Liste des figures Figure 1.1: 1 .1: Réseau Global du groupe SEWS ............................ .................................................. ............................................. ....................... 7 Figure 1.2: 1 .2: Sites de production pro duction au Maroc ............................................ ................................................................... .................................. ........... 8 Figure 1.3: Les familles d’un câble d’automobile .......................................... ................................................................. ....................... 9 Figure 1.4: 1 .4: Les processus pro cessus de production .......................................... ................................................................. .................................... ............. 10 Figure 1.5: Fils dénudé.......................................... ................................................................ ............................................ ........................................... ..................... 12 Figure 1.6: 1.6 : Fils inséré du joint ....................................................... ............................................................................. ....................................... ................. 12 Figure 1.7: Fils sertis ..................................... ........................................................... ............................................. .............................................. ............................ ..... 13 Figure 1.8: Fils marqué ............................................ ................................................................... ............................................. ....................................... ................. 13 Figure 2.1 2 .1 : Chaîne de valeur v aleur ...................................... ............................................................ ............................................ .................................... .............. 25 Figure 2.2: Construction de la VSM .......................................... ................................................................. ........................................... .................... 26 Figure 2.3: Diagramme Diagramme d’Ishikawa..................... d’Ishikawa ........................................... ............................................. ........................................... .................... 30 Figure 2.4: 2.4 : Exemple de diagramme di agramme spaghetti spag hetti ............................................ ................................................................... ......................... .. 32 Figure 3.1: Diagramme Pareto des familles de produits .................................................... .................................................... 36 Figure 3.2: Diagramme de flux de la famille f amille MUX PDB ........................................... .................................................... ......... 37 Figure 3.3: Répartition des temps d’arrêts dans le processus épissurage épissurage ......................... ........................ 41 41 Figure 3.4: Analyse Pareto des causes d’arrêts épissurage ........................................... ................................................ ..... 41 41 Figure 3.5: Répartition des temps d’arrêt dans le processus sertissage sertissage ............................ ........................... 42 42 Figure 3.6: Diagramme de Pareto des causes d’arrêt sertissage sertissage ........................................ ....................................... 43 Figure 3.7: Répartition des temps d’arrêts dans le processus twistage twistage ............................. ............................ 44 Figure 3.8: Diagramme Pareto des causes d’arrêts twistage ........................................... ............................................. .. 44 Figure 3.9: Répartition Répartiti on du temps de set s et up dans le processus épissurage ........................ 47 Figure 3.10: Répartition du temps de set up sertissage sertissag e ...................................... ...................................................... ................ 48 Figure 3.11: Répartition Répart ition du temps de set up dans le l e processus twistage twis tage .......................... .......................... 50 Figure 3.12: Répartition Répart ition du temps de set up dans les l es trois processus pro cessus ............................... ............................... 51 Figure 3.13: Diagramme Ishikawa des causes de déplacements ........................................ ........................................ 52 Figure 3.14: Diagramme spaghetti s paghetti de la section secti on épissurage1 épiss urage1 ........................................... ............................................. .. 54 Figure 3.15: Répartition Répart ition des déplacements dans la section s ection épissurage 1 .......................... .......................... 54 Figure 3.16: Diagramme spaghetti des déplacements dans la zone sertissage ................. 55 Figure 3.17: Répartition Répart ition des déplacements dans la section s ection sertissage manuel ................. 56 Figure 3.18: 3.18 : Diagramme Diagr amme spaghetti s paghetti de la zone twistage .......................................... ....................................................... ............. 58 Figure 3.19: Répartition des déplacements dans la section twistage ................................. ................................. 58 Figure 3.20: Temps perdu dans les différents processus ........................... .................................................. ......................... .. 59
Figure 4.1 : Répartition des temps t emps de changement de série épissurage ............................ ............................ 67 Figure 4.2: Temps de changement de série épisssurage avant et après la mise en place du SMED ............................................................ .................................................................................. ............................................ ............................................ ......................... ... 67 Figure 4.3 : Temps de changement de sertissage avant et après la mise en place du SMED ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ............................................. ......................... .. 69 Figure 4.4: Répartition des temps de changement chang ement de série s érie sertissage sertissa ge ............................... ............................... 69 Figure 4.5: Temps de changement de série twistage avant et après la mise en place du SMED ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ............................................. ......................... .. 71 Figure 4.6: Répartition Répartiti on des temps de changement de série twistage ........................... ................................. ...... 71 Figure Figure 4.7: Taux d’occupations des postes postes. ......................................................... .......................................................................... ................. 75 Figure 4.8: Nouveaux taux d’occupations des postes postes ....................................................... ......................................................... ... 76 Figure 4.9: Répartition du temps d’arrêt machine ............................................ ............................................................. ................. 78 Figure 4.10: Méthodologie de la maintenance autonome ................................................. ................................................... .. 79 Figure 4.11: Répartition des causes d’arrêts machine épissurage ................................... ..................................... .. 81 Figure 4.12: Répartition du temps de travail .......................................... ................................................................. ............................ ..... 85 Figure 4.13: Interface de l’application .......................................... ................................................................. ....................................... ................ 87 Figure 4.14: Feuille de saisie des données ........................................ .............................................................. .................................... .............. 88 Figure 4.15: Boutons de validations ........................................... .................................................................. ........................................... .................... 89 Figure 4.16: Graphiques des indicateurs indic ateurs de performance ................................................. ................................................. 89 Figure 4.17: Base de données par date et par opératrice .......................................... ................................................... ......... 90 Figure 4.18: 4 .18: Indicateurs par opératrice ........................................... .................................................................. .................................... ............. 91 Figure 4.19: Appareil du test d’arrachement .......................................... ................................................................. ............................ ..... 92
Figure 4.1 : Répartition des temps t emps de changement de série épissurage ............................ ............................ 67 Figure 4.2: Temps de changement de série épisssurage avant et après la mise en place du SMED ............................................................ .................................................................................. ............................................ ............................................ ......................... ... 67 Figure 4.3 : Temps de changement de sertissage avant et après la mise en place du SMED ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ............................................. ......................... .. 69 Figure 4.4: Répartition des temps de changement chang ement de série s érie sertissage sertissa ge ............................... ............................... 69 Figure 4.5: Temps de changement de série twistage avant et après la mise en place du SMED ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ............................................. ......................... .. 71 Figure 4.6: Répartition Répartiti on des temps de changement de série twistage ........................... ................................. ...... 71 Figure Figure 4.7: Taux d’occupations des postes postes. ......................................................... .......................................................................... ................. 75 Figure 4.8: Nouveaux taux d’occupations des postes postes ....................................................... ......................................................... ... 76 Figure 4.9: Répartition du temps d’arrêt machine ............................................ ............................................................. ................. 78 Figure 4.10: Méthodologie de la maintenance autonome ................................................. ................................................... .. 79 Figure 4.11: Répartition des causes d’arrêts machine épissurage ................................... ..................................... .. 81 Figure 4.12: Répartition du temps de travail .......................................... ................................................................. ............................ ..... 85 Figure 4.13: Interface de l’application .......................................... ................................................................. ....................................... ................ 87 Figure 4.14: Feuille de saisie des données ........................................ .............................................................. .................................... .............. 88 Figure 4.15: Boutons de validations ........................................... .................................................................. ........................................... .................... 89 Figure 4.16: Graphiques des indicateurs indic ateurs de performance ................................................. ................................................. 89 Figure 4.17: Base de données par date et par opératrice .......................................... ................................................... ......... 90 Figure 4.18: 4 .18: Indicateurs par opératrice ........................................... .................................................................. .................................... ............. 91 Figure 4.19: Appareil du test d’arrachement .......................................... ................................................................. ............................ ..... 92
Liste des tableaux Tableau 3.1: Répartition du temps de séjour de la famille f amille MUX PDB............................. PDB............................. 39 Tableau 3.2: 3.2: Taux de rendement global………………………………………..…….. global………………………………………..…… ..….. ….. 39 39 Tableau 3.3: 3.3: Temps de set up dans le processus épissurage……………….. épissurage………………..……… ……….. ..….. ….. 47 47 Tableau 3.4: Temps de set up du processus sertissage…………………… sertissage……………………..….………..... ….………..... 48 Tableau 3.5: Temps de set up du processus twistage…………………………….…… twistage …………………………….…….... .... 49 Tableau 4.1:Les temps des opérations de changement de série dans le processus épissurage……………………………………………………………………… épissurage……………………………………………………………………….. ..……… ……….. ..… … 66 Tableau 4.2: 4.2: Les temps des opérations de changement de série d’une presse de sertissage manuel…………………………………………………………..………………………..... manuel…………………………………………………………..………………………....... .. 68 Tableau 4.3: Les temps des opérations de changement de série du processus twistage……………………………………………………………………………………… twistage……………………………………………………………………………………… 70 70 Tableau 4.4: Temps standard moyen par opératrice……………………………..… opératrice……………………………..….. ..… ….. 73 Tableau 4.5: Calcul de charge des postes………………………………………..…… postes………………………………………..……... ...… … 74 Tableau 4.6: Nouveau calcul de charge des postes ………………………………..… ………………………………..…... ...…. ….76 76 Tableau 4.7: 4.7: Fiche technique de l’appareil du test……………………………..……... test……………………………..…… ...… … 92 Tableau 4.8: Temps de changement de série et gain en temps de changement de série……………………………………………………………………………………… série………………………………………………………………………………………..…. 93 …. 93 Tableau 4.9: Temps de cycle et gains en opérations de transformations……….……. transformations ……….……..... .... 94 Tableau 4.10: Les distances parcourues avant et après achat des appareils du test………………………………………………………………………………….……..… test………………………………………………………………………………….……..… 94 94 Tableau 4.11: Amélioration en productivité………………………………..………… productivité………………………………..…………..… 95
Sommaire Introduction générale ............................................................................................................... 5 Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique ......................................... 6
1. Présentation du groupe SEWS ................................................................................................ 7 1.1 Historique...................................................................................................................... 7 1.2 Implantation du groupe SUMITOMO, secteur Câblage Industriel.............................. 7 2. SEWS CABIND Maroc ........................................................................................................... 8 2.1 Informations générales .................................................................................................. 8 2.2 Groupe SEWS CABIND Maroc ................................................................................... 8 3. La production chez SEWS CABIND ..................................................................................... 9 3.1 Définition d’un faisceau ................................................................................................ 9 3.2 Composants d’un faisceau
............................................................................................ 9
3.3 Description du processus de production ..................................................................... 10 4. Description des processus ...................................................................................................... 11 4.1 Secteur coupe et sertissage......................................................................................... 11 4.1.1
Définition ........................................................................................................ 11
4.1.2
Produits de la coupe........................................................................................ 13
4.2 La zone de préparation ................................................................................................ 14 4.3 Pré montage ................................................................................................................ 15 4.4 Le montage.................................................................................................................. 15 4.5 Contrôle....................................................................................................................... 15 4.6 L’emballage ................................................................................................................ 16 4.7 L’expédition ................................................................................................................ 16
5. Problématique .......................................................................................................................... 16 5.1 Description de la problématique ................................................................................. 16 5.2 Méthodologie de travail .............................................................................................. 17 Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing et Outils d’analyse de l’état de production ............................................................................................................................... 19 I.
Généralités sur le Lean Manufacturing ........................................................................ 20
1. Histoire du Lean Manufacturing ........................................................................................... 20 2. Les principes du Lean Manufacturing ................................................................................. 21 3. Les types de gaspillage .......................................................................................................... 22 4. Les outils du Lean Manufacturing ........................................................................................ 23 Projet de fin d’étude
1
Génie industriel
II.
La cartographie de chaîne de valeur (VSM) ............................................................. 24
1. Présentation de VSM .............................................................................................................. 24 1.1 Définition .................................................................................................................... 24 1.2 La chaîne de valeur ..................................................................................................... 24 1.3 Les avantages de la VSM ........................................................................................... 25 2. Réalisation de la VSM ........................................................................................................... 26 2.1 Construction d’une carte VSM ................................................................................... 26
2.2 Choix de la famille de produit..................................................................................... 27 2.3 Etapes de construction de la VSM .............................................................................. 27 3. Synthèse ................................................................................................................................... 28 III.
Outils d’analyse de l’état de production ................................................................... 29
1. Diagramme d’Ishikawa .......................................................................................................... 29 2. Diagramme de Pareto ............................................................................................................. 30 3. Diagramme spaghetti .............................................................................................................. 31 Chapitre 3: Analyse de l’existant .......................................................................................... 33 Introduction ............................................................................................................................ 34 I.
La gestion des flux de matière et d’information au sein de la zone préparation ...... 35
1. Mode de pilotage des flux au sein de la zone préparation ................................................. 35 1.1 Les flux de matières .................................................................................................... 35 1.2 Les flux d’informations ............................................................................................... 35
2. Cartographie de la chaine de valeur (VSM) ........................................................................ 35 2.1 Choix de la famille à étudier ....................................................................................... 35 2.2 Diagramme de flux de la famille MUX PDB ............................................................. 36 2.3 Le dessin de la VSM ................................................................................................... 37 2.4 L’analyse de la performance des flux ......................................................................... 39 II.
Analyse des arrêts de production ............................................................................... 40
1. Méthodologie de travail ......................................................................................................... 40 2. Application aux processus ..................................................................................................... 41 2.1 Processus d’épissurage ................................................................................................ 41
2.2 Processus sertissage .................................................................................................... 42 2.3 Processus Twistage ..................................................................................................... 43 3. Synthèse et suggestions d’améliorations ............................................................................. 45 III.
Analyse du temps de Set up ........................................................................................ 46
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
1. Méthodologie de travail ......................................................................................................... 46 2. Analyse du set up des différents processus ......................................................................... 46 2.1 Processus épissurage ................................................................................................... 46 2.2 Sertissage .................................................................................................................... 48 2.3 Twistage...................................................................................................................... 49 3. Synthèse ................................................................................................................................... 50 IV.
Analyse des déplacements ........................................................................................... 52
1. Analyse des causes des déplacements inutiles .................................................................... 52 2. Les diagrammes spaghetti des différentes sections de la zone étudiée ............................ 53 2.1 Epissurage 1 ................................................................................................................ 53 2.2 Sertissage manuel........................................................................................................ 55 2.3 Epissurage 2 ................................................................................................................ 56 2.4 Twistage...................................................................................................................... 57 3. Synthèse ................................................................................................................................... 59 Conclusion ............................................................................................................................... 60 Chapitre 4 : Propositions d’amélioration ............................................................................. 61 Introduction ............................................................................................................................ 62 I.
Application de la méthode SMED ................................................................................. 63
1. Présentation de la méthode .................................................................................................... 63 1.1 Objectifs de la méthode SMED .................................................................................. 63 1.2 Etapes de la méthode SMED ...................................................................................... 64 2. La mise en place du SMED ................................................................................................... 65 2.1 Epissurage ................................................................................................................... 65 2.2 Sertissage manuel........................................................................................................ 67 2.3 Twistage...................................................................................................................... 69 II.
Equilibrage de la charge des postes ........................................................................... 72
1. Préalable de l’étude ................................................................................................................ 72 1.1 Constitution du groupe de travail ................................................................................ 72 1.2 Collecte des données ................................................................................................... 72 2. Etude de la première hypothèse ............................................................................................ 73 3. Etude de la deuxième hypothèse ........................................................................................... 74 4. Proposition d’une nouvelle affectation des saldes aux postes .......................................... 75 5. Essai de la nouvelle répartition sur le terrain ...................................................................... 77 Projet de fin d’étude
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Génie industriel
III.
Application de l’auto maintenance ............................................................................ 78
1. Introduction ............................................................................................................................. 78 2. La maintenance autonome. .................................................................................................... 79 2.1 Définition .................................................................................................................... 79 2.2 Méthodologie et étapes ............................................................................................... 79 2.3 Les niveaux d’intervention des opérateurs.................................................................. 80
3. Application aux processus ..................................................................................................... 81 IV.
Elaboration d’une application informatique pour la gestion du tableau de bord. 83
1. Objectifs de l’application ....................................................................................................... 83 2. Choix des indicateurs de performance ................................................................................. 84 3. Calcul des indicateurs de performance ................................................................................ 84 3.1 Taux de disponibilité................................................................................................... 84 3.2 Taux de qualité ............................................................................................................ 84 3.3 Taux de performance .................................................................................................. 85 3.4 Taux de rendement global (TRG) ............................................................................... 85 4. Choix du langage de programmation ................................................................................... 86 5. Présentation de l’application. ................................................................................................ 87 5.1 Interface ...................................................................................................................... 87 5.2 La Base de données crée ............................................................................................. 90 6. Synthèse ................................................................................................................................... 91 V.
