Programado
Horas por día
21.50
HORAS CALENDARIO
645.00
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
645.00 h 57.49 h
(=) Horas Programadas
587.51 h
(-) x Mantto. No Programad
68.19 h
(-) x Otros
645.00 h
(-) x Mantto. Programado
57.49 h
(-) x Mantto. No Programado
68.19 h
(-) x Otros
0.00 h
(=) Horas Disponibles
519.31 h
DISPONIBILIDAD
88.39%
UTILIZACIÓN
(+) Horas Calendario
0.00 h
(=) Horas Utilizadas
519.31 h
DISPONIBILIDAD
80.51%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
519.31 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
(-) x Operaciones
358.36 h
(-) x Mantenimiento y Otros
125.69 h
(=) Horas Utilizadas
160.95 h
(-) x Operaciones
358.36 h
UTILIZACIÓN
30.99%
(=) Horas Utilizadas
160.95 h
UTILIZACIÓN
24.95%
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
68.19 h
Horas Mantto. Preventivo
57.49 h
Eventos Correctivos
22
MTTF - Tiempo med. entre fallas
26.70 h
MTTR - Tiempo me. para repara
3.10 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
76
Mantto. Correctivo
22
Operación
57.49 h
25.09%
68.19 h
29.76%
160.95 h
70.24%
Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
22
68.19 h
29.76%
0
160.95 h
70.24%
229.14 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO
DISPONIBILIDAD MECÁNICA 88.39%
La disponibilidad mecánica como eficiencia de las labores de mantenimiento alcanzó en el presente mes el valor indicado, en vista que hubo dificultades con el motoreductor de la faja 01.
48
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 80.51%
UTILIZACIÓN 24.95%
Incluyendo las actividades preventivas requeridas en la planta de agregados, la disponibilidad de los equipos disminuye al valor indicado; dentro de las actividades preventivas se considera el volteo de las muelas tanto fija y móvil, ajuste de pernos en general y demás actividades de mantto. La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) y por problemas operativos con el tipo de bancos usados (algunos muy grandes), además de la falta de alimentación constante, ocasionando horas muertas de operación.
PARÁMETROS DE OPERACIÓN Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la planta ha trabajado el valor indicado, que dividido en los 31 días 4de operación de la planta se tiene un promedio de 5.20 horas de operación por día.
HORAS DE OPERACIÓN 160.95 horas
VOLUMEN DE AGREGADO PRODUCIDO 9350.00 m3
Según los registros de operación de la planta, el volumen indicado corresponde al volumen aproximado de agregado producido; lo que en promedio corresponde al valor de 301.60 m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
G) RESUMEN - JULIO 2012 Tabla 4.7 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Julio 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Fecha de inicio
6/26/2012
(+) Horas Calendario
645.00 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
Fecha de fin
7/25/2012
(-) x Mantto. Programado
117.17 h
(-) x Mantto. Programado
117.17 h
(=) Horas Programadas
527.83 h
Horas por día
21.50
HORAS CALENDARIO
645.00
(-) x Mantto. No Programad (-) x Otros
95.69 h 0.00 h
(=) Horas Disponibles
432.14 h
DISPONIBILIDAD
81.87%
UTILIZACIÓN
(-) x Mantto. No Programado (-) x Otros
95.69 h 0.00 h
(=) Horas Utilizadas
432.14 h
DISPONIBILIDAD
67.00%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
432.14 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
(-) x Operaciones
289.87 h
(-) x Mantenimiento y Otros
212.86 h
(=) Horas Utilizadas
142.27 h
(-) x Operaciones
289.87 h
UTILIZACIÓN
32.92%
(=) Horas Utilizadas
142.27 h
UTILIZACIÓN
22.06% 49
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
95.69 h
Horas Mantto. Preventivo
117.17 h
Eventos Correctivos
31
MTTF - Tiempo med. entre fallas
17.03 h
MTTR - Tiempo me. para repara
3.09 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
118
117.17 h
49.24%
Mantto. Correctivo
31
95.69 h
40.21%
142.27 h
59.79%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
31
95.69 h
40.21%
0
142.27 h
59.79%
237.96 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO La disponibilidad mecánica como eficiencia de las labores de mantenimiento alcanzaron en el presente DISPONIBILIDAD MECÁNICA mes el valor indicado, en vista que hubo dificultades 81.81% con el Grilzy vibratorio, que sufrió la rotura de uno de los ejes excéntricos que posee y se estuvo esperando su reparación y la llegada de rodajes. Incluyendo las actividades preventivas requeridas en DISPONIBILIDAD DE la planta de agregados, la disponibilidad de los EQUIPOS equipos disminuye al valor indicado; dentro de las 67.00% actividades preventivas se considera el volteo de las muelas tanto fija y móvil, ajuste de pernos en general. La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) UTILIZACIÓN y por problemas operativos con el tipo de bancos 32.39% usados (algunos muy grandes), además de la falta de alimentación constante, ocasionando horas muertas de operación.
PARÁMETROS DE OPERACIÓN
HORAS DE OPERACIÓN 142.27 hrs
VOLUMEN DE AGREGADO PRODUCIDO 9372.00 m3
Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la planta ha trabajado el valor indicado, que dividido en los 31 días 4de operación de la planta se tiene un promedio de 6.38 horas de operación por día. Según los registros de operación de la planta, el volumen indicado corresponde al volumen aproximado de agregado producido; lo que en promedio corresponde al valor de 312.40 m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC 50
a. RESUMEN DE AGOSTO 2012 Tabla 4.8 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Agosto 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
Fecha de inicio
6/26/2012
(+) Horas Calendario
Fecha de fin
7/25/2012
(-) x Mantto. Programado
Horas por día
21.50
HORAS CALENDARIO
645.00
(=) Horas Programadas
(+) Horas Calendario
88.00 h 557.00 h
(-) x Mantto. No Programad (-) x Otros
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
645.00 h
79.56 h
477.44 h
DISPONIBILIDAD
85.72%
UTILIZACIÓN
(-) x Mantto. Programado
88.00 h
(-) x Mantto. No Programado
79.56 h
(-) x Otros
0.00 h
(=) Horas Disponibles
645.00 h
0.00 h
(=) Horas Utilizadas
477.44 h
DISPONIBILIDAD
74.02%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
477.44 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
(-) x Operaciones
306.03 h
(-) x Mantenimiento y Otros
167.56 h
(=) Horas Utilizadas
171.41 h
(-) x Operaciones
306.03 h
UTILIZACIÓN
35.90%
(=) Horas Utilizadas
171.41 h
UTILIZACIÓN
26.58%
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
79.56 h
Horas Mantto. Preventivo
88.00 h
Eventos Correctivos
47
MTTF - Tiempo med. entre fallas
11.85 h
MTTR - Tiempo me. para repara
1.69 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
136
88.00 h
35.06%
Mantto. Correctivo
47
79.56 h
31.70%
171.41 h
68.30%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
47
79.56 h
31.70%
0
171.41 h
68.30%
250.97 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO La disponibilidad mecánica como eficiencia de las labores de mantenimiento alcanzó en el presente DISPONIBILIDAD mes el valor indicado, presentándose MECÁNICA complicaciones en el sistema de transmisión del Belt 85.72% Feeder (Rotura de cadenas por desgaste excesivo de las catarinas). Incluyendo las actividades preventivas requeridas en la planta de agregados, la disponibilidad de los DISPONIBILIDAD DE equipos disminuye al valor indicado; dentro de las EQUIPOS actividades preventivas se considera el volteo de las 74.02% muelas tanto fija y móvil, ajuste de pernos en general. 51
La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) y por problemas operativos con el tipo de bancos usados (algunos muy grandes), además de la falta de alimentación constante, ocasionando horas muertas de operación
UTILIZACIÓN 26.58%
PARÁMETROS DE OPERACIÓN
HORAS DE OPERACIÓN 171.41 horas
Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la planta ha trabajado el valor indicado, que dividido en los 31 días de operación de la planta se tiene un promedio de 5.35 horas de operación por día.