Investissements et résultats escomptés ..................................................................... 92
1. Investissements nécessaires ................................................................................................... 92 2. Résultats escomptés ................................................................................................................ 93 Conclusion générale ............................................................................................................... 96 Bibliographie ........................................................................................................................... 97
Annexes ............................................................................................................... 98
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Introduction générale Dans un contexte économique mondial connu par la forte concurrence, les entreprises ont intérêt à minimiser leurs coûts de production afin de maintenir leurs marges de gains. Dans ce cadre l’optimisation des flux de production s’avère un moyen important pour augmenter la productivité et maintenir la compétitivité. Dans cette p erspective, l’entreprise SEWS CABIND s’emploie activement à optimiser ses ressources et minimiser les différentes pertes dans ses processus. Ceci en adoptant une stratégie d’amélioration continue, concrétisée par l’implantation du département
Kaizen, qui
veille à l’application et le suivi des différents outils de Lean Manufacturing. Notre projet de fin d’étude vient pour répondre aux besoins de l’entreprise à analyser l’état de production dans la zone préparation afin de détecter les différentes pertes pour emmener ensuite les actions d’améliorations appropriées.
Notre rapport est subdivisé en quatre parties essentielles : Le premier chapitre est consacré à la présentation de l’organisme d’accueil ainsi qu’à la détermination de la problématique. Le deuxième chapitre se concentre sur la définition et la présentation des différents outils à utiliser dans notre projet. Le troisième chapitre s’intéresse à l’analyse de l’existant de la zone préparation. Le quatrième chapitre explicite les différentes actions nécessaires pour améliorer le flux, ainsi que leurs résultats et impacts sur la productivité des processus.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 1 : Présentation de l’entreprise et de la problématique
Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
1. Présentation du groupe SEWS 1.1 Historique
Le groupe Sumitomo a été fondé depuis quatre siècles, il a commencé ses activités par l’exploitation et la transformation des matières premières. Depuis lors et jusqu’à présent, les domaines d’activité du groupe sont diversifiés et intéressent de plus en plus les secteurs d’industrie, de commerce, de finance, des télécommunications, des services…etc. Tout en multipliant ses unités de production, ses centres techniques et d’ingénierie et ses centres de
distribution. En 1985, la filiale du groupe Sumitomo dont les activités sont concentrées autour du domaine du câblage industriel, a pris le nom de Sumitomo Electric Waring Systems, son réseau mondial s’étend sur les cinq continents et occupe le troisième rang mondial du secteur
du câblage. 1.2 Implantation du groupe SUMITOMO, secteur Câblage Industriel
Figure 1.1: Réseau Global du groupe SEWS
Le continent Africain contient deux sites du groupe Sumitomo du câblage industriel installés au Maroc et en Afrique du Sud.
Projet de fin d’étude
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Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
2. SEWS CABIND Maroc 2.1 Informations générales
SEWS CABIND Maroc est une entreprise multinationale, spécialisée dans la fabrication des faisceaux électriques pour voitures. 2.2 Groupe SEWS CABIND Maroc
La société CABIND Italie a été créée en 1998 à Casablanca, afin de développer son activité. En avril 2001, un partenariat a été contracté entre CABIND et le groupe japonais, spécialisé dans l’équipement électrique, Sumitomo Waring system LTD. La société SEWS CABIND
MAROC SAS a vu donc le jour à Casablanca dans la zone industrielle de Moulay Rachid. En août 2005 SEWS Cabind MAROC a implanté une usine à Berrechid. En Septembre 2009 SEWS Cabind MAROC Ain SEBAA a vu le jour dans zone été implantée. En janvier 2013 SEWS Cabind Maroc AIN HARRODA a vu le jour suite à un transfert du site de Moulay Rachid. SEWS CABIND MAROC a vu son activité se développer de plus en plus, dont témoigne, le passage de son effectif de 227 employés en 1998 à plus de 4800 actuellement.
Figure 1.2: Sites de production au Maroc Projet de fin d’étude
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Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
3. La production chez SEWS CABIND 3.1 Définition d’un faisceau
Le faisceau élec trique d’un véhicule a pour fonctions principales d’alimenter en énergie ses équipements de confort (lève-vitres,) et certains équipements de sécurité (Airbag, Eclairage), mais aussi de transmettre les informations aux calculateurs, de plus en plus nombreux avec l’intégration massive de l’électronique dans l’automobile. Le parcours du câblage dans le véhicule définit son architecture qui peut être ainsi complexe et surtout variée. Ce produit qu’est le câble est constitué d’un ensemble de conducteurs électro niques,
terminaux, connecteurs et matériels de protection. Un câble se subdivise en plusieurs parties qui sont liées entre elles. Cette division est très utile pour faciliter certaines tâches pour le client en l’occurrence le montage dans la
voiture, ou bien la réparation en cas de panne du fonctionnement électrique dans l’automobile. Ainsi on peut distinguer entre plusieurs types de câblage :
Câblage principal (Main)
Câblage moteur (Engine)
Câblage sol (Body)
Câblage porte (Door)
Câblage toit (Roof)
Autres… Figure 1.3: 1.3: Les familles d’un câble d’automobile
3.2 Composants d’un faisceau
Un faisceau est constitué de plusieurs câbles appelés repères, chaque repère à deux connexions pour ses deux extrémités, ses connexions vont être incluses dans des boîtiers différents selon la référence du faisceau, ce dernier sera enroulé par feutrine, textile et PVC par la suite par par une gaine pour assurer la protection du faisceau. Les faisceaux électriques s ont constitués d’un ensemble de composants ordonnés de façon logique, à savoir :
Les câbles, les files de différentes sections ;
Les connexions ;
Les joints ;
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Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
Les boîtiers ;
Les gaines : les feutrines, les pvc,…
Les bouchons de l’étanchéité ;
Les couvercles, couvercles, les capots et les verrous pour la protection ;
Les maintiens : les agrafes, les lanières ;
Les coudes ;
Les fusibles, les relais ;
Les diodes.
3.3 Description du processus de production
Le processus de production du faisceau suit le schéma suivant
:
Figure 1.4: Les processus de production
Projet de fin d’étude
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Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
La production du câble, comme pour tout autre produit, s’amorce par un besoin exprimé de la part du client, ce besoin passe chez SEWS CABIND par le Service programmation qui joue le rôle d’intermédiaire entre les différents
clients et l’unité de production d’Ain
Harrouda. ansforme en un projet dont l’étude se fait Une fois confirmée, la demande du client se tr ansforme
au niveau du département technique, et a pour résultat la conception des chaînes de production et la définition définition en besoin besoin des composants composants entrant dans la fabrication du câble. câble. D’autre part, dans le département logi stique se fait une alimentation en matière première
et toujours sous contrôle du laboratoire l aboratoire qualité. La coupe est en réalité la première étape de fabrication physique du câble, elle se fait après préparation de la matière première et bien sûr après réception des DATA (liste des fils à couper) du département technique. Les fils coupés, sertis et torsadés en cas de besoin, se dirigent vers la zone d’assemblage final, ou en présence des différents autres composants de
fabrication (connecteurs, tubes, rubans …) et des Lay-out (planches de fabrication des fils) s’unissent pour former les faisceaux électriques. Le câble subit un contrôle électrique qui représente la dernière étape du processus d’assemblage et qui a pour but l’assurance de la
qualité et du bon fonctionnement des faisceaux électriques en vérifiant la continuité électrique entre les différentes extrémités du câble. Les câbles conformes, acceptés par le contrôle électrique, sont emballés et transportés à la zone du stockage des produits finis attendant leur livraison dans la date déjà prévue. 4. Description des processus 4.1 Secteur coupe et sertissage
4.1.1 Définition C’est le fournisseur de matière première pour les chaînes d’assemblage. Il leurs fournit
les fils en quantité et qualité demandées et au moment désiré. Elle consiste à découper la matière première (bobines des fils électriques) en des fils dénudés et sertis avec leurs connecteurs pour les circuits qui se finissent directement dans cette étape selon des instructions préétablies (ordre de fabrication). La coupe est équipée par des machines automatiques KOMAX qui servent à la coupe des fils selon les longueurs demandées. Les fils de grosse section ou qui nécessitent un traitement Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
particulier sont acheminés vers la zone de préparation où on travaille avec des machines semiautomatiques. La machine KOMAX réalise ces quatre opérations pour obtenir à la fin un fil coupé et équipé (repère).
Coupe des fils électriques
Il s’agit de couper les fils électriques selon des longueurs et des quantités déterminées.
La
coupe des fils se fait par des couteaux de coupe, qui sont entraînés par moteur électrique (moteur pas à pas).
Dénudage des fils électriques
C’est l’action d’enlever une partie de l’isolant du bout du fil électrique. Le dénudage se fait
aussi par des couteaux qui sont fixés sur le support des couteaux (bloque de couteaux) et ils sont entraînés par le même moteur.
Figure 1.5: Fils dénudé L’intr oduction du joint dans le câble
L’introduction du joint se fait par une installation appelée Poste de joint. Cet te
installation
fonctionne avec une carte électronique qui traite les signaux des capteurs et les transforme sous forme de commande afin de gérer un séquenceur pneumatique.
Figure 1.6: Fils inséré du joint
Sertissage
Le sertissage est l’union d’un contact (connexion) avec un fil par compression, en
vue de
garantir une résistance à une certaine force d’arrachement. Le sertissage se fait à l’aide d’une
presse appelée Station de sertissage. La presse utilise un outil appelé Mini Applicateur qui est l’élément principal qui réalise l’opération de ser tissage.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
Figure 1.7: Fils sertis
Le marquage
Le marquage sur les fils, est une opération qui consiste à écrire sur les fils électriques des chiffres ou bien des lettres selon la demande. L’opération de marquage se
fait par
des
imprimantes destinées pour c e type de d’écriture.
Figure 1.8: Fils marqué
4.1.2 Produits de la coupe De façon générale les fils produit au secteur coupe se divisent en trois catégories : Fils
Fils simple non fini
Fils simple fini
F il s simple fi ni : c’est un repère qui contient deux connexions sur les deux extrémités. Cx 1
Jumelle
Cx 2
F il s simple non fi ni : c’est un repère qui contient seulement une connexion de l’un de
ses deux extrémités . Cx 1 Cx 2
Projet de fin d’étude
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Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
Jumelle : c’est un fils composé de deux repères ou plus dont l’un des deux extrémités
d’un repère est lié à l’autre. La notion de finis ou non finis peut êtr e
expliquée par le
reste d’une extrémité de cette jumelle sans connexion.
Cx 2
Cx 2
Cx 1
Cx 1 Cx 3 Jumelle fini
Jumelle non fini
4.2 La zone de préparation L’atelier de préparation présente l’étape intermédiaire dans le processus de fabrication
des faisceaux, et qui se présente comme client de l’atelier de coupe et fournisseur de l’atelier de montage. Certains circuits se finissent au niveau de la coupe et passent directement vers le secteur montage pour être utilisés, d’autres circuits selon leur nature (torsadé, grande section…) passent par l’une ou toutes les étapes de préparation qui vont être décrites par la suite :
Le sertissage manuel
C'est l'opération qui assemble le câble avec la connexion, elle a pour but d'assurer la liaison électrique.
L’étamage
C’est l’opération qui consiste à déposer de l’étain sur les cosses, pour offrir une bonne
conductibilité électrique et améliorer la soudabilité. L’épissurage
C’est l’opération de soudage de deux ou plusieurs fils pour construire un nœud. Son principe
est de placer l es extrémités à souder dans un siège d’enclume qui assure l’énergie de soudage (température et pression), et ensuite assurer l’isolation par le biais d’un joint ayant une
appellation Manchon. Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
Twistage
C’est l’assemblage en tournant deux fils l’un autour de l’autre en hélice circulaire à un pas
(tour complet) constant dans le même sens, cela en respectent les exigences demandés : nombre de spires / mètre.
Lovage
Cette opération consiste à enrouler les fils en boucles de diamètre pré désigné de façon à faciliter la logistique interne e t d’éviter les embrouillements. 4.3 Pré montage Pour soulager le montage et augmenter la production des faisceaux, l’étape de pré -
montage a pour but de préparer des sous éléments sur des tables de pré montage et ceci selon les cycles de travail et les gammes de montage élaborés auparavant. Cette opération consiste à insérer l’une des connexions d’une
d’un fil unitaire, un fil
SALD ( repéré , marqué) dans une voie d’un boîtier en respectant les instructions
indiquées dans la gamme de pré montage et en mettant des obturateur de formes et de couleurs différents dans les pins non concernés. 4.4 Le montage
Le montage du faisceau se fait sur une planche (fixe, ou mobile (Carrousel)) sur laquelle est tracé le cheminement des fils constituant le faisceau, le positionnement des boîtiers et des SALD (figurines, numéro, code … etc.),
ainsi les symboles de tous les faisceaux qui peuvent
être réalisés sur cette planche. Dans la chaîne de montage on commence d’abord par l’insertion des fils électriques
dans les connecteurs en respectant les instructions indiquées dans la gamme de montage. Après cela, on passe à la phase d’enrubannage où on couvre le câble entièrement par le ruban
et les tubes. Les chaînes de montage sont subdivisées en plusieurs familles en fonction du câble final produit par cette chaîne. 4.5 Contrôle
Plusieurs tests sont effectués avant la validation du produit :
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
Test électrique
C’est une machine qui a pour rôle principale la vali dation
électrique du faisceau et
l’étanchéité des connecteurs.
Clip Checkers
C’est une machine qui a pour rôle principale l’insertion des clips nécessaires pour chaque
câble, elle détecte la présence de tous les clips et leur orientation.
C’est
Test vision le montage des fusibles et des relais pour remédier au problème de dégradation des
repères en cas de court- circuit, puis la vérification électrique de ces fusibles s’ils sont défectueux ou pas.
Contrôle final
C’est un processus d’inspection visuel do nt il faut
vérifier et comparer le faisceau réalisé avec
le plan et le faisceau témoin en vérifiant les dimensions du faisceau, la conformité des connecteurs et l’apparence de câble au niveau des accessoires. 4.6 L’emballage
Il consiste à enrouler et plier le faisceau suivant les spécifications du client et le mettre dans les caisses correspondantes. 4.7 L’expédition
Les faisceaux emballés seront transportés à la zone du stockage des produits finaux en attendant leur livraison au client dans la date déjà prévue. Cette livraison peut se faire par deux moyens de transport soit les camions dans le cas normal soit les avions en cas d’urgence.
5. Problématique
Si on veut avoir une chance de réussir un projet, il faut respecter certaines règles à savoir : Comprendre la problématique, fixer le ou les objectifs, cerner le périmètre du projet. 5.1 Description de la problématique
Afin de satisfaire la demande étendue de ses clients (, pré-montage et montage), le secteur préparation doit respecter les délais de production. Il doit pouvoir desservir tous les postes avals, en leurs délivrant les bonnes commandes, au bon moment et avec les bonnes quantités. Pour ces raisons les responsables du secteur préparation doivent veiller à produire Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique
les articles dont
les clients on t besoin en s’appuyant sur un PDP et un système de
planification fiable, et utiliser de la manière la plus optimale qui soit les ressources disponibles en ma in d’œuvre et en équipements. D onc le non-respect de ces règles de gestion de production peut engendrer plusieurs problèmes à savoir un retard au niveau des délais de fabrication des fils préparés . C’est dans cette optique que s’intègre notre sujet qui est rattaché au projet d’amélioration des flux
de production dans la zone préparation.
5.2 Méthodologie de travail La réussite de tout projet réside dans la pertinence de sa conduite. C’est dans cette optique qu’on a commencé par le choix de la démarche et de la méthodologie pour conduire
le projet, organiser les actions et définir les moyens pour parvenir aux objectifs, pour cela on a choisi la démarche qualité DMAAC, car elle a l’avantage de définir, mesurer et analyser la
situation actuelle, de proposer des solutions préventives et de contrôler les résultats obtenus. Définir :
Cette étape permet de cadrer le projet, c'est-à-dire de définir le périmètre du projet, les gains attendus, les ressources, les contraintes et les limites du projet. On y déterminera également le planning du projet. Dans ce sens on a déterminé les différents problèmes et sources de pertes de temps dans la zone en se basant sur nos observations et en collaborant avec notre encadrant et chefs d’équipes.