VOLUMEN DE AGREGADO PRODUCIDO 11,628. m3
Según los registros de operación de la planta, el volumen indicado corresponde al volumen aproximado de agregado producido; lo que en promedio corresponde al valor de 375.097m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
H) RESUMEN - SETIEMBRE 2012 Tabla 4.9 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Setiembre 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Fecha de inicio
8/26/2012
(+) Horas Calendario
666.50 h
(+) Horas Calendario
666.50 h
Fecha de fin
9/25/2012
(-) x Mantto. Programado
127.79 h
(-) x Mantto. Programado
127.79 h
Horas por día
21.50
(=) Horas Programadas
538.71 h
(-) x Mantto. No Programado
107.16 h
(-) x Mantto. No Programad
107.16 h
(-) x Otros
HORAS CALENDARIO
666.50
(-) x Otros
0.00 h
(=) Horas Disponibles
431.55 h
DISPONIBILIDAD
80.11%
UTILIZACIÓN
0.00 h
(=) Horas Utilizadas
431.55 h
DISPONIBILIDAD
64.75%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
431.55 h
(+) Horas Calendario
666.50 h
(-) x Operaciones
255.06 h
(-) x Mantenimiento y Otros
234.95 h
(=) Horas Utilizadas
176.49 h
(-) x Operaciones
255.06 h
UTILIZACIÓN
40.90%
(=) Horas Utilizadas
176.49 h
UTILIZACIÓN
26.48%
52
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
107.16 h
Horas Mantto. Preventivo
127.79 h
Eventos Correctivos
35
MTTF - Tiempo med. entre fallas
15.39 h
MTTR - Tiempo me. para repara
3.06 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
156
127.79 h
45.05%
Mantto. Correctivo
35
107.16 h
37.78%
176.49 h
62.22%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
35
107.16 h
37.78%
0
176.49 h
62.22%
283.65 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO
DISPONIBILIDAD MECÁNICA 80.11%
La disponibilidad mecánica como eficiencia de las labores de mantenimiento alcanzaron en el presente mes el valor indicado, ya que se en vista que hubo volvió a presentar problemas con el Grizly vibratorio y se decidió no contar con ese equipo y hacer el chute de alimentación de forma directa para lo que se modificó la estructura, después de muchas pruebas finalmente quedo lista, operando sin dificultades.
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 64.75%
Incluyendo las actividades preventivas requeridas en la planta de agregados, la disponibilidad de los equipos disminuye al valor indicado; por los problemas indicados.
UTILIZACIÓN 26.48%
La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) y por problemas operativos con el tipo de bancos usados (algunos muy grandes), además de la falta de alimentación constante, ocasionando horas muertas de operación. En el aspecto de seguridad las observaciones a la seguridad se redujeron, en comparación al mes anterior.
PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la HORAS DE OPERACIÓN planta ha trabajado el valor indicado, que dividido en los 176.49 horas 31 días de operación de la planta se tiene un promedio de 5.35 horas de operación por día.
53
Según los registros de operación de la planta, el volumen VOLUMEN DE indicado corresponde al volumen aproximado de AGREGADO agregado producido; lo que en promedio corresponde al PRODUCIDO 11,424. m3 valor de 368.52 m3/día. Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
I) RESUMEN OCTUBRE 2012 Tabla 4.10 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Octubre 2012 FECHA DEL REPORTE Fecha de inicio
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
9/26/2012
Fecha de fin
10/25/2012
Horas por día
21.50
HORAS CALENDARIO
645.00
(+) Horas Calendario
645.00 h
(-) x Mantto. Programado (=) Horas Programadas
(+) Horas Calendario
95.96 h 549.04 h
(-) x Mantto. No Programad (-) x Otros
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
63.96 h
485.08 h
DISPONIBILIDAD
88.35%
UTILIZACIÓN
(-) x Mantto. Programado
95.96 h
(-) x Mantto. No Programado
63.96 h
(-) x Otros
0.00 h
(=) Horas Disponibles
645.00 h
0.00 h
(=) Horas Utilizadas
485.08 h
DISPONIBILIDAD
75.21%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
485.08 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
(-) x Operaciones
261.94 h
(-) x Mantenimiento y Otros
159.92 h
(=) Horas Utilizadas
223.14 h
(-) x Operaciones
261.94 h
UTILIZACIÓN
46.00%
(=) Horas Utilizadas
223.14 h
UTILIZACIÓN
34.60%
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
63.96 h
Horas Mantto. Preventivo
95.96 h
Eventos Correctivos
28
MTTF - Tiempo med. entre fallas
19.61 h
MTTR - Tiempo me. para repara
2.28 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
148
95.96 h
33.42%
Mantto. Correctivo
28
63.96 h
22.28%
223.14 h
77.72%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
28
63.96 h
22.28%
0
223.14 h
77.72%
287.10 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO La disponibilidad mecánica como eficiencia de las DISPONIBILIDAD labores de mantenimiento alcanzó en el presente MECÁNICA 88.35% mes el valor indicado, en vista de que se redujeron las paradas correctivas.
54
Incluyendo las actividades preventivas requeridas en DISPONIBILIDAD la planta de agregados, la disponibilidad de los DE EQUIPOS equipos disminuye al valor indicado; dentro de las 75.21% actividades preventivas se considera el volteo de las muelas tanto fija y móvil, ajuste de pernos en general. La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) UTILIZACIÓN y por problemas operativos con el tipo de bancos 34.6% usados (algunos muy grandes), además de la falta de alimentación constante, ocasionando horas muertas de operación.
PARÁMETROS DE OPERACIÓN
HORAS DE OPERACIÓN 223.14 horas
Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la planta ha trabajado el valor indicado, que dividido en los 31 días de operación de la planta se tiene un promedio de 5.35 horas de operación por día.
VOLUMEN DE AGREGADO PRODUCIDO 16,500. m3
Según los registros de operación de la planta, el volumen indicado corresponde al volumen aproximado de agregado producido; lo que en promedio corresponde al valor de 368.52 m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
J) RESUMEN NOVIEMBRE 2012 Tabla 4.11 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Noviembre 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Fecha de inicio
10/26/2012
(+) Horas Calendario
666.50 h
(+) Horas Calendario
666.50 h
Fecha de fin
11/25/2012
(-) x Mantto. Programado
104.77 h
(-) x Mantto. Programado
104.77 h
Horas por día
21.50
(=) Horas Programadas
561.73 h
(-) x Mantto. No Programado
HORAS CALENDARIO
666.50
(-) x Mantto. No Programad (-) x Otros
44.11 h 0.00 h
(=) Horas Disponibles
517.62 h
DISPONIBILIDAD
92.15%
UTILIZACIÓN
(-) x Otros
44.11 h 0.00 h
(=) Horas Utilizadas
517.62 h
DISPONIBILIDAD
77.66%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
517.62 h
(+) Horas Calendario
666.50 h
(-) x Operaciones
314.72 h
(-) x Mantenimiento y Otros
148.88 h
(=) Horas Utilizadas
202.90 h
(-) x Operaciones
314.72 h
UTILIZACIÓN
39.20%
(=) Horas Utilizadas
202.90 h
UTILIZACIÓN
30.44%
55
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
44.11 h
Horas Mantto. Preventivo
104.77 h
Eventos Correctivos
28
MTTF - Tiempo med. entre fallas
20.06 h
MTTR - Tiempo me. para repara
1.58 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
128
104.77 h
42.41%
Mantto. Correctivo
28
44.11 h
17.86%
202.90 h
82.14%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
28
44.11 h
17.86%
0
202.90 h
82.14%
247.01 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO La disponibilidad mecánica como eficiencia de las labores de mantenimiento alcanzó en el presente mes el valor indicado, en vista de que se redujeron las paradas correctivas. Incluyendo las actividades preventivas requeridas en la planta de agregados, la disponibilidad de los DISPONIBILIDAD DE equipos disminuye al valor indicado; dentro de las EQUIPOS 77.66% actividades preventivas se considera el volteo de las muelas tanto fija y móvil, ajuste de pernos en general. La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) y por problemas operativos con el tipo de bancos UTILIZACIÓN 30.44% usados (algunos muy grandes), además de la falta de alimentación constante, ocasionando horas muertas de operación. DISPONIBILIDAD MECÁNICA 92.15%
PARÁMETROS DE OPERACIÓN
HORAS DE OPERACIÓN 202.9 horas VOLUMEN DE AGREGADO PRODUCIDO 15,336. m3
Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la planta ha trabajado el valor indicado, que dividido en los 31 días de operación de la planta se tiene un promedio de 5.35 horas de operación por día. Según los registros de operación de la planta, el volumen indicado corresponde al volumen aproximado de agregado producido; lo que en promedio corresponde al valor de 368.52 m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
56
K) RESUMEN DICIEMBRE 2012 Tabla 4.12 Reporte Mensual de Disponibilidad y Operación – Diciembre 2012 FECHA DEL REPORTE
DISPONIBILIDAD MECÁNICA
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Fecha de inicio
11/26/2012
(+) Horas Calendario
645.00 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
Fecha de fin
12/25/2012
(-) x Mantto. Programado
141.42 h
(-) x Mantto. Programado
141.42 h
Horas por día
21.50
(=) Horas Programadas
503.58 h
(-) x Mantto. No Programado
HORAS CALENDARIO
645.00
(-) x Mantto. No Programad (-) x Otros
17.63 h
(-) x Otros
0.00 h
(=) Horas Disponibles
485.95 h
DISPONIBILIDAD
96.50%
UTILIZACIÓN
17.63 h 0.00 h
(=) Horas Utilizadas
485.95 h
DISPONIBILIDAD
75.34%
DISPONIBILIDAD FÍSICA
(+) Horas Disponibles
485.95 h
(+) Horas Calendario
645.00 h
(-) x Demoras Operativas
362.52 h
(-) x Mantenimientos y Otros
159.05 h
(=) Horas Utilizadas
123.43 h
(-) x Demora Operativa
362.52 h
UTILIZACIÓN
25.40%
(=) Horas Utilizadas
123.43 h
UTILIZACIÓN
19.14%
INDICADORES DE CONFIABILIDAD Horas Mantto. Correctivo
17.63 h
Horas Mantto. Preventivo
141.42 h
Eventos Correctivos
17
MTTF - Tiempo med. entre fallas
29.62 h
MTTR - Tiempo me. para repara
1.04 h
RESUMEN DE PARADAS Mantto. Preventivo
133
141.42 h
100.26%
Mantto. Correctivo
17
17.63 h
12.50%
123.43 h
87.50%
Operación Otros
NATURALEZA DE PARADAS x Mantenimiento Correct x Operaciones
TOTAL
17
17.63 h
12.50%
0
123.43 h
87.50%
141.06 h
100.00%
PARAMETROS DE MANTENIMIENTO
DISPONIBILIDAD MECÁNICA 96.5%
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 75.34%
La disponibilidad mecánica como eficiencia de las labores de mantenimiento alcanzó en el presente mes el valor indicado, en vista de que se redujeron las paradas correctivas. Incluyendo las actividades preventivas requeridas en la planta de agregados, la disponibilidad de los equipos disminuye al valor indicado; dentro de las actividades preventivas se considera el volteo de las muelas tanto fija y móvil, ajuste de pernos en general.
57
UTILIZACIÓN 19.14%
La utilización en la planta cae sensiblemente por los factores climatológicos (la planta está a la intemperie) y por problemas operativos con el tipo de bancos usados (algunos muy grandes), además de la falta de alimentación constante, ocasionando horas muertas de operación.
PARÁMETROS DE OPERACIÓN Según el horómetro de la chancadora de quijadas, la planta ha trabajado el valor indicado, HORAS DE OPERACIÓN que dividido en los 31 días de operación de la 123.43 horas planta se tiene un promedio de 5.35 horas de operación por día. VOLUMEN DE AGREGADO PRODUCIDO 9,348. m3
Según los registros de operación de la planta, el volumen indicado corresponde al volumen aproximado de agregado producido; lo que en promedio corresponde al valor de 368.52 m3/día.
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
58
4.2 RESUMEN DE LOS REPORTES El resumen de los datos expuestos anteriormente se detalla a continuacion, consignaremos solo los datos mas importantes para la presente investigación.
Tabla 4.13 Resumen Operacional 2012 Horas de Operación
Disponib. Mecánica %
Disponib. Física %
Utilización %
Producción m3
Enero
121.46
88.11
36.98
41.97
8675
Febrero
131.39
93.69
55.4
59.16
8214
Marzo
116.79
95.88
67.23
70.12
9348
Abril
154.98
90.95
73.28
24.03
8124
Mayo
173.77
87.64
71.23
26.07
9336
Junio
160.95
88.39
80.51
24.95
9350
Julio
142.27
81.81
67
32.39
9372
Agosto
171.41
85.72
74.02
26.58
11628
Septiembre
176.49
88.11
67.75
26.48
11424
Octubre
223.14
88.35
75.21
34.6
16500
Noviembre
202.9
92.15
77.66
30.44
15336
Diciembre
123.43
95.5
75.34
19.14
9348
Promedio Mensual
158.25
89.69
68.47
34.66
10554.58
Mes
Fuente: Planta de Agregados – Multicosailor SAC
Fig. 4.1 Horas de Operación - 2012
59
Fig. 4.2 Indicadores de Mantenimiento – 2012 4.3 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS Para validar la hipótesis, tomamos como referencia los datos del 2011, los cuales arrojan la siguiente información.
Tabla 4.14 Validación de hipótesis Frequency
Percent
Valid
Cumulative
Percent
Percent 8,3
Ant N
Valid
Post 12
12
0
0
30,00
1
8,3
8,3
34,00
1
8,3
8,3
16,7 Mean
47.72
66.83
44,60
1
8,3
8,3
25,0 Median
46.65
66.86
45,00
1
8,3
8,3
33,3 Mode
45,80
1
8,3
8,3
41,7 Std. Deviation
46,40
1
8,3
8,3
50,0
46,90
1
8,3
8,3
58,3
52,50
1
8,3
8,3
66,7
54,90
1
8,3
8,3
75,0
57,20
1
8,3
8,3
83,3
57,50
1
8,3
8,3
91,7
57,80
1
8,3
8,3
100,0
Total
12
100,0
100,0
Missing
a
30,00
a
52,42
897,976 895,772
Fuente: Elaboración Propia
60
Entonces haciendo la evaluación con la distribución de Student, comparando con el valor logrado en el 2012, que fue de 66.83 m 3/h. validamos la hipótesis.
Tabla 4.15 Validación de hipótesis T Student N 2011
Mean 12
Std. Deviation
47,7167
8,97976
Std. Error Mean 2,59223
Test Value = 66.83 t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference Lower
2011
-7,373
11
,000
-19,11333
Upper
-24,8188
-13,4079
Test Value = 66.83 t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
2011
-7,373
11
,000
-19,11333
-24,8188
-13,4079
2012
-,001
11
,999
-,00333
-5,6948
5,6881
Fuente: Elaboración propia
61
CAPITULO 5 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 5.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS En este trabajo se presenta un análisis de equipos críticos para una planta de chancado, mediante el monitoreo de indicadores de mantenimiento claves, durante 12 meses. Los resultados obtenidos muestran una clara mejoría en la productividad de la Planta, esto debido a que con los cambios hechos a la gestión del mantenimiento (Mejora de formatos de reporte y adición de un indicador), permitieron reducir las paradas imprevistas, consecuentemente permitieron elevar la disponibilidad de la Planta y mejorar la utilización.
5.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS Para hacer esta comparación se tuvo que recopilar datos del año 2011 y de acuerdo a la revisión del historial de la Planta, se pudo recuperar los datos necesarios para esta investigación.
62
La innegable necesidad por producir con la Planta Chancadora de Agregados, beneficia tanto a la empresa Multicosailor SAC y a EMQSA, de ahí la importancia de la presente investigación, a continuación se presenta la comparativa respectiva.
REGISTRO DEL AÑO 2011 Tabla 5.1 Resumen Operacional 2011 Horas de Operación
Disponib. Mecánica %
Disponib. Física %
Utilización %
Producción m3
Enero
133.95
80.6
18.54
17.09
4023
Febrero
134.29
82.15
40.9
20.3
4564
Marzo
142.5
85.8
46.67
22.5
6358
Abril
161.8
89.7
67.17
42.5
9250
Mayo
143.8
90.15
81.45
55.13
7890
Junio
143.9
85.4
54.78
21.45
6589
Julio
157.6
85.56
20.68
28.23
8275
Agosto
150.6
82.64
25.87
23.45
8660
Septiembre
221.1
88.17
52.15
38.9
10360
Octubre
173.59
91.11
38.86
21.4
10040
Noviembre
229.91
90.2
46.74
35.8
10658
Diciembre
225.53
90.67
66.82
52.6
10160
Promedio Mensual
168.21
86.85
46.72
31.61
8068.92
Mes
Fuente: Elaboración Propia
En el año 2011, el registro de la producción promedio de 8068.92 metros cúbicos por mes, en este caso la productividad es:
Lo que produjo una rentabilidad aproximada de $ 47000.00 /mes. 63
REGISTRO DEL AÑO 2012 Horas de Operación
Disponib. Mecánica %
Disponib. Física %
Utilización %
Producción m3
Enero
121.46
88.11
36.98
41.97
8675
Febrero
131.39
93.69
55.4
59.16
8214
Marzo
116.79
95.88
67.23
70.12
9348
Abril
154.98
90.95
73.28
24.03
8124
Mayo
173.77
87.64
71.23
26.07
9336
Junio
160.95
88.39
80.51
24.95
9350
Julio
142.27
81.81
67
32.39
9372
Agosto
171.41
85.72
74.02
26.58
11628
Septiembre
176.49
88.11
67.75
26.48
11424
Octubre
223.14
88.35
75.21
34.6
16500
Noviembre
202.9
92.15
77.66
30.44
15336
Diciembre
123.43
95.5
75.34
19.14
9348
Promedio Mensual
158.25
89.69
68.47
34.66
10554.58
Mes
En el año 2012 se registró la producción promedio por mes de 10554.58 m3, al comparar con el año 2011, se observa que está más organizada EN EL TIEMPO,
por
ello
se
incrementa
en
la
producción.