Mesurer :
L'objectif de la phase Mesurer consiste à rassembler les informations nécessaires pour traiter le sujet d’une façon objective, ainsi d’identifier les zones critiques. La méthodologie qu’on a choisi pour effectue r cette phase est de réaliser la VSM pour montrer l’état des lieux, proposer des indicateurs de performance pour suivre l’état
de
production de la zone, choisir les plus pertinents, les calculer et établir un tableau de bord qui rassemble ces différents indicateurs.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 1: Présentation de l’entreprise et de la problématique Analyser
L’objectif de cette étape est d’identifier les variables majoritairement responsables de la variabilité du processus, ainsi d’identifier et hiérarchiser les causes profondes et principales
du problème. Pour atteindre cet objectif on a analysé les différentes données recueillies lors de la phase de diagnostic et nous avons dégagé les problèmes qui font perdre le plus de temps dans la zone préparation. Améliorer
L’objectif principal de l’étape Améliorer consiste à identifier, évaluer et sélectionner
les solutions les plus adaptées. C’est pour cela cette étape est consacrée à la proposition d’un plan d’action pour les
problèmes les plus critiques dégagés lors de l’étape d’analyse, et aider à sa réalisation. Contrôler
Cette phase essentielle vise à mettre le processus sous contrôle en évaluant et suivant les résultats des solutions mises en œuvre.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing
I.
Généralités sur le Lean Manufacturing Le Lean Manufacturing est une méthode d’optimisation de la performance industrielle
qui permet, grâce à une analyse détaillée des différentes étapes d’un processus de production, d’optimiser chaque étape et chaque fonction de l’entreprise. Elle repose sur le principe de la
chasse aux gaspillages tout au long du processus, et permet donc de réduire les déchets et les coûts associés à chaque étape. Dans ce chapitre nous allons présenter l’histoi re, les différents principes et
quelques
outils du Lean Manufacturing. 1. Histoire du Lean Manufacturing
Dès la fin de 1890, Frederick W.TAYLOR a analysé les mouvements et les méthodes de travail des opérateurs en se concentrant sur l’étude des temps et l’ét ablissement des standards.
Frank GILBERTH y ajoute la décomposition du travail en temps élémentaire. De son coté, Lillian GILBERTH s’est intéressée à l’étude
des motivations des opérateurs et la manière
dont les attitudes influencent le résultat d’un proce ssus
de production. En conséquence, les
premiers concepts d’élimination du gaspillage apparaissent.
Henry Ford, en 1910, invente la ligne de montage pour la Ford T, produit standard sans diversité, en exploitant tous les éléments du système (personnel, équipements et produits) pour avoir un flux continu de production. C’est avec A. SLOAN que vient le concept de diversité aux lignes d’assemblage chez Général Motors.
Après la seconde guerre mondiale, les différentes études et analyses effectuées par Taichii OHNO et Shigeo SHINGO sur les méthodes américaines de production, en se basant sur les travaux de DURAN et DEMING, ont permis d’aboutir à un système de production propre à
Toyota. En effet, des concepts ont été créés comme le «juste à temps», «waste reduction», «pull system» qui, ajoutés à d’autres techniques de «mise en flux» donnent
naissance à la
Toyota Production System (TPS). Depuis cette période, le Toyota Production System (TPS) n’a jamais cessé d’évoluer et de s’améliorer. James Womack en 19 90
synthétise ces concepts pour former le Lean
Manufacturing, alors que le savoir-faire japonais se diffuse en Occident au fur-et-à mesure qu’apparaît évident le succès des entreprises qui appliquent ces principes et Projet de fin d’étude
20
techniques. Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing 2. Les principes du Lean Manufacturing Dans l’ouvrage de référence du Lean Manufacturing
le « Lean Thinking », James
P. WOMACK et Daniel T.JONES ont déterminé les 5 principes de la démarche lean. Ces principes sont : Définition
Le principe de VALEUR du Lean se réfère directement à la valeur perçue par le client. L’idée ici, c’est qu’il faut offrir au client ce qu’il attend et non ce que notre outil de production nous permet aujourd’hui de faire. Le premier grand principe du
Lean consiste
donc à aligner sa production sur ce qui a de la valeur pour le client. Identifier le flux de valeur
Le deuxième principe introduit la notion de flux. Cette notion est capitale, car elle apporte avec elle la vision processus. Visualiser le flux (ou adopter une vision processus) induit l’optimisation du flux et non la recherche d’un optimum local.
Le flux de valeur induit également la recherche de valeur ajoutée à chaque niveau du processus pour que le ratio valeur ajoutée / non-valeur ajoutée puisse être optimisé. Favoriser l’écoulement du flux
Une fois que nous avons déterminé la notion de valeur… Puis l’idée que la valeur passe par un flux… Alors, il faut s’assurer que les opérations créatrices de valeur s’enchaînent sans
interruption le long du processus. Ainsi, la valeur doit constamment être en mouvement pour éviter les gaspillages d’attentes, les encours trop importants qui immobilisent l’argent, …etc. Tirer le flux
Tirer le flux consiste à démarrer le processus de l’aval pour actionner le s
postes en
amont (contrairement au flux poussé traditionnel où tout par de l’amont du processus). Le flux
tiré apporte de manière structurelle une amélioration dans la gestion du flux puisque seul ce qui est commandé par le client est fabriqué. Viser la perfection
5ème et dernier principe fondamental du Lean selon Womack et Jone : La perfection. Il s’agit d’avoir l’esprit de l’amélioration continue et de l’élimination permanente des gaspillages. C’est l’idée du ZERO GASPILLAGE .
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing 3. Les types de gaspillage
7 gaspillages ou « mudas » sont identifiés et attaqués par le Lean Manufacturing : Surproduction
Toute matière ou ressource mal affectée à une production non vendue, risque de conduire à un stockage, c'est à dire à un revenu différé et amoindri. Maximiser les ventes c'est vendre ce que les clients voulaient effectivement, laisser tirer les ventes par le marché. La généralisation de cette idée au système de production aboutira au système Kanban.
Temps d’attentes
Les attentes dans les processus de production sont généralement dues à des défaillances d'équipements ou au set up (changements de séries). Les premières sont combattues à l'aide de la Maintenance Productive Totale (TPM), à l'auto-maintenance… Les secondes sont progressivement réduites à l'aide de méth odes de changement rapide d'outils, le SMED. Transport
Il sous-entend tous les mouvements et transports inutiles de produits, matériels ou infos. En effet, le transport d’une pièce d’une machine à l’autre et d’un processus à l’autre ne lui
confère de la valeur ajoutée. D’où l’intérêt de les éliminer. Stocks inutiles
La définition des stocks doit être comprise au sens large; des pièces en attentes sont un stock, des pièces en cours d'acheminement sont un stock. Aussi, plus que le minimum possible pour réaliser le travail ou satisfaire les besoin du client se considère comme gaspillage. Le principe du flux tendu permet l’anéantissement de ces stocks. Gaspillages dans le processus
La recherche de la valeur est indispensable à chaque étape du processus. L’anal yse de la
valeur se fait donc sur la conception du produit et sur chaque opération de transformation. Mise en œuvre de plus d’activités ou d’énergie que nécessaire pour la production d’un produit ou apport d’une valeur ajoutée supérieure à ce que le s clients vont payer.
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Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing Rebuts/ rejets
C’est le gaspillage dus aux pièces mauvaises ou pas bonnes du premier coup. En effet,
le coût de la non qualité dépasse celui de la pièce en défectueuse, de son retraitement ou remplacement, car avec des flux tendus, l'incidence de la non-qualité se propage en aval: retards, perte d'opportunité… Mouvements inutiles
Ils regroupent tout mouvement ou déplacement qui ne contribue pas directement à l’ajout de valeur. Les mouvements inutiles doivent donc être éliminés en réexaminant l’ergonomie des postes et les déplacements inutiles des personnes.
4. Les outils du Lean Manufacturing
La démarche Lean utilise plusieurs outils comme moyens d’analyse et d’amélioration des processus de production. Nous résumons ci-dessous les outils les plus utilisés :
5S
5M
Diagramme spaghetti
TPM : Total Productive Maintenance
SMED: Single Minutes Exchange of Die.
VSM : Value Stream Mapping
Kanban…
Ces différents outils permettent d’analyser l’état des processus pour détecter les différents
gaspillages, qui font partie des 7 « Mudas »
cités ci-dessus. Ensuite, ils permettent
d’améliorer et de résoudre les problème s détectés suivant la démarche Lean.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing
II.
La cartographie de chaîne de valeur (VSM) Cette partie sera consacrée à la présentation de la cartographie de chaine de valeur
outil que nous allons utiliser lors de notre analyse des flux de production existants. 1. Présentation de VSM 1.1 Définition
La VMS est une méthode qui permet de cartographier visuellement le flux des matériaux et de l’information allant de la matière première jusqu’au produit fini (bonne vue d’ensemble). En terme réseau de création de valeur, c’est s’intéresser à la démarche de production dans sa globalité plutôt qu’au processus individuel [FOR@C, 2006]. L’idée de base du VSM est de faire la cartographie du processus, puis d’y ajouter le flux d’informations qui permet à ce processus de fonctionner. Autrement dit, il s’agit de suivre un
produit ou une prestation tout au long du processus et de le documenter, en récupérant des informations fiables, telles que :
quelles sont les tâches exécutées,
la nature et les quantités d'informations échangées,
quels sont les temps de cycles, les durées de changement de série, les lead times, les temps d'attentes, les tailles de lot, les stocks et en-cours,
....
1.2 La chaîne de valeur La chaîne de valeur est la décomposition de l’activité de l’entrepri se
en une séquence
d’opérations élémentaires. Elle permet d’identifier les opérations à valeur ajoutée (e t celles de
non-valeur ajoutée) entrant dans la composition/fabrication du service/produit, tel qu’il est attendu par le client. La détection de la non-valeur ajoutée se fait en suivant le produit tout au long de sa fabrication, et en identifiant les gaspillages. Les opérations à valeur ajoutée sont à l’inverse les activités qui transforment la matière et contribue à la rendre conforme aux attentes du client.
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Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing La figure suivante montre que la construction de la VSM va dans le sens inverse de la chaîne de valeur.
Figure 2.1 : Chaîne de valeur 1.3 Les avantages de la VSM
La VSM est un outil essentiel dans le Lean Manufacturing, et ce pour plusieurs raisons :
elle met en évidence la création de valeur.
elle aide à dépasser le niveau des processus individuels simples – par exemple : assemblage, emboutis sage … – et à visualiser la chaîne de production dans son ensemble (la carte VSM débute avec l’arrivée des matières premières de chez
le
fournisseur et se termine avec l’expédition des produits finis vers le client final) elle permet d’aller au-delà des manifestations du gaspillage : elle
en indique les causes
elle fournit une base d’échange pour discuter de l’intérêt des divers processus
de
fabrication
elle constitue un avant-projet de conversion vers une démarche au plus juste, l’ébauche du plan d’une fut ure organisation
la carte VSM fait ressortir les liens entre les flux de matières et les flux d’information
Projet de fin d’étude
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Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing 2. Réalisation de la VSM 2.1 Construction d’une carte VSM La construction de la carte VSM n’est pas un but en soi. C’est un moyen de
visualisation des flux de matières et d’informations afin de détecter les différents problèmes qui peuvent exister.la figure suivante montre les ét apes de construction d’une VSM.
Figure 2.2: construction de la VSM Déterminer la famille de produits qui va faire l’objet de la VSM est la première étape. Il
est également nécessaire de choisir à quel niveau sera réalisée la VSM (procédé, usine, groupes d’usines,
entreprise complète). Puis commence le travail de cartographie à
proprement parlé : le dessin de l’état actuel. Son objectif est de présenter un processus de façon rapide et visuelle afin d’aider à cibler les problèmes.
Projet de fin d’étude
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Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing 2.2 Choix de la famille de produit
Dans un premier temps il est indispensable de choisir la famille de produit sur laquelle il faut travailler. Lor sque l’entreprise est de taille modeste et possède un portefeuille de produits restreint, le choix se porte habituellement sur le produit phare, c'est-à-dire celui qui représente les plus grosses ventes. Pour les entreprises de taille plus importa nte, l’étude se portera sur une famille de produits. Il s’agit d’un groupe
de produits qui subissent des traitements semblables, c’est-à-
dire qui passent sur des équipements similaires. Plusieurs méthodes sont proposées pour déterminer la famille de produit à étudier. Dans notre cas nous allons utiliser le diagramme de Pareto pour choisir la famille à étudier. 2.3 Etapes de construction de la VSM Les différentes étapes et pratiques que doit respecter la personne ou l’équipe qui va réaliser la
VSM sont les suivantes :
quel que soit le niveau de VSM visé, il est conseillé de commencer par une observation attentive, pas à pas des activités de l’usine.
pour obtenir une information précise et à jour, la personne qui souhaite dessiner une VSM doit faire elle-même, à pied, et avec un chronomètre à la main, le circuit des matières premières et de l’information à cartographier.
parcourir une première fois rapidement, pas à pas, la chaîne de valeur dans sa totalité est un bon point de départ. Cela permet de bien saisir le sens de l’écoulement des flux, avant de refaire le trajet et de rassembler les informations relatives à chaque processus.
plutôt que de partir du quai de réception des matières premières et de descendre vers l’aval, il est préférable de commencer du point d’exp édition
des produits finis et de
remonter vers l’amont. De cette manière, les processus les plus intimement liés au client seront recensés en premiers, ce qui facilitera d’autant plus le travail pour le reste
de la chaîne.
utiliser les icones standards du LEI (Lean Enterprise Institute) pour tracer la cartographie du flux de valeur.
Projet de fin d’étude
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Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing 3. Synthèse
La partie précédente nous a permis de bien comprendre le concept et l’utilité de la cartographie de la chaîne de valeurs (VSM). Nous avons dans un premier temps présenté le concept et la définition de la VSM. Ensuite nous avons montré l’importance et les avantages de cet outil dans l’analyse des circulations des flux de matières et d’information au sein d’une entité. Enfin nous avons cité
les différentes étapes de réalisation de cette cartographie. Dans la partie suivante nous allons présenter les différents outils d’analyse que nous allons utiliser dans notre étude de l’existant, à l’exemple du diagramme d’Ishikawa et du
diagramme de Pareto.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing
III.
Outils d’analyse de l’état de production
1. Diagramme d’Ishikawa
Le diagramme d'ISHIKAWA, ou diagramme de cause à effet, est une représentation structurée de toutes les causes qui conduisent à une situation. Son intérêt est de permettre aux membres d'un groupe d'avoir une vision partagée et précise des causes possibles d'une situation. Le schéma comprend les facteurs causaux identifiés et catégorisés selon la règle des " 5 M ". En effet, il a été repéré que les facteurs causaux relèvent généralement de ces sept catégories :
la matière, ou les matériaux (de manière générale ce sur quoi on agit dans la situation… il s'agit parfois des élèves !) ;
le matériel employé ;
le milieu, ou le contexte, qu'il soit culturel, social ou matériel (disposition des locaux par exemple) ;
les méthodes ;
la main d'œuvre ;
Cet outil provient du domaine industriel et des démarches qualité. Les termes peuvent sembler inappropriés au domaine éducatif. Il est possible de changer les termes utilisés, mais pas les catégories. Ainsi il faut alors, dans un second temps, revenir aux termes originaux pour vérifier si l'on a bien envisagé tous les types de causes possibles. Pour pouvoir identifier marges de manœuvre et possibilités d'évolution, il est nécessaire
de considérer les causes négatives (qu'est-ce qui crée ou renforce le problème) et les causes positives (qu'est-ce qui freine le problème et peut être support d'évolution). Ces positifs et négatifs peuvent être marqués par des puces ou des couleurs différentes. Les avantages de cet outil sont :
permettre de décomposer une situation ou un problème selon plusieurs dimensions (ou types de facteurs causaux) ;
"décentrer" le point de vue de ceux qui font le diagnostic ;
constituer un outil de dialogue ou diagnostic partagé entre acteurs
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Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing Il présente aussi des inconvénients :
difficulté à adapter les termes à l'éducation ;
représentation statique de situations complexes et donc évolutives ;
tendance à se polariser sur ce qui ne fonctionne pas.