SIENDO
LA
PRODUCTIVIDAD:
Siendo la rentabilidad promedio de $ 62000.00 / mes.
5.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS De acuerdo al diseño de la investigación, se tiene: O1 → X → O 2 Donde: O1: Observación antes de Tratamiento (m 3/h). X : Implementación de mejoras en la Gestión del Mantto. 64
O2 : Observación al final del tratamiento (m 3/h).
Tabla 5.2 Observaciones de la investigación Año
2011 (O1)
2012 (O2)
Productividad (m3 /h)
47.97
66.83
Fuente: Elaboración Propia. O1: Obs. antes de Tratamiento
O2 : Obs. al final del tratamiento
Fig. 5.1 Comparativa - Gauss La evaluación de resultados estriba en la disminución de horas de trabajo lo que mejoró la productividad de la Planta en 18.86, esto gracias a que se redujo las horas de trabajo de 168.21 a 158.25. Además de producirse un incremento de la disponibilidad que en el año 2011 termino con 86.85 %, con una producción promedio de 8068.92 m 3, hasta 89.69 % en el 2012 con una producción de 10554.58 m 3. Este resultado significa una mejora en el periodo Enero - Diciembre 2012, respecto al 2011, tal como se observa en los cuadros:
65
Tabla 5.3 Productividad mensual - 2011 2011 Mes
Ene
Feb
Hrs.
134
134.3
Producción 4023 PRD
30.0
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
142.5 161.8
143.8
143.9
157.6
150.6
221.1
173.6
229.9
225.5
4564
6358
9250
7890
6589
8275
8660
10360
10040
10658
101600
34.0
44.6
57.2
54.9
45.8
52.5
57.5
46.9
57.8
46.4
45.0
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 5.4 Productividad mensual - 2012 2012
Ene
Mes
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Hrs.
121.5 131.4 116.8 154.9
173.7
160.9
142.3
171.4
176.5
223.1
202.9
123.4
Producción
8675
8214
9348
8124
9336
9350
9372
11628
11424
16500
15336
9348
PRD
71.42
62.52
80.04
52.42
53.73
58.09
65.87
67.84
64.73
73.94
75.58
75.74
Fuente: Elaboración Propia
Grafico comparativo Productividad
Fig. 5.2 Comparativo – Productividad 5.4 CONSECUENCIAS TEÓRICAS Siendo una investigación de nivel experimental, se ha incrementado la productividad, después del tratamiento, pero la tendencia indica que se puede seguir optimizando la gestión del Mantenimiento y obtener mejoras 66
productivas, sin que eso signifique incrementar los costos de la administración. La consecuencia teórica tiende en modificar la tradicional opinión que considera al mantenimiento como un centro de costo complejo y difícil de gestionar tanto organizativa como económicamente. Las empresas referentes en el área consideran el mantenimiento como una unidad de negocio o de resultados que debe ser tratada como tal a través de metodologías organizativas y herramientas ingenieriles que puedan contribuir a la competitividad de la unidad.
5.5 APLICACIONES PRÁCTICAS Esta metodología y herramienta tienen necesariamente que transformarse en apoyo a la toma de decisiones, ya que la clave en la gestión es abordar los problemas de forma global minimizando los riesgos asociados a la incertidumbre, para poder de esta manera decidir sobre una base rigurosa y confiable. Una Gestión Optimizada de Activos, requiere de la priorización de los esfuerzos en post de racionalizar los recursos. De esta manera, tener la posibilidad de contar con la metodología y las herramientas que permiten identificar aquellos equipos que impactan de mayor forma en la criticidad de plantas, se torna una ventaja competitiva en pro del logro de una mayor productividad y tender al logro de la sustentabilidad de la competitividad empresarial.
67
Diagramar lógico-funcionalmente lógico-funcionalmente la Planta de Chancado Chancado Validar la base de datos de detenciones de equipos de la planta. Procesar la base de datos por intermedio de la plataforma. Determinar los equipos críticos de la planta a partir del análisis del indicador Costo de la Falta. Evaluar la capacidad de un sistema para elevar e levar la producción que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado. La relación a los estándares de producción. Si se mejoran estos estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de la utilidad. La reducción la criticidad de fallas a través del plan de mantenimiento adecuado. El logro de tomar una decisión aceptable sobre el nivel de equipos y piezas de repuestos que deben existir en almacén, mediante el completo estudio de la chancadora.
68
CONCLUSIONES
1. Se incrementó incrementó la productividad productividad de la Planta de Chancado Chancado de Agregados, mejorando la Gestión del Mantenimiento, poniendo especial atención a los reportes diarios y a los indicadores de mantenimiento. Esto se fue, de 47.97 m3/h en el 2011, hasta 66.83 m 3/h en el 2012. 2. Se incrementó la disponibilidad física de los equipos desde desde 46.72% hasta 68.47%, cabe mencionar, que usando este indicador, se tiene una mejor visión y un diagnóstico más real sobre la l a operatividad de la Planta. 3. Gracias a la implementación implementación de la Disponibilidad Disponibilidad Física se pudo pudo mejorar el índice de utilización desde 31.61 %, hasta 34.66 %. 4. El reporte diario de operaciones es muy importante ya ya que permite mejorar mejorar la gestión del mantenimiento, lo que se puede apreciar en la disponibilidad mecánica, que pasó de 86.85% a 89.69%, esto debido a que se pudo analizar las horas netas de operación y las demoras operativas.
69
RECOMENDACIONES 1. Implementar un un plan de operación operación y mantenimiento en coordinación coordinación directa directa con el área de operaciones, para reducir los tiempos muertos e incrementar las horas de operación, tener en cuenta que todavía es posible mejorar la productividad de la Planta de Chancado de Agregados, tener en cuenta que la capacidad de diseño de los equipos de trituración es de 80 m 3/h. 2. Para mantener mantener o incrementar la disponibilidad física de la Planta, se debe debe hacer un estudio sobre las causas y medidas de control para reducir las demoras operativas, que están alrededor de las 293.68h/mes, que afecta directamente a la utilización y productividad de la Planta, siendo un tema que no tiene que ver con la parte de mantenimiento. 3. La utilización utilización se elevará, si se reduce reduce los tiempos de demoras operativas, operativas, para detallar, reduciendo estos tiempos muertos a la mitad se podría incrementar la utilidad hasta en un 30%, sobre 34.66% logrado el 2012, es decir se podría llegar al 75% de utilización aproximadamente, por lo que se recomienda hacer un estudio sobre estas demoras. 70
4.
La disponibilidad de la Planta se elevará si se hace hincapié en las inspecciones preventivas, para alargar la vida útil de los componentes e incrementar la disponibilidad.
71
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 1. Espinoza Montes Ciro, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, Gráfica SAC. 2010 – Perú 2. Blank
/ Tarquin INGENIERÍA ECONÓMICA, Editorial Mc.Graw Hill,
Latinoamericana S, A. Colombia. 2000. 3. CAPECO. EQUIPO Y SUS COSTOS DE OPERACIÓN. Editorial CAPECO. Lima 1999. 4. Reyes / Ocampo INGENIERIA DE MANTENIMIENTO. Editorial HABICH. Lima 2000. 5. APEMAN. OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO. Editorial APEMAN. Lima 2000. 6. MANUAL DE CHANCADORA TRIO 20 x 36
72
ANEXO
73
NTROL DE HORÓMETROS Y VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE CHANCADO REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓN ENERO 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente Fecha
01/01/2012 01/01/2012 02/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 05/01/2012 06/01/2012 06/01/2012 07/01/2012 07/01/2012 08/01/2012 08/01/2012 09/01/2012 09/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 14/01/2012 14/01/2012 15/01/2012 15/01/2012 16/01/2012 16/01/2012 17/01/2012
12 m3 1800 kg/m3
Guardia Horómetro
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
1653.64 1653.64 1655.10 1659.14 1665.23 1671.24 1671.24 1675.59 1680.69 1680.69 1680.69 1682.74 1687.2 1687.2 1688.38 1691.1 1694.81 1697.20 1702.64 1702.64 1702.64 1702.64 1702.64 1702.64 1706.81 1706.81 1711.67 1714.99 1719.99 1719.99 1725.49 1727.50 1731.84 1731.84
Volquetes
0 1.46 4.04 6.09 6.01 0 4.35 5.1 0 0 2.05 4.46 0 1.18 2.72 3.71 2.39 5.44 0 0 0 0 0 4.17 0 4.86 3.32 5 0 5.5 2.01 4.34 0
0 10 12 30 2 18 21 0 0 7 18 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 14 14 18 0 18 3 12 0
Producción agregado grueso (Tn) Tn m3 0 0 216 120 259.2 144 648 360 43.2 24 0 0 388.8 216 453.6 252 0 0 0 0 151.2 84 388.8 216 0 0 108 60 259.2 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.8 156 0 0 302.4 168 302.4 168 388.8 216 0 0 388.8 216 64.8 36 259.2 144 0 0 74
17/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 21/01/2012 21/01/2012 22/01/2012 22/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 25/01/2012 25/01/2012 26/01/2012 26/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 28/01/2012 28/01/2012 29/01/2012 29/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 31/01/2012
Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
1731.84 1731.84 1731.84 1731.84 1731.84 1731.84 1731.84 1734.90 1740.84 1743.88 1747.84 1747.84 1751.15 1751.62 1756.59 1756.59 1761.35 1763.06 1766.74 1770.10 1771.01 1771.01 1771.01 1771.01 1775.10 1775.10 1775.10 1775.10 1775.10
HORAS DE OPERACIÓN TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 3.06 5.94 3.04 3.96 0 3.31 0.47 4.97 0 4.76 1.71 3.68 3.36 0.91 0 0 0 4.09 0 0 0 0 121.46 3.918065
0 0 0 0 0 0 0 11 25 8 16 14 1 15 0 24 10 15 14 3 0 0 0 19 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 237.6 540 172.8 345.6 0 302.4 21.6 324 0 518.4 216 324 302.4 64.8 0 0 0 410.4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 132 300 96 192 0 168 12 180 0 288 120 180 168 36 0 0 0 228 0 0 0 0
402 8683.2 4824
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓN FEBRERO 2012 75
Volumen de volquetes Densidad aparente Fecha
01/02/2012 01/02/2012 02/02/2012 02/02/2012 03/02/2012 03/02/2012 04/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 05/02/2012 06/02/2012 06/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 12/02/2012 12/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 14/02/2012 14/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 18/02/2012 18/02/2012 19/02/2012 19/02/2012 20/02/2012 20/02/2012
12 m3 1800 kg/m3
Guardia Horómetro
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
1653.64 1659.19 1659.19 1659.23 1674.24 1796.37 1799.75 1804.06 1804.06 1804.06 1804.06 1804.06 1804.42 1810.74 1810.74 1814.42 1814.42 1819.60 1819.60 1819.60 1819.60 1819.60 1819.60 1819.60 1822.57 1826.89 1826.89 1828.82 1829.38 1829.38 1830.42 1830.42 1830.53 1838.19 1841.13 1841.13 1842.24 1849.55 1849.55 1849.55
Volquetes
1653.64 5.55 0 0.04 15.01 122.13 3.38 4.31 0 0 0 0 0.36 6.32 0 3.68 0 5.18 0 0 0 0 0 0 2.97 4.32 0 1.93 0.56 0 1.04 0 0.11 7.66 2.94 0 1.11 7.31 0 0
0 10 12 30 2 23 20 0 0 0 0 0 2 21 0 15 0 21 0 0 0 0 0 0 11 21 0 8 0 0 9 0 0 0 0 20 6 33 0 0
Producción agregado grueso (Tn) Tn m3 0 0 216 120 259.2 144 648 360 43.2 24 496.8 276 432 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.2 24 453.6 252 0 0 324 180 0 0 453.6 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.6 132 453.6 252 0 0 172.8 96 0 0 0 0 194.4 108 0 0 0 0 0 0 0 0 432 240 129.6 72 712.8 396 0 0 0 0 76
21/02/2012 21/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 25/02/2012 25/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 29/02/2012 29/02/2012
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
1850.33 1854.10 1857.51 1863.46 1863.46 1868.53 1871.78 1876.31 1876.31 1876.78 1876.88 1883.59 1884.66 1891.09 1895.90 1901.52 1906.49 1906.49
HORAS DE OPERACI N TOTAL
0.78 3.77 3.41 5.95 0 5.07 3.25 4.53 0 0.47 0.1 6.71 1.07 6.43 4.81 5.62 4.97 0 1906.49 61.49968
5 12 18 25 25 25 12 14 0 0 0 32 5 29 22 27 22 0
108 259.2 388.8 540 540 540 259.2 302.4 0 0 0 691.2 108 626.4 475.2 583.2 475.2 0
60 144 216 300 300 300 144 168 0 0 0 384 60 348 264 324 264 0
537 11599.2
6444
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓN MARZO 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente Fecha
01/03/2012 01/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 03/03/2012 03/03/2012 04/03/2012 04/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 07/03/2012 07/03/2012
12 m3 1800 kg/m3
Guardia Horómetro
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
1906.49 1906.49 1910.07 3.58 1910.77 0.7 1910.77 0 1915.1 4.33 1921.67 6.57 1929.6 7.93 1927.82 -1.78 1930.67 2.85 1930.67 0 1930.67 0 1930.67 0 1930.67 0 1936.1 5.43
Volquetes
0 13 0 0 12 37 1 26 12 0 0 0 0 28
Producción agregado grueso (Tn) Tn m3 0 0 280.8 156 0 0 0 0 259.2 144 799.2 444 21.6 12 561.6 312 259.2 144 0 0 0 0 0 0 0 0 604.8 336 77
08/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 10/03/2012 10/03/2012 11/03/2012 11/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 17/03/2012 17/03/2012 18/03/2012 18/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 21/03/2012 21/03/2012 22/03/2012 22/03/2012
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
23/03/2012 23/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 25/03/2012 25/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 31/03/2012
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
1936.49 1939.75 1939.75 1939.75 1939.75 1939.98 1939.98 1946.40 1950.88 1956.79 1961.67 1965.43 1969.26 1974.18 1974.18 1979.00 1979.00 1981.60 1981.60 1985.64 1985.64 1988.62 1992.36 1998.83 2005.10 2011.77 2016.57 2019.98 2019.99 2023.28
0.39 3.26 0 0 0 0.23 0 6.42 4.48 5.91 4.88 3.76 3.83 4.92 0 4.82 0 2.6 0 4.04 0 2.98 3.74 6.47 6.27 6.67 4.8 3.41 0.01 3.29 2023.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 17 0 0 0 0 0 30 22 30 29 17 17 27 0 21 0 11 0 17 0 10 20 35 32 31 27 16 0 15 20
0 367.2 0 0 0 0 0 648 475.2 648 626.4 367.2 367.2 583.2 0 453.6 0 237.6 0 367.2 0 216 432 756 691.2 669.6 583.2 345.6 0 324
0 204 0 0 0 0 0 360 264 360 348 204 204 324 0 252 0 132 0 204 0 120 240 420 384 372 324 192 0 180
0 0 432 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
31/03/2012 Noche
0
HORAS DE OPERACIÓN TOTAL
0 0
0
0
710 12376.8 6876
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓN ABRIL 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente
Fecha
Guardi a
Anterior 01/04/201 Día 2 01/04/201 Noche 2 02/04/201 Día 2 02/04/201 Noche 2 03/04/201 Día 2 03/04/201 Noche 2 04/04/201 Día 2 04/04/201 Noche 2 05/04/201 Día 2 05/04/201 Noche 2 06/04/201 Día 2 06/04/201 Noche 2 07/04/201 Día 2 07/04/201 Noche