La figure suivante montre le diagramme de cause à effet utilisé :
Figure 2.3: diagramme d’Ishikawa
2. Diagramme de Pareto L’économiste Wilfredo Pareto avait observé que 80% de la richesse des pays qu’il avait
étudiés était détenue par 20% de sa population. La relation sous-jacente, appelée principe de Pareto ou règle du 80/20, a par la suite été étendue à plusieurs situations. Par exemple, on dira que 20% des facteurs expliquent 80% des problèmes d’une entreprise. Le diagramme de Pareto est la représentation graphique de ce phénomène. Il s’agit d’un
histogramme illustrant l’importance décroissante des facteurs contribuant à un problème et permettant ainsi de distinguer ses causes majeures (vital few) de ses causes mineures (trivial many). Le diagramme de Pareto est un outil simple permettant de déterminer rationnellement les priorités d’intervention, d’évaluer l’impact d’améliorations et de communiquer Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing l’importance relative des causes et des problèmes. Il s’agit donc à la fois d’un outil d’analyse d’une situation actuelle et d’évaluation de changements. Il fait pa rtie
des sept outils de base
du contrôle de la qualité. Construction d'un diagramme de Pareto
A partir de données recueillies, on définit les catégories, puis : 1. Répartir les données dans les catégories, 2. Les catégories sont classées dans l’ordre décroissant,
3. Faire le total des données, 4. Calculer les pourcentages pour chaque catégorie : fréquence / total, 5. Calculer le pourcentage cumulé, 6. Déterminer une échelle adaptée pour tracer le graphique, 7. Placer les colonnes (les barres) sur le graphique, en commençant par la plus grande à gauche, 8. Lorsque les barres y sont toutes, tracer la courbe des pourcentages cumulés. 3. Diagramme spaghetti
Le diagramme spaghetti est un outil qui sert à donner une vision claire du flux physique des pièces ou des individus. Il tire son nom de sa ressemblance avec un plat de spaghettis, car lors de son premier tracé, en général, les flux s’entremêlent.
Cette visualisation sert à identifier les flux redondants, les croisements récurrents et à mesurer le trajet parcouru par chaque produit ou personne. Il aide à la réimplantation ou réorganisation géographique des machines ou des services pour limiter les temps de déplacements et leur non-valeur ajoutée. Construction du diagramme
1. Définir le service, l’atelier et la zone géographique sur laquelle porte l’étude et en obtenir un plan. 2. Obtenir un plan de la zone. Le plan doit contenir les différentes machines ou pièces dans lesquelles seront transformés les produits, ainsi que les surfaces de stockage intermédiaires. Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 2: Généralités sur le Lean Manufacturing 3. Lister les différents types de produits qui sont transformés dans l’atelier, cette définition peut s’adapter à différents secteurs. Par exemple pour un hôpital, on listera les différents types
de patients qui doivent être traités (urgence, rendez-vous ponctuels, chirurgie ambulatoire, …).
4. Tracer pour chaque produit le chemin emprunté dans l’atelier, en incluant les zones de stockage. 5. Mesurer la distance parcourue par chaque produit. Cette mesure servira à comparer la situation initiale avec le projet de modification, et à calculer la rentabilité des modifications. La figure ci-dessous montre un exemple du diagramme spaghetti
Figure 2.4: Exemple de diagramme spaghetti
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Génie industriel
Chapitre 3: Analyse de l’existant
Chapitre 3: Analyse de l’existant
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Chapitre 3: Analyse de l’existant
Introduction La compréhension et la ma îtrise des processus via l’analyse de l’état d es lieux est une étape indispensable pour la réussite de tout projet d’amélioration. Il s’agit d’analyser l’existant et déterminer tous les problèmes qui empêchent
le bon
fonctionnement de la zone préparation dans le but de mettre en place les plans d’actions capables d’optimiser le fonctionnement de cette zone sous les différentes contraintes qui régissent le système. C’est dans cette logique que s’inscrit ce deuxième
chapitre qui a pour but de faire
l’analyse de la circulation des flux de matières et d’informations au sein de la zone étudiée.
La première partie traitera la gestion des flux de production et les problèmes de flux observés durant la période de notre stage à l’intérieur de la zone .
La deuxième sera consacrée à l’étude des temps de changement de série (temps de set up) en se basant sur les organigrammes de processus (process chart) établis. Dans la troisième partie nous allons analyser les différentes causes d’arrêts de production et leurs impacts sur la productivité. La quatrième partie portera sur l’étude des déplacements des opératrices au sein de la zone en se basant sur les diagrammes spaghetti des différentes sections de cette dernière.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 3: Analyse de l’existant
I.
La gestion des flux de matière et d’information au sein de la zone préparation
1. Mode de pilotage des flux au sein de la zone préparation 1.1 Les flux de matières Au niveau de chaque zone de l’usine, chaque poste reçoit son ordre de fabrication (OF)
indépendamment du poste aval (client interne) et les produits qui doivent être assemblés le jour j sont préparés au sein de la zone préparation le jour j-1 et coupés le jour j-2 au niveau de la zone coupe. On est donc face à une situation de pilotage à flux poussés. Mais globalement, puisque SEWS CABIND MAROC est une entreprise qui fabrique à la commande, la gestion des flux se fait selon une logique de pilotage à flux tiré car la mise en production d’un produit
est faite suite à la commande du client. 1.2 Les flux d’informations
Le programme de production est établi hebdomadairement par le service de planification et de lancement. Ce programme contient toutes les références à réaliser de chaque famille de produit au cours de la semaine. Les OF sont imprimés et distribués par les chefs d’équipes su r
les différents postes de
travail. À la fin de chaque équipe le responsable ramasse les bulletins et les suivis de production qui contiennent des informations concernant les quantités fabriqués, les problèmes qualité et les arrêts de production enregistrés. Lorsque l’opératrice réalise toute la quantité demandée d’une gamme donnée, elle met le tout dans un sachet et elle colle une fiche d’identification su r le lot avant de le déposer dans
les chariots de stockage. 2. Cartographie de la chaîne de valeur (VSM) 2.1 Choix de la famille à étudier
Avant de commencer la réalisation de la VSM de la zone préparation, il est nécessaire de choisir la famille de produit qui sera le sujet de notre étude et qui sera aussi le chantier pilote de toute autre tentative d’amélioration pour d’autres famille de produit.
En effet, il existe beaucoup de méthodes quantitatives qui nous permettent de faire ce choix. Dans notre cas nous allons nous baser sur le diagramme Pareto avec comme critère de classification, la quantité journalière fabriquée de chaque famille de produit. Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 3: Analyse de l’existant La figure ci-dessous montre que la famille MUX BDP présente 21% de la quantité total des articles fabriqués avec une demande journalière de 7226 unité.
Diagramme de Pareto des familles de produit 8000
100.00%
7000
90.00% 80.00%
6000
70.00%
5000
60.00%
4000
50.00%
3000
40.00% 30.00%
2000
20.00%
1000 0
10.00% I B 1 A M R T 9 T T I T 9 E T R G O S 0 S S R 0 T D 1 R X E E 0 P 0 A E U 0 I U I 2 I T T 2 2 T T O X Y L R A Y M A X Y N R U O M I A G I O R M M A F M R P A M P P M A B O L O I R A N P I A E L A L K F E G K I T O A R C R B T
Quantité Pourcentage cumulé
0.00%
Figure 3.1: Diagramme Pareto des familles de produits
Ainsi nous allons se limiter à étudier cette famille en établissant son diagramme de flux et sa cartographie de chaîne de valeur (VSM). 2.2 Diagramme de flux de la famille MUX PDB
Au niveau de la coupe, les rouleaux des fils sont coupées selon la référence demandé dans les programmes de production .Puis ils sont stockés dans des chariots en attente des opérations, d’é pissurage,
de sertissage manuel, de sertissage d’une cosse de masse, et de
twistage. Après avoir subis ces transformations, les articles finis sont transférés à la zone montage pour être assembler, contrôler, et livrer au client final. Le diagramme suivant illustre les déférentes étapes de transformation d’un faisceau électrique.
Projet de fin d’étude
36
Génie industriel
Chapitre 3: Analyse de l’existant
Coupe
Cosse de
Sertissage
Epissurage
manuel
masse
Twistage
Assemblage
Figure 3.2: diagramme de flux de la famille MUX PDB
2.3 Le dessin de la VSM
Projet de fin d’étude
37
Génie industriel
Chapitre 3: Analyse de l’existant Clientinterne
Planificationet lancement
Fournisseur interne
MRP
Assemblage Coupe Chefs d’équipe
Toujours il y a des ruptures de stock à ce niveau
Twisstage
1j
FIFO non respectée
TC=40 s
1j Préparation sertissage
Sertissage
1j
16
2.5 h TC=12s
Cartographie de la chaine de valeur de la zone préparation
épissurage TC=8 s Stock
3h TC=48 s
1j
Flux poussé Temps de stockage
Sertissage coss
monchonnage
Préparation
Temps de cycle
3.5 h Flux d’information manuel
TC=38 s
Tc=23 s
TC=5 min
1j
2h
2h
2.5 h
2h
5 min
1j
3.5 h 23 s
38 s
38
Projet de fin d’étude
Flux d’information électronique
1j 48 s
Génie industriel
Chapitre 3: Analyse de l’existant
2.4 L’analyse de la performance des flux
Notre analyse de la performance des flux sera axée sur le calcul du :
ratio de tension de flux qui donne une image sur le poids des taches sans valeur ajoutée dans les délais de production.
le calcul du taux de rendement global qui renseigne sur l’évolution de la productivité de la zone étudiée.
RTF de la famille MUX PDB
RTF =
Temps de stockage
Temps de transformation
2,33 jours
6,81 min
Chapitre 3: Analyse de l’existant
2.4 L’analyse de la performance des flux
Notre analyse de la performance des flux sera axée sur le calcul du :
ratio de tension de flux qui donne une image sur le poids des taches sans valeur ajoutée dans les délais de production.
le calcul du taux de rendement global qui renseigne sur l’évolution de la productivité de la zone étudiée.
RTF de la famille MUX PDB
RTF =
Temps de stockage
Temps de transformation
2,33 jours
6,81 min Tableau 3.1: Répartition du temps de séjour de la famille MUX PDB
RFT=0,20%, donc 99.8% du temps est passé dans la non-valeur ajoutée, Taux de rendement global
Le tableau suivant récapitule les résultats de calcul des différents paramètres qui entrent dans la formulation du taux de rendement global. En se basant sur les données collectées via les bulletins de production (pour un exemple de bulletins de production voir annexe 1). Taux de disponibilité 70%
Taux de qualité 99%
Taux
TRG
d’efficacité
110
76%
Tableau 3.2: Taux de rendement global
Projet de fin d’étude
39
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
II.
Analyse des arrêts de production
1. Méthodologie de travail L’analyse des arrêts de production est un moyen très important qui aide à comprendre la contribution des différentes causes d’arrêts et déterminer les plus importantes entre elles. En
effet, dans cette partie nous allons utiliser le diagramme Pareto comme outil pour analyser et ensuite déterminer les causes principales qui contribuent le plus dans les arrêts de production. Dans cette partie, nous allons construire les diagrammes Pareto des différents processus pour analyser l’importance et la contribution de chaque cause d’arrêt de production. Les différents types de causes sont :
Préparation manquante ;
Arrêt machine (problème maintenance) ;
Reprise ou tri ;
Manque composants ;
Ordre de coupe manquant ;
Phase de contrôle pas prévu ;
Problèmes qualité ;
Nettoyage ;
Electricité manquante ;
Maintenance préventive ;
Début de production au début de semaine ;
Autres arrêts. Les données utilisées sont recueillies des observations réalisées le mois avril, ceci en se
basant sur les bulletins de production distribués aux opératrices (voir annexe 1).
Projet de fin d’étude
40
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
2. Application aux processus 2.1 Processus d’épissurage
La figure ci-dessous montre la répartition en pourcentage des différents arrêts de production.
Répartition des arrêts Manque composant 3% Reprise ou tri 3% Réunion début d'équipe 4% Préparation manquante 7%
Ordre de produit manquant 2%
Problème qualité 1%
Arrêt machine(problème maintenance) 27% Nettoyage 13% Maintenance préventive 15%
Manque lovage 23%
Figure 3.3: Répartition des temps d’arrêts dans le processus épissurage Le diagramme de Pareto construit à partir des causes d’arrêts de production permet d’exposer de façon factuelle les causes sur lesquelles il faut agir pour résoudre le problème
dans le processus épissurage. La figure ci-dessous présente ce diagramme.
Diagramme de Pareto des arrets épissurage 100%
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
… … … … i t e e e n t ê u r t g c g o r b r a n a i é u a y t A v a o n o r d o l e t a n e e t t p o s i n e é r u i N r i p q a n P u e n a M é R R M
… … … t t i e e n l e e l t t n r n u é l o o i i i ô a d l e i n a t t r s a a t v t c a o o r u u u u n p p q o m n q e o d c n o v m e e n r o n a r t o d m r F e I c d m p è a e e e r l p e t d s é u d b é a i q r o c t r D h i u n O P P r t b a c é M e D l E
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% … 0%
u a e v u o n n o i t a m r o F
Temps d'arrêt Pourcentage cumulé
Figure 3.4: Analyse Pareto des causes d’arrêts épissurage
Projet de fin d’étude
41
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Cette analyse montre que 5 causes seulement contribuent à 80 % des temps d’arrêts, à savoir :
Arrêt machine (maintenance) ;
Manque lovage ;
Maintenance préventive ;
Nettoyage ; En travaillant sur ces axes nous diminuant la contribution de 85% des causes d’arrêts
de production. 2.2 Processus sertissage
La figure ci-dessous montre la répartition en pourcentage de ces différents arrêts de production.
Répartition des temps d'arrêt
Départ nouvelle production 1%
Ordre de produit manquant 0% manque composant 0% reprise ou tri 5%
Netoyage 24%
préparation manquante 61%
arrêt machine(problème maintenance) 10%
Figure 3.5: R épartition des temps d’arrêt dans le processus sertissage Le diagramme de Pareto des causes d’arrêts de production du processus sertissage permet de
déterminer les types de causes les plus éminent. La figure ci-dessous présente ce diagramme.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Diagramme de Pareto des arrêts sertissage 30
100.00% 90.00%
25
80.00% 70.00%
20
60.00% 15
50.00% 40.00%
10
30.00% 20.00%
5
10.00% 0
0.00% … t t u é e t e n e l n e l e i e e n r t t e v t g t i n n v l p a o r o i i e c n i a a é i n r n a m u o i t i r i a t t t s a u d n r a y è a u t l a c n c a o o u q o u o b p u é q n e u p n u é m q t m e d s q q e v d e s o r ' r s a a e n r n t t é o v r i e d e m o o a N ( a u r n p r r o m p I p F t e t m m a p r p c p u i m e e p u è s e u l l e i b e e n r e a n l u d ô i c d b é é V l t e r o i o h n o t e d i v q t r c c a u t v n p n r i u a n a n b u a o p r t o r o e e c o i m c a n é t n m d e n e t p n l D n i u t e e é d E a o r r r r é i r a e t d p R m a r s p a o a é m h D r p o F
Type d'arrêts Pourcentage cumulé
Figure 3.6: Diagramme de Pareto des causes d’arrêt sertissage
Cette analyse montre que 5 causes seulement contribuent à 80 % des temps d’arrêts, à savoir :
Préparation manquante. Nettoyage.
En agissant sur ces deux causes nous diminuant considérablement le tem ps d’arrêt dans le processus. 2.3 Processus Twistage
La figure ci-dessous montre la répartition en pourcentage de ces différents arrêts de production.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Répartition des temps d'arrêt 2%
Préparation manquante 3% Nettoyage
8% 8%
Réunion début d'équipe 49%
Arrêts machine(problème maintenance)
15%
Visite médical Reprise ou tri 15% Formation
Figure 3.7: R épartition des temps d’arrêts dans le processus twistage
Le diagramme de Pareto construit à partir des causes d’arrêts de production permet d’exposer de façon factuelle les causes sur lesquelles il faut agir pour résoudre le problème
dans le processus twistage. La figure ci-dessous présente ce diagramme.