12 m3 1800 kg/m3
Producció n Horas Horómetr Operació agregado o grueso n Volquetes 2,073.0 9 2,075.3 2.21 15 0 2,081.5 6.26 33 6 2,081.7 0.18 0 4 2,081.7 0.00 0 4 2,081.7 0.00 0 4 2,087.0 5.28 21 2 2,090.6 3.66 18 8 2,095.5 4.90 28 8 2,097.0 1.48 1 6 2,100.4 3.37 10 3 2,101.2 0.78 4 1 2,105.0 3.82 12 3 2,105.0 0.00 0 3 2,110.1 5.15 19
Tn
m3
324.00
180.00
712.80
396.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453.60
252.00
388.80
216.00
604.80
336.00
21.60
12.00
216.00
120.00
86.40
48.00
259.20
144.00
0.00
0.00
410.40
228.00 79
2 08/04/201 2 08/04/201 2 09/04/201 2 09/04/201 2 10/04/201 2 10/04/201 2 11/04/201 2 11/04/201 2 12/04/201 2 12/04/201 2 13/04/201 2 13/04/201 2 14/04/201 2 14/04/201 2 15/04/201 2 15/04/201 2 16/04/201 2 16/04/201 2 17/04/201 2 17/04/201 2 18/04/201 2 18/04/201 2 19/04/201 2
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
8 2,110.2 4 2,110.2 4 2,110.2 4 2,114.8 8 2,114.8 8 2,114.8 8 2,115.5 1 2,115.5 1 2,118.6 5 2,124.0 9 2,124.5 8 2,129.9 9 2,132.7 3 2,138.4 9 2,138.4 9 2,143.5 9 2,148.3 0 2,152.3 8 2,152.5 4 2,156.7 8 2,156.7 8 2,156.9 3 2,157.9 0
0.06
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
4.64
22
475.20
264.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.63
4
86.40
48.00
0.00
0
0.00
0.00
3.14
11
237.60
132.00
5.44
30
648.00
360.00
0.49
3
64.80
36.00
5.41
23
496.80
276.00
2.74
10
216.00
120.00
5.76
26
561.60
312.00
0.00
0
0.00
0.00
5.10
30
648.00
360.00
4.71
20
432.00
240.00
4.08
23
496.80
276.00
0.16
0
0.00
0.00
4.24
20
432.00
240.00
0.00
0
0.00
0.00
0.15
0
0.00
0.00
0.97
0
0.00
0.00 80
19/04/201 2 20/04/201 2 20/04/201 2 21/04/201 2 21/04/201 2 22/04/201 2 22/04/201 2 23/04/201 2 23/04/201 2 24/04/201 2 24/04/201 2 25/04/201 2 25/04/201 2 26/04/201 2 26/04/201 2 27/04/201 2 27/04/201 2 28/04/201 2 28/04/201 2 29/04/201 2 29/04/201 2 30/04/201 2 30/04/201 2
Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
2,157.9 5 2,158.0 3 2,164.6 5 2,167.1 7 2,173.7 6 2,173.8 8 2,180.2 2 2,188.1 0 2,188.1 0 2,191.1 0 2,195.3 5 2,199.2 1 2,199.2 1 2,199.2 1 2,205.2 2 2,210.5 7 2,216.1 4 2,216.1 4 2,222.4 4 2,222.6 2 2,222.6 2 2,224.5 8 2,228.0 7
0.05
0
0.00
0.00
0.08
0
0.00
0.00
6.62
34
734.40
408.00
2.52
20
432.00
240.00
6.59
25
540.00
300.00
0.12
0
0.00
0.00
6.34
35
756.00
420.00
7.88
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
3.00
15
324.00
180.00
4.25
25
540.00
300.00
3.86
25
540.00
300.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
6.01
23
496.80
276.00
5.35
28
604.80
336.00
5.57
24
518.40
288.00
0.00
0
0.00
0.00
6.30
19
410.40
228.00
0.18
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.96
10
216.00
120.00
3.49
11
237.60
132.00
81
RESULTADOS OPERACIÓN PROMEDI O
154.98
677
14,623. 20
8,124.0 0
5.17 2.583
23
487.44
270.80
Tn
m3
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓNMAYO 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente
Fecha
Guardi a
Anterior 01/05/201 2 01/05/201 2 02/05/201 2 02/05/201 2 03/05/201 2 03/05/201 2 04/05/201 2 04/05/201 2 05/05/201 2 05/05/201 2 06/05/201 2 06/05/201 2 07/05/201 2 07/05/201 2 08/05/201
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
12 m3 1800 kg/m3
Producció n Horas Horómetr Operació agregado o grueso n Volquetes 2,228.0 7 2,228.0 0.00 0 7 2,228.0 0.00 0 7 2,228.0 0.00 0 7 2,234.3 6.23 20 0 2,237.2 2.97 15 7 2,240.2 2.98 08 5 2,241.3 1.05 03 0 2,246.1 4.83 20 3 2,250.4 4.35 16 8 2,255.9 5.43 15 1 2,256.1 0.25 0 6 2,256.1 0.00 0 6 2,256.3 0.19 0 5 2,261.8 5.53 14 8 2,261.8 0.00 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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172.80
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36.00
432.00
240.00
345.60
192.00
324.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302.40
168.00
0.00
0.00 82
2 08/05/201 2 09/05/201 2 09/05/201 2 10/05/201 2 10/05/201 2 11/05/201 2 11/05/201 2 12/05/201 2 12/05/201 2 13/05/201 2 13/05/201 2 14/05/201 2 14/05/201 2 15/05/201 2 15/05/201 2 16/05/201 2 16/05/201 2 17/05/201 2 17/05/201 2 18/05/201 2 18/05/201 2 19/05/201 2 19/05/201 2
Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
8 2,261.9 5 2,262.2 0 2,264.3 0 2,264.3 0 2,268.0 4 2,272.4 8 2,279.1 0 2,283.3 5 2,289.3 6 2,292.8 4 2,297.9 6 2,297.9 9 2,302.9 5 2,306.1 3 2,309.5 2 2,309.5 2 2,309.5 2 2,309.7 3 2,315.6 9 2,320.9 5 2,327.2 4 2,332.1 0 2,335.5 7
0.07
0
0.00
0.00
0.25
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0.00
0.00
2.10
06
129.60
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0.00
0
0.00
0.00
3.74
15
324.00
180.00
4.44
20
432.00
240.00
6.62
30
648.00
360.00
4.25
20
432.00
240.00
6.01
25
540.00
300.00
3.48
16
345.60
192.00
5.12
25
540.00
300.00
0.03
0
0.00
0.00
4.96
26
561.60
312.00
3.18
11
237.60
132.00
3.39
20
432.00
240.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.21
0
0.00
0.00
5.96
17
367.20
204.00
5.26
25
540.00
300.00
6.29
20
432.00
240.00
4.86
27
583.20
324.00
3.47
12
259.20
144.00 83
20/05/201 Día 2 20/05/201 Noche 2 21/05/201 Día 2 21/05/201 Noche 2 22/05/201 Día 2 22/05/201 Noche 2 23/05/201 Día 2 23/05/201 Noche 2 24/05/201 Día 2 24/05/201 Noche 2 25/05/201 Día 2 25/05/201 Noche 2 26/05/201 Día 2 26/05/201 Noche 2 27/05/201 Día 2 27/05/201 Noche 2 28/05/201 Día 2 28/05/201 Noche 2 29/05/201 Día 2 29/05/201 Noche 2 30/05/201 Día 2 30/05/201 Noche 2 31/05/201 Día 2 31/05/201 Noche
2,341.7 2 2,341.7 6 2,345.5 6 2,350.4 9 2,352.2 6 2,356.8 4 2,357.0 4 2,360.7 1 2,361.9 4 2,368.1 3 2,373.1 4 2,377.9 7 2,383.8 5 2,389.4 1 2,389.7 8 2,394.5 2 2,400.2 1 2,401.6 2 2,401.8 4 2,405.8 5 2,405.8 5 2,408.9 0 2,408.9 0 2,412.3
6.15
25
540.00
300.00
0.04
0
0.00
0.00
3.80
18
388.80
216.00
4.93
20
432.00
240.00
1.77
10
216.00
120.00
4.58
25
540.00
300.00
0.20
01
21.60
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5.01
21
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312.00
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22
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0
0.00
0.00
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20
432.00
240.00
5.69
26
561.60
312.00
1.41
10
216.00
120.00
0.22
0
0.00
0.00
4.01
20
432.00
240.00
0.00
0
0.00
0.00
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13
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156.00
0.00
0
0.00
0.00
3.45
12
259.20
144.00 84
2
5
RESULTADOS OPERACIÓN PROMEDI O
173.77
778
16,804. 80
9,336.0 0
5.61
25
542.09
301.16
Tn
m3
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓNJUNIO 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente
Fecha
Guardi a
Anterior 01/06/201 Día 2 01/06/201 Noche 2 02/06/201 Día 2 02/06/201 Noche 2 03/06/201 Día 2 03/06/201 Noche 2 04/06/201 Día 2 04/06/201 Noche 2 05/06/201 Día 2 05/06/201 Noche 2 06/06/201 Día 2 06/06/201 Noche 2 07/06/201 Día 2 07/06/201 Noche
12 m3 1800 kg/m3
Producció n Horas Horómetr Operació agregado o grueso n Volquetes 2,412.3 5 2,413.9 1.60 03 5 2,421.2 7.26 31 1 2,424.6 3.40 13 1 2,428.0 3.43 15 4 2,430.3 2.28 10 2 2,435.1 4.80 26 2 2,435.1 0.00 0 2 2,437.6 2.56 10 8 2,437.6 0.00 0 8 2,437.6 0.00 0 8 2,437.6 0.00 0 8 2,437.6 0.00 0 8 2,437.6 0.00 0 8 2,437.6 0.00 0
64.80
36.00
669.60
372.00
280.80
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0.00
0.00
216.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 85
2 08/06/201 2 08/06/201 2 09/06/201 2 09/06/201 2 10/06/201 2 10/06/201 2 11/06/201 2 11/06/201 2 12/06/201 2 12/06/201 2 13/06/201 2 13/06/201 2 14/06/201 2 14/06/201 2 15/06/201 2 15/06/201 2 16/06/201 2 16/06/201 2 17/06/201 2 17/06/201 2 18/06/201 2 18/06/201 2 19/06/201 2
Día
8 2,437.6 8 2,437.6 8 2,437.6 8 2,437.6 8 2,437.6 8 2,437.6 8 2,437.6 8 2,441.8 2 2,441.8 2 2,447.0 5 2,450.8 0
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0
0.00
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0.00
0
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0.00
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0
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0.00
0.00
0
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0.00
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240.00
0.00
0
0.00
0.00
5.23
30
648.00
360.00
3.75
20
432.00
240.00
2,450.80
0.00
0.00
Día
0.00
0.00
0.00
Noche
0.00
0.00
0.00
Día
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0.00
0.00
Noche
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0.00
Día
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0.00
0.00
Noche
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0.00
0.00
Día
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0.00
0.00
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0.00
Día
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0.00
0.00
Noche
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0.00
0.00
Día
0.00
0.00
0.00
Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
86
19/06/201 2 20/06/201 2 20/06/201 2 21/06/201 2 21/06/201 2 22/06/201 2 22/06/201 2 23/06/201 2 23/06/201 2 24/06/201 2 24/06/201 2 25/06/201 2 25/06/201 2 26/06/201 2 26/06/201 2 27/06/201 2 27/06/201 2 28/06/201 2 28/06/201 2 29/06/201 2 29/06/201 2 30/06/201 2 30/06/201 2
Noche
0.00
0.00
0.00
Día
0.00
0.00
0.00
Noche
0.00
0.00
0.00
Día
0.00
0.00
0.00
Noche
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0.00
Día
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Noche
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0.00
Día
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Noche
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Día
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Noche
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Día
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Día
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0.00
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0.00
Día
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0.00
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Noche
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Día
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Noche
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0.00
Día
0.00
0.00
0.00
Noche
0.00
0.00
0.00
87
RESULTADOS OPERACIÓN PROMEDI O
2,412.35 -80.41
178
3,844.8 0
2,136.0 0
06
128.16
71.20
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓNJULIO 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente
12 m3 1800 kg/m3
Producció n Horas Guardi Horómetr Fecha Operació agregado a o grueso n Volquetes 2,642.2 Anterior 7 26/07/201 Día 2 2,642.27 26/07/201 Noche 0.00 2 27/07/201 Día 0.00 2 27/07/201 Noche 0.00 2 28/07/201 Día 0.00 2 28/07/201 Noche 0.00 2 29/07/201 Día 0.00 2 29/07/201 Noche 0.00 2 30/07/201 Día 0.00 2 30/07/201 Noche 0.00 2 31/07/201 Día 0.00 2 31/07/201 Noche 0.00 2 01/08/201 Día 0.00 2 01/08/201 Noche 0.00 2 02/08/201 Día 0.00
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m3
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0.00
0.00
0.00
0.00 88
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Noche
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2
RESULTADOS OPERACIÓN
2,642.27
0
0.00
0.00
-88.08 0 44.03783 3 REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓNAGOSTO 2012
0.00
0.00
PROMEDI O
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓNSETIEMBRE 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente
Fecha
Guardi a
Anterior 26/08/201 2 26/08/201 2 27/08/201 2 27/08/201 2 28/08/201 2 28/08/201 2 29/08/201 2 29/08/201 2 30/08/201 2 30/08/201 2 31/08/201 2 31/08/201
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
12 m3 1800 kg/m3
Producció n Horas Horómetr Operació agregado o grueso n Volquetes 2,813.6 8 2,815.8 2.20 09 8 2,815.8 0.00 0 8 2,821.4 5.56 28 4 2,821.9 0.50 01 4 2,827.0 5.12 23 6 2,831.7 4.73 30 9 2,838.3 6.59 43 8 2,842.9 4.60 27 8 2,842.9 0.00 0 8 2,845.5 2.58 17 6 2,846.3 0.75 05 1 2,851.8 5.53 32
Tn
m3
194.40
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0.00
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583.20
324.00
0.00
0.00
367.20
204.00
108.00
60.00
691.20
384.00 91
2 01/09/201 2 01/09/201 2 02/09/201 2 02/09/201 2 03/09/201 2 03/09/201 2 04/09/201 2 04/09/201 2 05/09/201 2 05/09/201 2 06/09/201 2 06/09/201 2 07/09/201 2 07/09/201 2 08/09/201 2 08/09/201 2 09/09/201 2 09/09/201 2 10/09/201 2 10/09/201 2 11/09/201 2 11/09/201 2 12/09/201 2
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
4 2,856.0 2 2,859.6 6 2,860.2 1 2,862.9 1 2,862.9 1 2,865.7 4 2,871.6 5 2,877.3 7 2,878.5 9 2,882.4 2 2,884.5 5 2,890.6 6 2,894.6 5 2,898.8 6 2,901.5 4 2,903.6 2 2,903.6 2 2,905.1 9 2,907.3 3 2,917.5 1 2,917.5 1 2,917.5 1 2,917.5 9
4.18
30
648.00
360.00
3.64
22
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0.00
0
0.00
0.00
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456.00
5.72
33
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396.00
1.22
10
216.00
120.00
3.83
27
583.20
324.00
2.13
12
259.20
144.00
6.11
21
453.60
252.00
3.99
25
540.00
300.00
4.21
21
453.60
252.00
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324.00
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0.00
0
0.00
0.00
1.57
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194.40
108.00
2.14
15
324.00
180.00
10.18
20
432.00
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0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
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0
0.00
0.00 92
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Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
2,921.5 7 2,921.5 7 2,921.5 7 2,924.9 8 2,929.8 0 2,934.7 7 2,941.6 2 2,941.6 2 2,941.6 2 2,941.6 2 2,941.6 2 2,942.8 7 2,943.6 8 2,945.8 2 2,945.9 2 2,945.9 2 2,951.4 9 2,956.8 0 2,961.8 0 2,964.0 6 2,968.1 0 2,972.4 2 2,972.4 2 2,978.5
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0
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0.00
0.00
0
0.00
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4.97
27
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324.00
6.85
32
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384.00
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5.00
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RESULTADOS OPERACIÓN PROMEDI O
4.87
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31
663.33
368.52
Tn
m3
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓNOCTUBRE 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente
Fecha
Guardi a
Anterior 26/09/201 2 26/09/201 2 27/09/201 2 27/09/201 2 28/09/201 2 28/09/201 2 29/09/201 2 29/09/201 2 30/09/201 2 30/09/201
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
12 m3 1800 kg/m3
Producció n Horas Horómetr Operació agregado o grueso n Volquetes 2,990.1 7 2,990.1 0.00 0 7 2,994.5 4.33 22 0 2,994.8 0.32 0 2 2,994.8 0.03 0 5 2,999.0 4.15 20 0 2,999.0 0.00 0 0 3,000.5 1.51 12 1 3,004.8 4.32 18 3 3,010.9 6.09 36 2 3,018.0 7.13 24
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Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
5 3,020.6 5 3,025.5 6 3,031.0 8 3,037.2 0 3,039.0 5 3,044.5 2 3,046.3 9 3,055.1 8 3,058.6 6 3,064.6 3 3,066.0 4 3,073.2 3 3,077.3 2 3,084.4 0 3,087.4 9 3,095.2 4 3,095.2 6 3,101.1 8 3,105.0 5 3,109.9 9 3,111.9 6 3,117.9 7 3,121.9 8
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34
734.40
408.00
1.41
11
237.60
132.00
7.19
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324.00 95
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Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