Diagramme de Pareto des arrêts twistage 16.00
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% … … 0.00%
14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
… … i n t i t s é e e n e u l e e e e l a r t e r n a t t v o g p n o i t i a l u c i l i a n a i i i u i n p e e t a d a y u h a n t d o t v v c t a s e a o o u l u o q c u é n u r u u p p ô q q e é q t m v d e o o ' a m e r r s v n n t n n d m e i e a é o m e t r o n a e t t r I n t N t ê d n m m p r r p F o p c o u r i m o a s e e c è i l é e e i b r e r t p n é A V R t c d u d e b a é o i d i q r d o t c n r D a t i m u n O n e P r r a n b a t r s o o e i c t é a a F M h n e n D p l i u é P E a r é P R M
Temps d'arrêt Pourcentage cumulé
Figure 3.8: Diagramme Pareto des causes d’arrêts twistage
Projet de fin d’étude
44
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Cette étude montre que 3 causes seulement contribuent à 80% des arrêts, à savoir : Réunion début d’équipe ;
Nettoyage ; Préparation manquante.
Une diminution des temps d’arrêts de ces 5 causes permet d’améliorer considérablement le
processus. 3. Synthèse et suggestions d’améliorations
Dans cette partie nous avons analysé les causes d’arrêts de production dans les différents processus et nous avons déterminé les plus importantes entre elles. En effet, nous avons ciblé les causes qui contribuent à 80% des arrêts et nous avons remarqué ce qui suit :
Dans les 3 processus le manque préparation (manque fils dans les chariots de stockage) constitue une grande part des arrêts et engendre beaucoup de perte de temps. En effet, les opératrices face a une telle situation procèdent à déclarer une situation de manque au chef d’équipe qui à son tour passe le message au chef de la zone pour
résoudre le problème et lancer un ordre de coupe dans les plus brefs délais. Ce problème peut arrêter la production pour 20 minutes.
Les arrêts de machine sont fréquents surtout dans le processus épissuarge.
Pour réduire le temps perdu à cause du manque de préparation nous proposons les améliorations suivantes :
Synchroniser au niveau de la planification entre ce qui est produit dans la coupe et ce qui va être traité dans la zone préparation.
Envisager un stock de sécurité
Informatisé les stocks pour savoir l’état des stocks à chaque instant.
Pour une solution temporaire, il faut chercher dans les stocks les fils qui vont être travaillés le lendemain et lancer les situations de manque.
Pour le problème des arrêts de machines il sera traité dans le chapitre 4.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
III.
Analyse du temps de Set up
1. Méthodologie de travail
Dans cette partie nous allons analyser les temps de set up chronométrés lors des changements de séries des processus épissurage, sertissage et twistage. Au niveau de chaque processus nous avons effectué le travail suivant :
Observation des opérations de changement de séries.
Identification des différentes opérations de changement.
Chronométrage de chaque opération sur différents postes.
Classification des opérations :
Opérations de préparations : ce sont des opérations effectuées sur les fils avant de subir la transformation.
Opérations de réglage, montage et démon tage : elles contiennent l’ensemble des opérations nécessaires pour l’ajustement des paramètres des machines.
Déplacements : c’est l’ensemble de déplacements qu’effectue l’opératrice pour récupérer les saldes et réaliser les tests.
Opérations de contrôle et test : elles regroupent les opérations effectuées sur les saldes pour vérifier leur conformité aux normes qualité (test d’arrachements, pelage …)
Cette classification permettra de bien analyser la répartition du temps de set up de chaque processus et détecter les opérations qui contribuent le plus dans le temps de changement. Ceci nous permettra d’agir efficacement pour diminuer voir éliminer les pertes.
2. Analyse du set up des différents processus 2.1 Processus épissurage
Les données recueillies du chronométrage des opérations de set up du processus épissurage sont regroupées dans le tableau suivant :
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Les opérations
Temps moyen d'exécution (min)
Préparation
4.99
Réglage, montage et démontage
1.71
Déplacements
2.72
Contrôle et test
2.56 Total
11.98
Tableau 3.3: Temps de set up dans le processus épissurage
Le temps de set up dans le processus épissurage dure en moyenne 10 min, sachant qu’une opératrice peut changer la série jusqu’à 12 fois par shift.
Le graphique suivant montre la répartition en pourcentage du temps de set up dans le processus épissurage.
Répartition du temps de set up
Préparation
21% 42% 23% 14%
Réglage,montage et démontage Déplacements Contrôle et test
Figure 3.9: Répartition du temps de set up dans le processus épissurage
Cette répartition montre que les opérations de préparations contribuent toutes seules à 45 % du temps de set up. Cette part importante est due principalement à l’opération de dénudage qu’effectue l’opératrice avant de commencer l’épissurage. Les déplac ements
viennent en deuxième position pour contribuer à 22% du temps de set up, ils regroupent les déplacements pour chercher les fils, pour effectuer le test et pour stocker les saldes finis. Les
Projet de fin d’étude
47
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
opérations de contrôles et de réglages contribuent respectivement à 21% et 22% du temps de changement. 2.2 Sertissage
Les différents chronométrages effectués sur le temps de set up du processus sertissages sont donnés dans le tableau suivant : Les opérations
Temps moyen d'exécution (min)
Préparation
0.53
Réglage, montage et démontage
6.67
Déplacements
2.17
Contrôle et test
3.34 Total
12.71
Tableau 3.4: Temps de set up du processus sertissage L’analyse établit montre que le temps de changement de sertissage est assez important
(Presque 13 min par changement) , il présente une part non négligeable du temps d’ouverture. Le graphique suivant montre la répartition du temps de setup dans le processus sertissage.
Répartition du temps de set up
26%
4%
Préparation
53%
17%
Réglage,montage et démontage Déplacements Contrôle et test
Figure 3.10: Répartition du temps de set up sertissage
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Le graphique ci-dessus montre que les opérations de réglage, montage et démontage présentent 53% du temps de set up. L’importance de cette contribution est due aux temps passés dans les opérations de montage et de démontage de l’outil et de la connexion.
Les opérations de contrôle et test prennent 27 % du temps de changement, elles se composent des tests d’arrachement, de pelage et des mesures effectuées par le micromètre.
Les déplacements présentent 17% et incluent les déplacements pour test, pour chercher l’outil et la connexion et pour stocker les s aldes finis.
NB :
Le temps moyen passé par une opératrice dans le changement de sertissage gagne les 13 minutes.
Le changement de sertissage est très fréquent. Il varie entre 4 à 8 changements par shift.
Si la connexion ou l’outil n’est pas disponible, ce
temps peut arriver jusqu'à 30
minutes.
2.3 Twistage
Le processus twistage connait plusieurs opérations de set up que nous avons chronométré et regrouper dans le tableau suivant : Les opérations
Temps moyen d'exécution (min)
Préparation
5.46
Réglage, montage et démontage
2.5
Déplacements
1.64
Contrôle et test
0.5 Total
10.08
Tableau 3.5: Temps de set up du processus twistage
Le temps de set up dans le processus twistage dure 10 min en moyenne .ceci sachant qu’un shift peut connaitre jusqu’à 10 change ments.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Le graphique ci-dessous montre la répartition du temps de set up dans le processus twistage.
Répartition du temps de set up
16%
5%
Préparation
54% 25%
Réglage,montage et démontage Déplacements Contrôle et test
Figure 3.11: Répartition du temps de set up dans le processus twistage
Dans le processus twistage les opérations de préparations présentent 54 % du temps de set up, l’opératrice perd beaucoup de temps à manipuler les fils avant d’entamer l’opération
de twistage. Les opérations de réglages contribuent à 25 %, elles regroupent les réglages effectués sur la machine pour avoir le bon nombre de spire par mètre. Concernant les déplacements, ils présentent 16 % et regroupent les déplacements pour chercher les saldes et pour le stockage. 3. Synthèse
Dans cette partie nous avons analysé le temps de set up des différents processus en adoptant une classification des opérations qui permet de bien déterminer
celles qui
contribuent le plus dans les changements de séries. Ceci en se basant sur les différents chronométrages que nous avons effectué sur les différents postes de travails de chaque processus.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Le graphique suivant résume la répartition du temps de set up des différents processus étudiés. 100% 90% 80% Contrôle et test
70% 60%
Déplacements
50% Réglage,montage et démontage
40% 30%
Préparation
20% 10% 0% Epissurage
Sertissage
Twistage
.
Figure 3.12: Répartition du temps de set up dans les trois processus
Sur les trois processus nous avons remarqué que les temps de set up sont très importants (10 min pour l’ épissurage
et le twistage et 13 min pour le sertissage) et présentent une part
considérable du temps d’ouverture. L’analyse effectuée sur la répartition du temps de
changement permettra donc de mener des actions bien ciblées pour diminuer la contribution des opérations qui prennent beaucoup de temps dans chaque processus et essayer d’optimiser le temps moyen passé dans chaque changement. Pour se faire, nous allons appliquer la méthode SMED.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
IV.
Analyse des déplacements L’étude des déplacements et
la mesure des distances parcourues par les opératrices au
sein de la zone préparation en utilisant les diagrammes spaghetti des quatre sections : Epissurage, Sertissage manuel et t wistage, va nous permettre d’avoir une idée claire sur le temps perdu dans les différents mouvements effectués durant la journée (récupération des articles, récupération d’outil et de connexion…).
1. Analyse des causes des déplacements inutiles
Pour mieux comprendre l’origine des déplacements dans la zone préparation, nous allons utiliser le diagramme d’Ishikawa pour analyser les différentes causes. Le diagramme suivant présente ce diagramme :
Main
Milieu
Matière
L’emplacement des chariots
Manque de personnels
Déplacement s inutiles
La taille
réduite
Manque de matériels
des Lots Méthode
Matériel
Figure 3.13: Diagramme Ishikawa des causes de déplacements
Milieu : L’emplacement des chariots des fils :
la distance entre les chariots des fils
coupés et les postes de travail est assez grande. Projet de fin d’étude
52
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant Main d’œuvre : l’absence d’un opérateur chargé de dispatcher la matière première
sur les postes de travail et de déposer les produits finis dans les chariots de stockage engendre des pertes en terme de déplacements inutiles des opératrices. Matériel :
le nombre de micromètres insuffisant oblige les opératrices de se déplacer pour chercher l’appareil au niveau d’un autre poste, à
chaque fois qu’elles
doivent faire des mesures.
Il y a un seul app areil d’essai de traction pour le test d’arrachement par processus.
Méthode : les
changements de production fréquents qui sont dus à la taille réduite des
lots engendre beaucoup de déplacements.
2. Les diagrammes spaghetti des différentes sections de la zone étudiée 2.1 Epissurage 1
Le diagramme ci-dessous visualise les différents déplacements des opératrices à l’intérieur de la section épissurage. Ces déplacements se font pour les 3
raisons suivantes:
Récupérer des SALDS soit à partir des tables de lovage soit à partir des chariots des fils coupés ;
Effectuer les tests d’arrachement et de pelage ;
Déposer le produit fini dans les chariots de stockage .
Projet de fin d’étude
53
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Figure 3.14: Diagramme spaghetti de la section épissurage1
Chaque opératrice parcoure une distance moyenne de 694 m par shift, répartie comme suit :
Répartition des déplacements dans la section épissurage 1
7% Déplacement pour test 34%
59%
Déplacement pour récupérer les saldes Déplacement pour stocker les saldes finies
Figure 3.15: Répartition des déplacements dans la section épissurage 1
Projet de fin d’étude
54
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
En effet, le temps perdu dans les déplacements des opératrices dans tout le processus est estimé à 120 minutes par jour. L’élimination
ou la réduction de ces pertes procure donc à
l’entreprise un gain de temps, de productivité et d’argent. 2.2 Sertissage manuel
Pour le processus de sertissage manuel, la distance parcourue par opératrice et par shift dépende fortement de l’emplacement du poste et de la nature des articles traités au niveau du
ce dernier. En moyenne chaque personne (opératrice) parcoure approximativement une distance de 144 m, répartie entre les différents déplacements cités auparavant. (Voir annexe 3)
Figure 3.16: Diagramme spaghetti des déplacements dans la zone sertissage
Au niveau de la section Sertissage manuel l’opératrice effectue plusieurs déplacements
durant la journée à savoir :
Récupérer les articles depuis les postes de préparation ;
Effectuer le test de conformité ;
Récupérer l’outil et /ou la connexion ;
Projet de fin d’étude
55
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Déposer le produit fini dans les chariots de stockage.
Récupérer certains composants (les joints par exemple). La figure ci-dessous montre la répartition de ces déplacements. Les déplacements pour
effectuer le test d’arrachement représentent 54% de la distance total parcourue.
Répartion des déplacements dans la section sertissage manuel
13% Déplacement pour test
33%
54%
Déplacement pour récuperer outil et la connexion Déplacement pour stocker les Saldes finies
Figure 3.17: Répartition des déplacements dans la section sertissage manuel
2.3 Epissurage 2 La section épissurage 2 est semblable à l’épissurage 1 en termes de déplacements
effectués par les opératrices.
Projet de fin d’étude
56
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
La figure ci-dessous présente le diagramme spaghetti de cette section :
Table de lovage Poste de pre
composants
Poste de pre
Table de lovage
Poste de pre
B u r e a u
Poste de pre
Table de lovage
Schunk 34 Schunk 32
Schunk 30 Schunk 28
Schunk 35 Schunk 33
Schunk 31 Schunk 29
test
Schunk 26 Schunk 24
Schunk 22 Schunk 20
Schunk 18 Schunk 16
Schunk 27 Schunk 25
Schunk 23 Schunk 21
Schunk 19 Schunk 17
Poste de pre
Figure 3.18: Diagramme spaghetti de la zone épissurage 2
Les mesures effectuées sur le terrain ont montré que les déplacements de chaque opératrice de ce processus sont assez importants. Ils sont de 672 m par quart du travail. ( voir annexe 3) 2.4 Twistage
Pour le processus Twistage les opératrices quittent leurs postes de travail pour deux raisons principales qui sont :
La récupération des fils à traités ;
Le dépôt des PF dans des chariots.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant Vers stock coupe
Table de lovage
Table de lovage
Vers Epissurage 2
v
Twistage 3
Twistage4
Twistage 6
Twistage 1
Twistage 2
Twistage 5
Figure 3.19: Diagramme spaghetti de la zone twistage
Le trajet parcouru par une opératrice qui travaille sur un poste de Twistage est de 123 m (voir annexe 3), sans prendre en compte le va et vient de celle- ci entre l’appareil de Twistage et l’extrémité de manivelle de fixation dans le cas d’un fils de grande longueur.
La figure suivante montre la répartition du temps de déplacements dans le processus twistage :
Répartion des déplacement twistage
24% déplacement pour récupérer les saldes 76%
Déolacement pour stocker les saldes finies
Figure 3.21: Répartition des déplacements dans la section twistage
Projet de fin d’étude
58
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
3. Synthèse
Dans cette partie nous avons analysé les différents déplacements et nous avons quantifié la distance moyenne parcourue par les opératrices chaque jour. Les résultats obtenus sont comme suit : Pour l’épissurage, 230 minutes sont perdues par shift c'est -à-dire
4 60 minutes par jour
ce qui fait un total de 230 heures par mois.
Pour le sertissage manuel, le temps gaspillé est de 40 minutes par shift, sans prendre en compte les déplacements des personnes qui travaillent sur les postes de préparation (dégainage, dénudage, insertion joint…)
Pour le twistage le temps perdu dans les déférents déplacements des opératrices est de 24 minutes par jour. La figure suivante montre la répartition de temps perdu dans les déférents déplacements
par processus.
120 100 80 60 40 20 0
Temps en minutes
Epissurage 2
Epissurage 1
Sertissage
Twistage
110
120
40
12
Figure 3.20: Temps perdu dans les différents processus
Remarque :
La distance parcourue par les opératrices ainsi que le temps gaspillé dans les déplacements inutiles diffèrent d’un processus
à un autre. En effet, la fréquence de
changement de série et l’emplacement des équipements, chariots et outillage sont à l’origine
de cette déférence.
Projet de fin d’étude
59
Génie industriel
Chapitre 4: Analyse de l’existant
Conclusion Dans ce chapitre nous avons analysé les différentes données recueillies lors de nos observ ations et collectes d’information sur le terrain. Dans un premier temps nous avons analysé le flux de matière et d’information au sein de la
zone. Ensuite, nous avons dessiné la VSM de la famille MUX PDB en se basant sur le diagramme de Pareto de la quantité moyenne produite par famille et par jour. Dans un deuxième temps nous avons analysé les causes d’arrêt de production et nous avons déterminé les plus importantes entre elles. Ensuite nous avons entamé l’étude du temps de set up en adoptant une classific ation
des
opérations qui composent ce temps et en déterminant le pourcentage de contribution de chaque classe. Enfin nous avons effectué une des déplacements en établissements en établissant les diagrammes spaghetti avons de chaque processus.
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
Chapitre 4 : Propositions d’amélioration
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
Introduction Le chapitre précédent nous a permis d’analyser et de comprendre les différents problèmes dans la zone préparation . Cette partie sera consacrée à l’amélioration des flux en minimisant les pertes de temps dans la zone. La première partie traitera l’application de la SMED comme méthode pour la minimisation des temps de changements de série. La deuxième partie fera l’objet de la résolution du problème d’équilibrage de charge de la famille MUX PDB. Dans la troisième partie nous allons adopter la maintenance autonome comme solution aux arrêts de production à causes des problèmes machines. La quatrième partie traitera l’application informatique que nous avons développée pour évaluer la performance des différents processus.
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
I.
Application de la méthode SMED
1. Présentation de la méthode
SMED : Single Minute Exchange of Die, signifie en langue française (Système de modification rapide des réglages des machines).C’est une méthode d’organisation dont le b ut consiste à réduire de façon systématique le temps de changement d’outils à moins de 10
minutes. (Norme AFNOR NF X 50-310). Suivant le processus de fabrication, la méthode SMED s’applique essentiellement dans
les industries où la production est organisée par fonction (Job shop).Le type de production qui s’y pratique est la production discontinue et en série. Il s’agit de la fabrication de différents produits finis par lots homogènes et dans une même
chaine de production. Tous ne pouvant être simultanément, on lance à tour de rôle une fabrication par lot suivie de stockage. Pour passer de la fabrication d’un produit à un autre, on opère un changement d’outils dans les machines et postes de travail. C’est à ces temps de changement de série que s’intéresse la méthode SMED.
1.1 Objectifs de la méthode SMED
La méthode SMED a été pour la première fois mise au point par Shigeo Shingo à l’usine
Toyota. Les temps de changement des outils avec arrêt de travail sont des temps improductifs et coutent chère à l’industrie. Réduire systématiquement ces derniers procure donc : Un gain de temps : opérer les changements d’outils en unité de temps d’un seul
chiffre (1 à 9 minutes) ; Un gain de productivité : flexibiliser les machines et postes de travail. C’est à dire,
améliorer leur capacité à changer rapidement de fabrication, réduire l’arrêt pour le changement des outils et si possible l’éliminer ; Un gain d’argent :
réduire la taille de lot minimale. En effet, si les temps de
changement de série deviennent nuls, on peut alors envisager une fabrication à l’unité sans augmenter les coûts. Moins de dépense pour le changement d’outils et plus de
production en unité.
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration Au sens du SMED, le changement de fabrication est la durée qui s’écoule entre la
dernière pièce bonne de la série précédente et la première bonne pièce de la série suivante. Durant cette période de temps improductive, des opérateurs reconfigurent les machines et postes de travail en exécutant un ensemble de taches. Une action SMED, consiste donc à diminuer ce temps consacré au réglage, afin d’obtenir des changements d’outils rapides ou des réglages instantanés. 1.2 Etapes de la méthode SMED L’application de la méthode passe nécessairement par les étapes suivantes : Etape 0 : choix du chantier: Le principe d’application de la méthode SMED passe par le choix d’un chantier pilote. C’est le poste de travail retenu pour conduire l’action. L’objectif sous - jacent est l’extension du chantier aux autres postes de l’atelier. Etape 1:Observation et mesure : Il s’agit d’observer le déroulement d’un changement de production et de relever les
informations qui lui sont relatives : chronologie, durée, contraintes, moyens matériels et ressources. Le but est de connaitre la réalité des faits. On utilise généralement un film vidéo, il donne une image fidèle du déroulement, sans rien oublier. Par contre, il est indispensable de prévenir le personnel de l’entreprise pour obtenir son adhésion et dépasser l’aspect psychologique lié à l’utilisation de la vidéo. Etape 2 : Séparation des opérations externes et internes :
Les opérations internes sont celles qui nécessitent obligatoirement un arrêt de la machine ou un arrêt de production pour être exécutées (Ex : montage d’un outil).
Les opérations externes sont celles qui peuvent être réalisées pendant que les machines sont en marche (EX : la préparation des prochains outils qui vont être montés). Cette phase va consister à repérer les opérations internes à externaliser. L’objectif est de
réaliser en temps masqué les opérations externes.il s’agit principalement d’opération de préparation (outils, accessoires, moyens de manutention…).A ce stade les investissements
sont généralement très faibles, par contre les gains obtenus sont spectaculaires. Ils peuvent Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
atteindre des taux de 25% à 50% simplemen t avec une optimisation de l’organisation du changement de fabrication. Les solutions misent en place ne requièrent que du bon sens et de la logique. Etape 3 : conversion des opérations internes en opérations externes
Lorsque toutes les opérations externes sont réalisées en temps masqué, il devient indispensable pour continuer à progresser de convertir certains opérations internes en opérations externes. Le but est de limiter au strict nécessaire le nombre d’opérations internes. Il en résulte
une réduction systématique du temps d’arrêt. Etape 4 : Rationalisation de tous les aspects des opérations de réglage Bien qu’un gain de temps soit réalisé grâce à la conversion de certaines opérations en
opérations externes, avec une rationalisation des réglages, il est possible d’atteindre le temps optimal de réglage. Le but de cette étape SMED est de réduire au minimum le temps aussi bien : au niveau des opérations internes, pour des raisons d’arrêts machine. qu’au niveau des opérations externes pour des raisons de
coûts.
2. La mise en place du SMED
Les postes de travail concernés par cette étude sont les SCHUNKS pour le processus épissurage, les presses pour le sertissage manuel et les poste de twistage. 2.1 Epissurage
2.2.1 Chronométrage et séparation des opérations changement Puisque c’est l’opératrice du poste épissurage qui réalise toutes les opérations de
changement de production donc toutes ces opérations sont internes c'est-à-dire elles nécessitent l’arrêt de la machine.
Le tableau ci-dessous présente toutes le s opérations effectuées lors d’un changement de production accompagnées des temps de chaque opération.
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration N° d’opération
opérations
temps en min
Emballage des SALDS finies 1 Remplissage identification 2 Evacuer les SALDS finies 3 Chercher les SALDS 4 Préparer les SALDS 5 Programmer SALD su PC 6 Effectuer le test d’arrachement et de pelage 7 Remplir le document d'enregistrement 8 Temps des opérations internes Temps des opérations externes
type d'opération Interne Externe
1
0,5
0,42
1,5
4
0,16
3,4
1
11,98 0 11,98
Tableau 4.1:Les temps des opérations de changement de série dans le processus épissurage
La fréquence moyenne de changement pour le processus épissurage est de 11 fois par poste donc un total de 131 minutes par shift et par poste. Sachant que le processus épissurage contient 35 postes, le temps total perdu dans les opérations de changement de série est de 76,41 h de travail par shift. 2.1.2 Actions d’améliorations L’exécution des opérations 3 et 4 en temps masqué va
diminuer le temps de
changement de série de 13% c'est-à-dire un gain de temps de 17 minutes par poste et par quart de travail. Le temps gagné suite à cette modification va augmenter la cadence de production. Par exemple pour une gamme de produit qui a un temps standard unitaire de 0,535 minutes, les 17 minutes gagnées vont servir à produire 31 unités supplémentaires. Les figures suivantes montrent les temps de changements et le gain réalisé après l’application de la SMED.
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
90%
11
80% 0.5
70% 60%
10 9.5
50%
10.56
87%
40%
9
30%
9.14
20%
8.5
13%
10% 8 Avant
0%
Après
internes
Figure 4.1: Temps de changement de série épisssurage avant et après la mise en place du SMED
externes
Figure 4.2 : Répartition des temps de changement de série épissurage
2.2 Sertissage manuel
2.2.1 Chronométrage et séparation des opérations de set up De même pour le processus sertissage manuel toutes les opérations sont internes vu l’organisation du travail au sein de cette section. Les données collectées lors de chronométrage d’une presse de
sertissage manuel sont
présentées dans dans le tableau suivant suivant :
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
N° d’opération
Opérations
Temps
1
Chercher les SALDES
2
Démonter l'outil et la connexion Chercher l’outil et la nouvelle
3
connexion
Type d'opération
interne
1,2
3
0,5
3
4
Monter l’outil et la connexion
5
Réglages
2,67
6
Mesure de HA et HI
0,34
7
Mesure d'arrachement
1,5
8
Evacuer les SALDS finies
0,5
Temps des opérations internes
12,71
Temps des opérations externes
0
Temps total de changement de série
externe
12,71
Tableau 4.2: Les Les temps des opérations de changement de série d’une presse de sertissage manuel
2.2.2 Actions d’améliorations Les seules opérations qu’on peut externaliser au niveau d’un poste de sertissage manuel sont :
Le déplacement pour cherche les SALDS
Le déplacement pour déposer ou récupérer le mini applicateur et la connexion
L’évacuation des SALDS finies
Ainsi le taux des opérations internes va être réduit de 17% ce qui va générer un gain de temps de 2,18 minutes par changement. (Voir les figures ci-dessous) Sachant que la fréquence moyenne de changement de série pour le processus de sertissage manuel est de 5 changements par poste et par shift. Donc le gain total par shift sera d’environ 11 minutes.
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
14
90%
12
80% 70%
10
60% 8
50%
12.69 10.51
6
83%
40% 30%
4
20%
2
17%
10% 0 Avant
0%
Après
internes
Figure 4.3 : Temps de changement de sertissage avant et après la mise en place du SMED
externes
Figure 4.4: Répartition des temps de changement de série sertissage
Remarque : Il est à noter que : le temps de changement de série défère défèr e d’un poste à un autre. L’ordre de fabrication ne contient pas un ordre précis qui vise à minimiser le nombre
total de changements effectués durant la journée. En effet, les l es opératrices ont la liberté de commencer par n’importe quel article. 2.3 Twistage
2.3.1. Chronométrage et séparation des opérations de set up Le tableau suivant récapitule les résultats issus du chronométrage chronométrage d’un poste de twistage lors d’un changement de série :
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration N° d’opération
Opérations
1
Chercher SALDS
2
Temps en min
type d'opération interne
1,34
Préparer les SALDS
5
3
Régler de nombre de spires
2
4
Régler de manivelle de fixation
0,5
5
Evacuer des SALDS finies
1,24
externe
Temps des opérations internes
10,08
Temps des opérations externes
0
Temps total de changement de série
10,08
Tableau 4.4: Les temps des opérations de changement de série du processus twistage
La section de twistage est composée de six postes de travails mais seulement quatre qui travaillent en permanence. Sachant que la fréquence moyenne de changement de production est environ 10 fois par shift, le temps total perdu dans les opérations de changement de série est de 100 minutes par poste est par shift.
2.2.3 Actions d’améliorations Pour réduire le temps gaspillé dans le changement de série on peut charger une autre personne des opérations 1 et 5 c'est-à-dire une personne qui va dispatcher les articles (saldes) sur les opératrices et à la fin du lot elle va évacuer le produit fini vers les chariots de stockage. Cette modification permet de réduire le temps de changement de série de 26% comme il le montre la figure suivante.
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
80%
12
70%
10
60%
8
50%
6
74%
40%
10.08
30%
7.5
4
20%
2
26%
10% 0%
0 Avant
internes
Après
externes Série1
Série1
Figure 4.5: Temps de changement de série twistage avant et après la mise en place du SMED
Figure 4.6: Répartition des temps de changement de série twistage
Remarque :
Les taches externalisées dans les trois processus seront confiées aux monitrices. En effet, durant un shift la monitrice sera chargée de :
Dispatcher les saldes sur les postes du shift suivant ;
Evacuer les saldes finies vers les chariots de stockage ;
Déclarer les situations de manque fils.
Projet de fin d’étude
71
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
II.
Equilibrage de la charge des postes Durant notre période de stage, nous avons constaté que le programme de production de
la famille MUX PDB n’est presque jamais clôturé dans les délais fixés (le jour j-1). En effet,
cette famille de produit représente 21% de la quantité demandée par le client, donc la résolution de ce problème est indispensable pour la satisfaction de la demande de ce dernier. Deux hypothèses sont à étudier : Première hypothèse : les quantités programmées dépassent la capacité de l’effectif
affecté à cette famille de produit. Deuxième hypothèse : la répartition actuelle des taches entre les postes n’est pas
équilibrée. 1. Préalable de l’étude 1.1 Constitution du groupe de travail Le choix d’un groupe de travail polyvalent et efficace est une étape indispensable pour tout projet d’amélioration.
Notre groupe de travail est constituer de : Le chef d’équipe ;
Les deux monitrices de la section épissurage ;
Le responsable de la zone préparation ;
Ibrahim TANFOUH et Abdelilah KOUJA.
1.2 Collecte des données
Pour faire cette étude nous avons collecté les données nécessaires à savoir : L’effectif affecté à cette famille de produit ;
Les quantités programmées de chaque article ;
Et les temps standards des articles (saldes) en question.
Projet de fin d’étude
72
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
2. Etude de la première hypothèse
Sachant que : L’effectif affecté actuellement à cette famille de produit est de 11 opératrices ; Le temps d’ouverture est de 7,3 h ;
La quantité journalière moyenne est de 7084 unités ;
Le temps standard total est de 4168,772 minutes (temps de changement de série est inclus dans ce temps standard).
Donc chaque opératrice a besoin de 6,316 h pour terminer son programme de production. Ce temps est bien inférieur à 7,3 donc la première hypothèse est fausse. SALD
TSD
Quantité MOYENNE
S90U11K
0,535
12
S90U12J
0,697
12
S90U13J
0,535
12
S90U14J
0,535
12
…….
…….
…….
…….
…….
…….
S90U73G
0,607
80
S90U76a
0,607
80
S90U7W
0,607
80
S90U8H
0,535
80
S90U9H
0,636
80
612,368
Total temps standard Temps standard par
6,316
opératrice(en heure) Tableau 4.5: Temps standard moyen par opératrice NB : pour la suite du tableau, voir annexe 4.