3,126.6 3 3,129.0 9 3,133.1 3 3,133.1 3 3,138.1 3 3,143.5 6 3,149.8 8 3,157.0 9 3,160.7 5 3,160.7 5 3,164.6 8 3,164.6 8 3,170.7 5 3,174.4 0 3,176.1 0 3,177.5 9 3,182.0 3 3,185.5 4 3,193.0 2 3,195.4 2 3,203.5 4 3,206.9 6 3,213.3 1 3,219.1
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31
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6.32
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0.00
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0.00
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496.80
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120.00
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516.00
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468.00 96
2 24/10/201 Noche 2 25/10/201 Día 2 25/10/201 Noche 2
9 3,225.2 6 3,225.2 7 3,226.0 5
RESULTADOS OPERACIÓN PROMEDI O
6.07
39
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7.44
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550.00
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m3
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓNNOVIEMBRE 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente
Fecha
Guardi a
Anterior 26/10/201 2 26/10/201 2 27/10/201 2 27/10/201 2 28/10/201 2 28/10/201 2 29/10/201 2 29/10/201 2 30/10/201 2
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
12 m3 1800 kg/m3
Producció n Horas Horómetr Operació agregado o grueso n Volquetes 3,226.0 5 3,226.0 0.00 0 5 3,232.8 6.84 40 9 3,237.7 4.87 30 6 3,240.2 2.46 15 2 3,244.1 3.88 24 0 3,246.4 2.39 17 9 3,251.3 4.87 28 6 3,256.9 5.56 43 2 3,261.8 4.88 31 0
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0.00
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Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
3,266.2 7 3,267.3 2 3,273.7 5 3,278.8 3 3,284.7 7 3,284.7 7 3,289.1 8 3,289.1 8 3,293.7 8 3,293.9 7 3,300.6 2 3,304.8 9 3,310.7 9 3,316.0 0 3,321.9 4 3,324.5 6 3,329.4 6 3,331.4 0 3,331.4 0 3,331.4 9 3,334.2 7 3,338.2 4 3,344.1 1 3,344.1
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Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
1 3,350.0 6 3,353.1 9 3,359.8 1 3,362.2 6 3,368.7 1 3,368.7 1 3,375.1 4 3,375.2 6 3,378.7 7 3,378.8 8 3,384.3 1 3,388.9 1 3,394.6 5 3,399.8 5 3,400.1 2 3,400.1 2 3,400.1 2 3,404.4 5 3,408.8 6 3,411.8 7 3,414.3 1 3,415.4 6 3,417.7 9
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0.00
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144.00 99
23/11/201 2 23/11/201 2 24/11/201 2 24/11/201 2 25/11/201 2 25/11/201 2
3,417.7 9 3,417.7 9 3,417.7 9 3,418.9 5 3,422.5 9 3,428.9 5
Día Noche Día Noche Día Noche
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0
0.00
0.00
0.00
0
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0.00
0
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194.40
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3.64
31
669.60
372.00
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576.00 15,336. 00
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1278
27,604. 80
6.55
41
890.48
494.71
Tn
m3
REPORTE DE HORAS DE OPERACIÓNDICIEMBRE 2012 Volumen de volquetes Densidad aparente
Fecha
Guardi a
Anterior 26/11/201 2 26/11/201 2 27/11/201 2 27/11/201 2 28/11/201 2 28/11/201 2 29/11/201 2 29/11/201 2
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
12 m3 1800 kg/m3
Producció n Horas Horómetr Operació agregado o grueso n Volquetes 3,428.9 5 3,428.9 0.00 0 5 3,432.6 3.71 26 6 3,433.5 0.84 10 0 3,434.7 1.22 11 2 3,434.7 0.00 0 2 3,434.7 0.00 0 2 3,439.4 4.77 26 9 3,442.2 2.76 17 5
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0.00
561.60
312.00
216.00
120.00
237.60
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0.00
0.00
0.00
0.00
561.60
312.00
367.20
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30/11/201 2 30/11/201 2 01/12/201 2 01/12/201 2 02/12/201 2 02/12/201 2 03/12/201 2 03/12/201 2 04/12/201 2 04/12/201 2 05/12/201 2 05/12/201 2 06/12/201 2 06/12/201 2 07/12/201 2 07/12/201 2 08/12/201 2 08/12/201 2 09/12/201 2 09/12/201 2 10/12/201 2 10/12/201 2 11/12/201 2 11/12/201
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche
3,442.2 5 3,442.2 5 3,445.7 8 3,449.1 6 3,451.7 5 3,457.7 1 3,462.5 0 3,468.1 4 3,472.4 3 3,478.4 2 3,483.8 7 3,490.4 2 3,490.4 2 3,492.6 8 3,492.6 8 3,495.5 3 3,498.9 8 3,502.4 8 3,502.6 0 3,502.6 0 3,506.7 4 3,512.7 8 3,514.4 2 3,514.4
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
3.53
18
388.80
216.00
3.38
18
388.80
216.00
2.59
15
324.00
180.00
5.96
33
712.80
396.00
4.79
32
691.20
384.00
5.64
38
820.80
456.00
4.29
26
561.60
312.00
5.99
40
864.00
480.00
5.45
32
691.20
384.00
6.55
42
907.20
504.00
0.00
0
0.00
0.00
2.26
16
345.60
192.00
0.00
0
0.00
0.00
2.85
17
367.20
204.00
3.45
22
475.20
264.00
3.50
25
540.00
300.00
0.12
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
4.14
25
540.00
300.00
6.04
32
691.20
384.00
1.64
13
280.80
156.00
0.00
0
0.00
0.00 101
2 12/12/201 2 12/12/201 2 13/12/201 2 13/12/201 2 14/12/201 2 14/12/201 2 15/12/201 2 15/12/201 2 16/12/201 2 16/12/201 2 17/12/201 2 17/12/201 2 18/12/201 2 18/12/201 2 19/12/201 2 19/12/201 2 20/12/201 2 20/12/201 2 21/12/201 2 21/12/201 2 22/12/201 2 22/12/201 2 23/12/201 2
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día
2 3,514.4 2 3,518.7 5 3,518.7 5 3,521.9 7 3,522.2 7 3,526.2 4 3,530.3 0 3,535.3 1 3,535.3 1 3,535.3 1 3,535.3 1 3,536.4 3 3,536.4 3 3,536.4 3 3,536.4 4 3,536.4 4 3,536.4 4 3,536.4 4 3,539.5 5 3,539.5 5 3,539.5 8 3,539.5 8 3,539.7 1
0.00
0
0.00
0.00
4.33
26
561.60
312.00
0.00
0
0.00
0.00
3.22
18
388.80
216.00
0.30
0
0.00
0.00
3.97
27
583.20
324.00
4.06
28
604.80
336.00
5.01
29
626.40
348.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.12
07
151.20
84.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.01
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
3.11
17
367.20
204.00
0.00
0
0.00
0.00
0.03
0
0.00
0.00
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0
0.00
0.00
0.13
0
0.00
0.00 102
23/12/201 2 24/12/201 2 24/12/201 2 25/12/201 2 25/12/201 2
Noche Día Noche Día Noche
3,544.2 5 3,544.9 7 3,550.9 2 3,550.9 2 3,552.3 8
RESULTADOS OPERACIÓN PROMEDI O
4.54
32
691.20
384.00
0.72
05
108.00
60.00
5.95
45
972.00
540.00
0.00
0
0.00
0.00
1.46
11
237.60
132.00
123.43
779
16,826. 40
9,348.0 0
4.11
26
560.88
311.60
103
TÍTULO:
OPTIMIZACIÓN
DE
INDICADORES
DE
MANTENIMIENTO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA PLANTA CHANCADORA DE AGREGADOS DE LA EMPRESA MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ AUTOR: ALFREDO MASSIEL ORELLANA FLORES MATRIZ DE CONSISTENCIA
Problema ¿Cómo incrementar la productividad de la Planta de Chancado de Agregados de la Empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ?
Objetivo OBJETIVO GENERAL Incrementar la productividad de la Planta Chancadora de Agregados. OBJETIVO ESPECÍFICO Seleccionar indicadores de mantenimiento más adecuados para incrementar la productividad.
Hipótesis HIPÓTESIS GENERAL Mejorar los indicadores de mantenimiento permitirá incrementar la productividad de la Planta de Chancado de Agregados de la Empresa MULTICOSAILOR – ISCAYCRUZ HIPÓTESIS ESPECÍFICA Seleccionando los indicadores de mantenimiento más adecuados podemos incrementar la productividad.
Diseño Metodológico
Variables
Investigación Tecnológica Experimental
VARIABLE INDEPENDIENTE
O1 → X → O2
VARIABLE DEPENDIENTE
Indicadores de mantenimiento
Productividad O1: Observación antes de Tratamiento (m3/h). X: Implementación de mejoras en la Gestión del Mantto. O2 : Observación al final del tratamiento (m3/h
104
Indicador
Instrumento
Flujo de producción Disponibilidad
- Reporte mensual de disponibilidad y operación.
Utilización
Fuente
- Reporte diario de operaciones. Elaboración propia