Projet de fin d’étude
73
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Chapitre 4: Propositions d’amélioration
3. Etude de la deuxième hypothèse
Le tableau ci-dessus regroupe les résultats des calculs de charges effectués. (Pour le détail des calculs. (Voir annexe 4) N ° du poste
s é t c é f f a s e l c i t r a s e d s e d o C
poste 1
poste 2
poste 3
poste 4
poste 5
poste 6
poste 7
poste 8
poste 9
poste 10
poste 11
S90U15F
S90U16Q
S90U51H
S90U41T
S90U26J
S90U58F
S90U18G
S90U76a
S90U13Q
S90U38G
S90U12R
S90U21F
S90U19I
S90U40
S90U56F
S90U39B
S90U69A
S90U54F
S90U31
S90U25G
S90U20C
S90U11U
S90U23F
S90U30F
S90U10E
S90U53K
S90U52
S90U32B
S90U70a
S90U29H
S90U55F
S90U27L
S90U8H
S90U61B
S90U36G
S90U35I
S90U17L
S90U59D
S90U3X
S90U47A
S90U14T
S90U22G
S90U61B
S90U47A
S90U71b
S90U37F
S90U60G
S90U24M
S90U14T
S90U28B
S90U47Bb
S90U4H
S90U60G
S90U63F
S90U47Bb
S90U7W
S90U62F
S90U48AA S90U45'AG
S90U1S
S90U34G
S90U42AO
S90U5H
S90U72a
S90U9H
S90U42BO
S90U50A
S90U73G
S90U48BA
S90U45'BL
S90U46AF
S90U28G
S90U42BO
S90U14J
S90U6P
S90U4H
S90U43AE
S90U43AE
S90U64F
S90U33J
S90U28B
S90U46BJ
S90U32H
S90U43AE
S90U29I
S90U22J
S90U4J
S90U42AO
S90U43BJ
S90U57H
S90U22G
S90U34G
S90U26H
S90U34I
S90U43BJ
S90U31D
S90U72C
S90U61H
S90U43BJ
S90U44AE
S90U16S
S90U6P
S90U45AK
S90U39F
S90U58H
S90U44AE
S90U4J
S90U13J
S90U20D
S90U44AE
S90U44Bp
S90U19J
S90U72a
S90U45BM
S90U14J
S90U66D
S90U44Bp
S90U76C
S90U55G
S90U27J
S90U44Bp
S90U45AG
S 90U30G
S90U51F
S90U24I
S90U46AK
S90U69B
S90U18J
S90U60J
S90U38H
S90U43AK
S90U45BL
S90U36H
S90U40H
S90U34I
S90U46BK
S90U3L
S90U43AK
S90U65D
S90U63H
S90U43BK
S90U15J
S90U37H
S90U35G
S90U28G
S90U52A
S90U43BK
S90U6S
S90U9K
S90U44AK
S90U21G
S90U62H
S90U33M
S90U17J
S90U59G
S90U44AK
S90U44BK
S90U23M
S90U64H
S90U22J
S90U41M
S90U1T
S90U44BK
S90U42AK
S90U43AK
S90U57I
S90U48AE
S90U53H
S90U54H
S90U42BK
S90U43BK
S90U73B
S90U48BE
S90U56H
S90U42AK
S90U11K
S90U44AK
S90U65D
S90U42BK
S90U12J
S90U44BK
S90U72C
S90U70B
S90U8K
S90U45AK
S90U10E
S90U45BM
S90U60J
S90U50B
S90U6S
S90U61H S90U71C S90U7Z
Total temps standard en heure Taux d'occupation
7,062
8,910
10,041
7,307
7,239
5,281
5,941
4,874
7,815
5,966
6,055
97%
122%
138%
100%
99%
72%
81%
67%
107%
82%
83%
Tableau 4.6: Calcul de charge des postes
Les postes 2,3 et 9 sont très chargés donc les opératrices qui travaillent au niveau de ces postes ne peuvent jamais terminer leurs programmes de production. Par contre les autres postes sont moins chargés comme le cas du poste 8 qui a un taux d’occupation de 67%
seulement. La figure suivante montre que le problème et bien un problème d’équilibrage. En effet, les postes qui sont surchargés (plus que 100%) sont à l’origine des réclamations de la zone
avale (assemblage). Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
Taux d'occupations des postes 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% poste poste poste poste poste poste poste poste poste poste poste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Figure 4.7: Taux d’occupations des postes
4. Proposition d’une nouvelle affectation des saldes aux postes
Pour remédier au problème décrit auparavant nous avons proposé une nouvelle réparation des taches aux postes toutes en respectons les contraintes suivantes : L’effectif ne doit pas dépasser 10 perso nnes ;
Les saldes blindées (S90U42, S90U43, S90U44, S90U45, S90U46, S90U47, S90U48) ne peuvent pas être séparé. Par exemple : la salde S90U42AK ne peut pas être séparé de la salde S90U42BK.
Projet de fin d’étude
75
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
Le tableau suivant représente la nouvelle répartition :
Tableau 4.6: Nouveau calcul de charge des postes Après cette modification nous constatons que les taux d’occupations de tous les postes ne
dépassent pas la limite de capacité (100%).
Nouveaux taux d'occupations 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% poste 1 poste 2 poste 3 poste 4 poste 5 poste 6 poste 7 poste 8 poste 9 poste 10
Figure 4.8: Nouveaux taux d’occupations des postes Projet de fin d’étude
76
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
Il reste maintenant à lancer un essai pour confirmer les résultats obtenus théoriquement. 5. Essai de la nouvelle répartition sur le terrain Lors de la phase d’essai nous avons constaté que la nouvelle affectation marche très
bien et sauf que le moment de lancement de cet essai est mal choisi car le taux d’absentéisme dans la période d’essai était important.
Projet de fin d’étude
77
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
III.
Application de l’auto maintenance
1. Introduction L’étude des arrêts de production établit dans la partie
2 montre que les arrêts machine
présentent une grande part du temps perdu dans les 3 processus. A cet effet, une réduction de ce temps permettra une amélioration de productivité et une augmentation de disponibilité des postes de travail. Lors des observations effectuées durant notre stage, nous avons remarqué que le temps d’arrêts machine n’est pas forcément la durée d’intervention. En effet, parfois un arrêt de 20 minutes présente 5 minutes d’intervention sur la machine et 15 minutes d’attente du technicien maintenance. D’où l’intérêt d’appliquer la maintenance autonome af in
de réduire
les pertes de temps qui jalonne les processus. Le graphique suivant montre la répartition du temps moyen des arrêts machine.
Répartition du temps d'arrêt machines
Durée d’intervention 34%
Temps d'attente 66%
Figure 4.9: Répartition du temps d’arrêt machine
Projet de fin d’étude
78
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
2. La maintenance autonome. 2.1 Définition
La maintenance autonome est un des piliers de la TPM (Total Productive Maintenance).Elle consiste à transférer certaines opérations de maintenance à la production afin de : Dégager le service Maintenance pour qu’il puisse se consacrer à la maintenance
préventive ou réaliser des améliorations.
Rendre la Production autonome.
Ces objectifs peuvent être atteint en adoptant une méthodologie bien déterminée et appliquer les différentes étapes de la maintenance autonome. 2.2 Méthodologie et étapes
La méthodologie standardisée de la maintenance autonome est résumée dans la figure cidessous. Nettoyer pour inspecter
Inspecter pour trouver les anomalies
Trouver les anomalies pour :
Retrouver l’état
Standardiser les conditions de fonctionnement
Connaitre son équipement
normal de l’é ui ement
Proposer des améliorations
Figure 4.10: Méthodologie de la maintenance autonome
Projet de fin d’étude
79
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration L’application de cette méthodologie passe par le respect des 7 étapes de la maintenance
autonome comme elles sont définies dans la TPM. Ces étapes sont :
Formation initial (étape 0); Nettoyage initial ;
Pilotage visuel ;
Les premières gammes ;
La formation ;
L’inspection autonome ;
La standardisation ;
La gestion autonome.
2.3 Les niveaux d’intervention des opérateurs
Dans ce chapitre, notre intérêt est de déterminer le niveau d’intervention des opératrices sur les machines. En effet, dans le cadre de la quatrième étape on différencie ces niveaux d’intervention :
Premier niveau : la conduite des équipements
Compréhension des fonctions machine /process
Compréhension de la fonction de chaque sous ensemble de la machine
Maitriser les procédures et les instructions de travail
Produire en respectant la qualité, les coûts et les délais tout en assurant sa propre sécurité
Connaître les principaux objectifs et indicateurs de l'usine
Deuxième niveau : L'aptitude au diagnostic
Éviter en tout premier lieu des arrêts prolongés ou l'appel à un technicien pour des anomalies bénignes. Dans 80 à 90% des cas, une anomalie est due à un encrassement, un débris d'emballage ou à une mauvaise manipulation. Le déréglage d'une machine est un cas de figure rare et plutôt lié à son usure normale ou prématurée.
L'acquisition des bases technique indispensable en préalable à la formation au diagnostic des pannes (la lubrification, les bases électriques, les bases mécaniques, les bases pneumatiques et le diagnostic)
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
Troisième niveau : La maintenance de premier niveau
Remplacement de pièces d'usure, échange standard de petits groupes et réglages qui ne nécessitent pas une grande expertise technique.
Des interventions plus délicates peuvent être conduites sous le tutorat d'un technicien et permettre à l'opérateur expérimenté de montrer ses capacités à progresser vers une fonction technique.
3. Application aux processus
Toutes les opératrices sont formées sur la maintenance premier niveau. En effet, les standards de l’entreprise exigent le remplissage des documents appropriés chaque début de
shift y compris les procédures de nettoyage décrites dans la méthodologie de la maintenance autonome. Ainsi une application du deuxième niveau d’intervention s’avère un moyen très important pour réduire le temps d’attente des techniciens maintenance et par conséquent le temps total d’arrêt de la machine.
La figure suivante montre la répartition des causes d’arrêts machine dans le processus épissurage.
Répartition des causes d'arrêts machine
PB soudage 50%
Autres problèmes 50%
Figure 4.11: Répartition des causes d’arrêts machine épissurage Cette figure montre que 50% des problèmes d’arrêts sont dues au soudage. Les interventions
pour régler ce problème dans la plupart des temps sont des réglages de paramètres sur PC et ne dépasse pas les 5 minutes.
Projet de fin d’étude
81
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration Pour résoudre ce problème d’attente nous proposons ce qui suit : Formation des opératrices sur les basiques de la mécanique et l’électrique.
Formation sur l’aptitude d’effectuer des diagnostiques simples et la compréhension des différents problèmes qui peuvent affecter leurs machines.
Apprentissage à changer les différents paramètres de la machine (temps de four, pression …)
Donc la formation des opératri ces sur ce genre d’interventions simples permettra de diminuer le temps d’arrêt machine et augmentera par conséquent la disponibilité des
équipements. A côté de ces suggestions, il faut aussi penser à augmenter la disponibilité des techniciens maintenance et utiliser des moyens plus efficaces de déclaration de problème machine à la place de chercher un technicien de maintenance. Par exemple :
Utiliser un moyen de sonorisation qui déclare la machine a problème
Communication par téléphone entre le chef d’éq uipe
responsable de la zone et le
responsable maintenance pour affecter un technicien le plus vite possible. Concernant le processus sertissage un historique des causes d’arrêts de machines n’existe pas. Mais nos observations lors du stage on a constaté qu e
le problème le plus
fréquent est celui des outils. Comme propositions pour diminuer le temps d’arrêt machine on peut ajouter à ce que
nous avons déjà proposé ci-dessous (formation sur le diagnostic, formation sur les basics de la mécaniques…) la multiplication des outils de sertissage. L’objectif de cette action est de permettre à l’opératrice de continuer son travail son interruption et permettre au technicien de maintenance de prendre son temps à réparer l’outil.
Projet de fin d’étude
82
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
IV.
Elaboration d’une application info rmatique pour la gestion du tableau de bord. Dans cette partie nous allons présenter l’application informatique que nous avons
élaborée. Cette application permet de suivre les performances de production dans la zone préparation en se basant sur 4 indicateurs :
La performance ;
Le taux de qualité ;
Le taux de disponibilité ;
Taux de rendement global (TRG).
Ces indicateurs sont calculés de façon journalière en se basant sur les bulletins de productions distribuées aux opératrices. 1. Objectifs de l’application
La zone préparation ne dispose d’aucun outil qui permet d’analyser et d’évaluer sa performance ainsi que l’état de production. De ce fait, un pilotage efficace et une instauration d’un plan d’action pertinent pour l’amélioration de la production deviens difficile. D’où la nécessité d’élaborer un tableau de bord comme outil qui permet de satisfaire les points
suivants :
évaluer la performance ;
réaliser un diagnostic de la situation ;
communiquer ;
informer ;
motiver les collaborateurs ;
progresser de façon continue. L’application
que nous avons élaborée vient pour répondre à ce besoin. Elle permet de
calculer des indicateurs (que nous allons détailler par la suite) qui permettent de suivre le fonctionnement de l’activité au sein de la zone préparation afin de détecter
les différents
problèmes pour ensuite les analyser et prendre les actions adéquates pour les éliminer.
Projet de fin d’étude
83
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
2. Choix des indicateurs de performance
Plusieurs indicateurs aident à évaluer la performance des équipements manufacturiers : coûts de non-qualité, nombre d'unités produites, taux de rejet, etc. Mais chacun de ces indicateurs pris individuellement ne montre qu'une partie de l’état de production. Pour obtenir
une vue d'ensemble de la performance d'une machine ou d'une usine, on a avantage à utiliser le taux de rendement global (TRG). Exprimé en pourcentage, cet indicateur simple aide le fabricant à cibler les actions d'amélioration les plus stratégiques. La force du TRG réside dans le fait qu'il tient compte simultanément des trois principaux paramètres de performance manufacturière, soit :
Le taux de disponibilité ;
Le taux de performance ;
Le taux de qualité.
Par la suite nous allons donner les formules de calcul de ces différents indicateurs.
3. Calcul des indicateurs de performance 3.1 Taux de disponibilité Un dispositif est dit disponible s’il peut remplir la mission ou la fonction pour laquelle il a été conçu. C’est aussi l’aptitude d’un dispositif à être en état de fonctionner dans des
conditions données.
Formule de calcul :
Temps de production réel Taux de disponibilité = Temps de production théorique
3.2 Taux de qualité
Il représente les pertes dues à de mauvaises fabrications.
Projet de fin d’étude
84
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
Formule de calcul : Nombre de ièces bonnes Taux de qualité = Nombre de pièces réalisées
3.3 Taux de performance
Il mesure les variations de cadence Formule de calcul: Tem s de c cle * roduction réelle Taux de performance = Tem s de roduction réelle
3.4 Taux de rendement global (TRG) Le TRG est un indicateur de productivité de l’organisation industrielle. C’est un
indicateur économique qui intègre la charge e ffective d’un moyen de production. La figure suivante montre la répartition du temps d’état d’un moyen de productio n.
Figure 4.12: Répartition du temps de travail Projet de fin d’étude
85
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
Formule de calcul : TRG=
TU
Temps utile
=
Temps d’ouverture
TO
On peut aussi calculer le TRG par la formule suivante : TRG = taux de disponibilité x aux de performance x taux de qualité
4. Choix du langage de programmation L’application est développée en utilisant le langage de programmation Visual Basic pour Applications (VBA) qui a été imposer par l’environnement de l’entrepris e et ce pour plusieurs
raisons :
Disponibilité de la licence du produit à la société SEWS CABIND Maroc ;
Utilisation du même langage pour les tableaux t ableaux de bord de la zone coupe.
Le paragraphe suivant présente le langage VBA. Visual Basic for Applications (VBA) est une implémentation de Microsoft Visual Microsoft Visual Basic qui est intégrée dans toutes les applications de Microsoft Office, dans Office, dans quelques autres applications Microsoft comme Visio comme Visio et au moins partiellement dans quelques autres applications comme AutoCAD, comme AutoCAD, WordPerfect, WordPerfect, MicroStation, Solidworks MicroStation, Solidworks ou encore ArcGIS. encore ArcGIS. Il remplace et étend les capacités des langages macro spécifiques aux plus anciennes applications comme le langage WordBasic intégré à une ancienne version du logiciel Word, et peut être utilisé pour contrôler la quasi-totalité de l 'IHM des applications hôtes, ce qui inclut la possibilité de manipuler les fonctionnalités de l'interface utilisateur comme les menus, les barres d'outils et le fait de pouvoir personnaliser personnaliser les boîtes les boîtes de dialogue et les formulaires utilisateurs. Comme son nom l'indique, VBA est très lié à Visual Basic , mais ne peut normalement qu'exécuter du code dans une application hôte Microsoft Office. Il peut cependant être utilisé pour contrôler une application à partir d'une autre (par exemple, créer automatiquement un document Word document Word à partir de données Excel) données Excel).. Le code ainsi exécuté est stocké dans des instances de documents, on l'appelle également macros. Projet de fin d’étude
86
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
5. Présentation de l’application . 5.1 Interface
La Figure suivante présente l’interface de l’application :
Figure 4.13: Interface Interface de l’application
Cette interface se compose de 2 parties :
1ère Partie qui permet la saisie les bulletins de production des différents processus. processus.
2ème partie qui permet la visualisation des résultats.
Description de la première partie : Cette zone de l’interface est consacrée aux opérations de saisie des bulletins de
production. Elle contient 3 boutons qui présentent les 3 processus de la zone préparations à savoir : épissurage, sertissage et twistage. En cliquant sur l’un des boutons, l’application nous affiche automatiquement la feuille
de saisie correspondante. correspondante.
Projet de fin d’étude
87
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
La figure suivante montre la feuille de saisie des données de production.
Figure 4.14: Feuille de saisie des données
Cette feuille permet de saisir les différentes données de productions : code d’articles produits, quantités produites, produites, différents différents arrêts de production et le temps de set set up. Une fois cette feuille est saisie, on clique sur le bouton « valider épissurage » qui permet d’alimenter notre notre base de données et calculer les indicateurs pour chaque opératrice. Si toutes
les fiches du jour sont saisies, le bouton « Alimenter TB journalier » calcul les différents indicateurs de notre processus pour la journée.
Projet de fin d’étude
88
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
La figure suivante montre les deux boutons de validation.
Figure 4.15: Boutons de validations Description de la deuxième partie : Cette zone de l’interface permet de choisir le tableau de bord qu’on veut visualiser. Dans un premiers temps on choisit le processus qu’on veut analyser. Ensuite on a 3 paramètres à
identifier :
La semaine
L’équipe (optionnelle)
Le code opératrice (optionnel)
Une fois les paramètres sont réglés le bouton « visualiser tableau de bord » calcul et donne automatiquement les différents indicateurs sous forme de graphiques.
Figure 4.16: Graphiques des indicateurs de performance Projet de fin d’étude
89
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration 5.2 La Base de données crée
La base de données que nous remplissons à partir de la saisie des bulletins de production contient plusieurs informations par date et par opératrice :
Quantité produite ;
Quantité à problème ;
Temps de set up ;
Total en temps standard ;
Les différents arrêts.
Figure 4.17: Base de données par date et par opératrice
Ces différentes données permettent de calculer les différents indicateurs pour chaque opératrice et de les intégrés dans la même feuille.
Projet de fin d’étude
90
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
La figure suivante montre la partie des indicateurs.
Figure 4.18: Indicateurs par opératrice
6. Synthèse L’application que nous avons élaborée permet de synthétiser l’état de production et de
calculer les différents indicateurs pour chaque opératrice et pour chaque processus. Ceci permettra d’analyser et d’évaluer la performance de la production quotidiennement et
visualiser son évolution chaque semaine. Par la suite on peut mener les actions les plus appropriés pour améliorer et augmenter la prestation de chaque processus.
Projet de fin d’étude
91
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration
V.
Investissements et résultats escomptés
1. Investissements nécessaires L’analyse des déplacements
traitée dans le chapitre 3 montre que le trajet que fait une
opératrice pour effectuer le test d’arrachement représente plus de 54% de la distance total parcourue. Cela est dû principalement au nombre insuffisant d’appareils dédiés à cette
opération. La multiplication de ces appareils de test est capable de réduire le temps perdu dans ces mouvements inutiles. Choix des appareils de test : Pour la section épissurage nous avons décidé d’acheter 2 autres appareils du test non
motorisé de type suivant :
Figure 4.19: Appareil du test d’arrachement
Cet appareil est destiné à faire un essai de traction qui permet de vérifier si la machine est en bon état et que tous les paramètres sont bien réglés, avant de commencer la production. Dimensions (mm)
140X90X140
Poids (kg)
2,5
Force max (KN)
20
Résolution max (N)
0,25
Interface
RS232 Tableau 4.7: Fiche technique de l’appareil du test
Projet de fin d’étude
92
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration Le coût de cet appareil est d’environ 30 000
MAD HT, donc cet investissement coûtera à
l’entreprise 60 000 DH hors taxe. pour la section sertissage manuel l’achat d’un appareil du test
de même nature va
diminuer considérablement le temps gaspillé dans les déplacements. Cet investissement va permettre de réduire le temps perdu dans les déplacements au niveau des deux sections (épissurage et sertissage manuel) de 50%. 2. Résultats escomptés
La mise en place des défé rents outils d’amélioration continue ain si que l’acquisition des trois appareils du test va contribuer à la réduction des temps de cycles et à l’amélioration de
la productivité de la zone préparation. L’objectif de cette
partie est d’évaluer les gains escomptés en termes de temps,
d’argent et de productivité, en se basant sur le taux horaire (TH) de l’usine. Gains en temps de changement de séries
Le tableau suivant résume les gains des temps de changements de séries ainsi que les gains en opérations au niveau de chaque processus .
Processus
Temps de changement de série par poste et par shift en min
Gains en changement de série par poste et par shift en min
Evolution
Epissurage
131
17
13%
Sertissage manuel
63,45
10,9
17%
Twistage
100,8
28,5
26%
Total
295,25
36,4
Tableau 4.8: Temps de changement de série et gain en temps de changement de série
Si on prend en compte le nombre de postes qui existe au niveau de chaque processus, le gain total sera de :
5950 heures par an pour la section épissurage ;
1744 heures par an pour la section sertissage manuel ;
1710 heures pour le processus twistage.
Projet de fin d’étude
93
Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration Gains en opérations de transformations
Le tableau suivant résume le gain en minute Opération
Temps de cycle en seconde
Gains en opérations par poste
Epissurage
48
21
Sertissage manuel
8
75
Twistage
40
42
Total
96
138
Tableau 4.9: temps de cycle et gains en opérations de transformations Sachant qu’il
y a 35 postes dans la section épissurage, 16 postes dans la section sertissage
manuel et 6 postes dans la section twistage, le gain total en opération sera : Gain total =21x35+75x16+42x6 Gain total =2187 unités supplémentaires Gains en déplacement
L’achat des appareils du test pour les deux processus (épissurage et sertissage manuel) permet
de réduire les distances parcourues par les opératrices, pour effectuer le test d’arrachement , de 50%. Le tableau suivant représente le gain en termes de déplacement pour chaque section
Processus
Distance parcourue pour effectuer le test d’arrachement (m)
Avant investissement Après investissement Epissurage 1
409
204
Epissurage 2
396
198
Sertissage manuel
78
39
Tableau 4.10: Les distances parcourues avant et après achat des appareils du test
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Chapitre 4: Propositions d’amélioration Gains en productivité
La mise en place du SMED et des autres outils de l’amélioration continue ainsi que l’investissement cité auparavant contribueront fortement à la réduction des temps de cycle et à l’augmentation de la productivité de la zone :
Le tableau suivant résume le gain total en productivité : Processus
Quantité moyenne produite/jour
Amélioration en productivité
Avant
Après
Epissurage
42000
43775
4%
Sertissage manuel
32000
34916
9%
Twistage
8400
8913
6%
Tableau 4.11: Amélioration en productivité
Projet de fin d’étude
95
Génie industriel
Conclusion générale A l’issu de ce travail, nous avons pu att eindre
les objectifs que nous étaient fixés au départ.
En effet, nous avons met en place quelques outils d’amélioration continue dans le but d’optimiser les flux de matières et d’informations au sein de la zone préparation.
Au début, nous avons procédé à u ne analyse de l’état des lieus qui nous a permet de détecter les problèmes qui nuisent au bon fonctionnement de la zone .En se basant sur les résultats de cette analyse nous avons défini par la suite les axes d’améliorations à savoir :
La mise en place du SMED et de la maintenance autonome ;
L’équilibrage des charges des postes de travail ;
Le développement d’une application informatique pour le suivi de la production.
Les résultats sont éloquents. Par la mise en place du SMED et l’analyse des déplacements
nous avons pu réduire le temps de changement de série au niveau des trois processus : épissurage, sertissage manuel et twistage. Cette réduction du temps gaspillé dans les opérations de changement a contribué à la réduction des temps de cycles et à augmenter la flexibilité des postes de travail. En outre, les charges des postes ont été équilibrées via une nouvelle répartition des taches ce qui va permettre d’améliorer le niveau de service de la zone. L’application développée servira au manager de la zone po ur
faire le suivi de tous les
processus afin de les comprendre et de les maîtriser. Sur le plan personnel, notre contact direct avec les managers, les techniciens et les opérateurs nous a permis de développer en plus de nos capacités techniques, des aptit udes d’ordre relationnel.
Projet de fin d’étude
96
Génie industriel
Bibliographie Littérature
[1] M. BENBRAHIM, cours « Gestion de la production », EMI 2011-2013. [2] A. CHERKAOUI, cours « Conception et organisation des postes de travail », EMI 2010-2011. [3] David GARNIER, thèse de doctorat « LA VALUE STREAM MAPPING : UN OUTIL DE REPRESENTATION DES PROCEDES ET DE REFLEXION POUR L’AMELIORATION LEAN APPLIQUE A L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE » Université JOSEPH FOURIER, Faculté de pharmacie de Grenoble, 2010. [4] Fred E.Meyers et James R.Stewart, livre « Motion and time study for Lean Manufacturing » Third Edition. [5] O.FONTANILLE, E. CHASSANDE-BAROZ, C.DE CHEFFONTAINES et O.FREMI « Pratique du Lean » Edition 2010.
Webographie
www.vision-lean.fr www.logistique.education.fr www.sprickstegall.com www.chohmann.free.fr
Projet de fin d’étude
97
Génie industriel
Annexes
Projet de fin d’étude
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Génie industriel
Annexe 1 MATRICULE NOM EUIPE
DE
DATE N° SCHUNK FAMILLE FX
A
HEURE DE TRAVAIL TPS SET-UP
E L C I T R A E D O C
é t i t n a u Q
d r a d n a t s s p m e T
e m è l b o r p à é t i t n a u Q
t l u a f e d e d e p y T
e g a r u s s i p e t n e m e g n a h c
TPS D'ARRET A CAUSE e g a l l u e p e r + u t s n e e m m e h c a r r a
n o i t a c i f i t n e d i e g a s s i l p m e r
r u e l a v t n e m e r t s i g e r n e
e t n a u q n a m n o i t a r a p é r p
P09
Projet de fin d’étude
e m è l b ) o e r c p n ( e a n n i e h t n c i a a m m t e r r a
P15
i r t u o e s i r p e r
P22
99
t n a s o p m o c e u q n a m
P31
t n a u q n a m u d o r p e d e r d r o
P40
u v é r p s a p e l ô r t n o c e d e s a h p
P42
é t i l a u q e m è l b o r p
P53
Génie industriel
Annexe 2
COMMENTAIRE
ARRETS
LISTE Netoyage Electricité manquante autre arret maintenance préventive Début de production Inventaire Formation nouveau Départ nouvelle production Formation R union d but d' quipe Visite médical
CODETEMPS TOTALE P10 P14 P18 P19 P20 P21 P23 P32 P50 P52 P60
Annexe 2
Projet de fin d’étude
100
Génie industriel
Organigramme de processus Titre du processus: Sertissage manuel Objet de l'observation: Poste 6
Quantité: 50 unités
Observateurs: KOUJA Abdelilah et TANFOUH Ibrahim
Date: 22.03.2013
Opération N°
Contrôle
transport
Délai
Stockage
Etapes
Distance parcourue temps (min) (m)
1
Consulter le programme
0.16
2
Consulter la gamme
0.34
3 4 5
Démonter l'outil et la
3
connexion Se déplacer pour chercher
0.08
l'outil et la connexion stocker l'ancien outil et
0.16
connexion
6
Prendre l'outil et la connexion
0.16
7
Se déplacer vers le poste
0.08
8 9
Monter le nouvel outil et la
3
nouvelle connexion Se déplacer pour chercher les
0.1
saldes
10
Chercher les saldes
1
11
Retour au poste
0.1
12
Réglage et sertir 2 pièces
2.67
13 Mesurer avec le micromètre
0.34
14
Se déplacer pour tester
0.25
15
Tester
16
Retour au poste
17
1 0.25
Remplissage du document
2
d'enregistrement
18
Sertissage
2.5
19
Emballage
0.16
20
Se déplacer vers le stock
0.16
21
Stokcer
0.08 Total
14.83
1.34
1.02
0
0.24
17.59
Pourcentage
84.3%
7.6%
5.8%
0%
1.4%
100%
Projet de fin d’étude
101
Génie industriel
Projet de fin d’étude
102
Génie industriel
Annexe 3 Epissurage 1 Déplacement pour test N° de Schunk
Distance (m)
Fréquence
Distance par opératrice
Distance (m)
Fréquence
12 8 6 8 6 8 12 14 14 16 16 18 18 20 22
22 28 18 22 20 22 22 14 20 30 22 28 24 30 20
264 224 108 176 120 176 264 196 280 480 352 504 432 600 440
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11 14 9 11 10 11 11 7 10 15 11 14 12 15 10
Schunk1 Schunk2 Schunk3 Schunk4 Schunk5 Schunk6 Schunk7 Schunk8 Schunk9 Schunk10 Schunk11 Schunk12 Schunk13 Schunk14 Schunk15
4616
Total
Déplacement pour stocker les Saldes finies
Déplacement pour salde Distance par opératrice 220 280 180 220 200 220 220 140 200 300 220 280 240 300 200
103
Fréquence
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
22 28 29 22 27 30 22 20 30 25 23 20 12 15 16
3420
Total
Projet de fin d’étude
Distance (m)
Distance par opératrice 132 168 174 132 162 180 132 120 180 150 138 120 72 90 96 2046
Total
Génie industriel
EPISSURAGE 2
Déplacement pour test N° de Schunk
Distance (m)
Schunk16 Schunk17 Schunk18 Schunk19 Schunk20 Schunk21 Schunk22 Schunk23 Schunk24 Schunk25 Schunk26 Schunk27 Schunk28 Schunk29 Schunk30 Schunk31 Schunk32 Schunk33 Schunk34 Schunk35
Fréquence
26 27,5 24 25,5 18 19,5 14 15,5 8 9,5 4 5,5 4 5,5 8 9,5 14 15,5 18 19,5
21 21 34 20 17 16 17 18 17 11 18 15 11 16 14 12 14 14 14 13 Total
Projet de fin d’étude
Déplacement pour récupérer les saldes Distance par opératrice 546 577,5 816 510 306 312 238 279 136 104,5 72 82, 5 44 88 112 114 196 217 252 253,5 5256
Distance (m)
Fréquence
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 15 11 7 7 7 9 8 8 9 8 5 7 5 5 5 6 6 6 Total
104
Génie industriel
Distance par opératrice 200 200 300 220 140 140 140 180 160 160 180 160 100 140 100 100 100 120 120 120 3080
Déplacement pour stocker les Saldes finies Distance (m)
Fréquence
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
10 10 15 11 7 7 7 9 8 8 9 8 5 7 5 5 5 6 6 6 Total
Distance par opératrice 30 50 45 55 21 35 21 45 24 40 27 40 15 35 15 25 15 30 18 30 616
EPISSURAGE 2
Déplacement pour test N° de Schunk
Distance (m)
Fréquence
26 27,5 24 25,5 18 19,5 14 15,5 8 9,5 4 5,5 4 5,5 8 9,5 14 15,5 18 19,5
Schunk16 Schunk17 Schunk18 Schunk19 Schunk20 Schunk21 Schunk22 Schunk23 Schunk24 Schunk25 Schunk26 Schunk27 Schunk28 Schunk29 Schunk30 Schunk31 Schunk32 Schunk33 Schunk34 Schunk35
Déplacement pour stocker les Saldes finies
Déplacement pour récupérer les saldes Distance par opératrice
21 21 34 20 17 16 17 18 17 11 18 15 11 16 14 12 14 14 14 13
Distance (m)
Fréquence
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 15 11 7 7 7 9 8 8 9 8 5 7 5 5 5 6 6 6
546 577,5 816 510 306 312 238 279 136 104,5 72 82, 5 44 88 112 114 196 217 252 253,5 5256
Total
Total 104
Projet de fin d’étude
Distance par opératrice 200 200 300 220 140 140 140 180 160 160 180 160 100 140 100 100 100 120 120 120 3080
Distance (m)
Fréquence
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
10 10 15 11 7 7 7 9 8 8 9 8 5 7 5 5 5 6 6 6 Total
Génie industriel
Sertissage manuel
Déplacement pour test N° de presse
presse 1 presse 2 presse 3 presse 4 presse 5 presse 6 presse 7 presse 8 presse 9 presse 10 presse 11 presse 12 presse 13 presse 14 presse 15 presse 16
Projet de fin d’étude
Distance (m)
Distance Fréquence par opératrice
21 22,5 18 19,5 16 17,5 12 13,5 9 10,5 6 7,5 3 4,5 1 2,5 Total
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
147 157,5 126 136,5 112 122,5 84 94,5 63 73,5 42 52,5 21 31,5 7 17,5 1288
Déplacement pour récupérer outil et la connexion Distance (m)
Fréquence
14 12 11 9 8 6 5 3 3 5 6 8 9 11 12 14 Total
105
Distance par opératrice
5 4 4 6 6 6 6 6 8 6 7 7 6 6 6 6
Génie industriel
70 48 44 54 48 36 30 18 24 30 42 56 54 66 72 84 776
Déplacement pour stocker les Saldes finies Distance (m)
Fréquence
3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 Total
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Distance par opératrice 28 12 28 12 28 12 28 12 28 12 28 12 28 12 28 12 320
Distance par opératrice 30 50 45 55 21 35 21 45 24 40 27 40 15 35 15 25 15 30 18 30 616
Sertissage manuel
Déplacement pour récupérer outil et la connexion
Déplacement pour test N° de presse
Distance (m)
presse 1 presse 2 presse 3 presse 4 presse 5 presse 6 presse 7 presse 8 presse 9 presse 10 presse 11 presse 12 presse 13 presse 14 presse 15 presse 16
Distance Fréquence par opératrice
21 22,5 18 19,5 16 17,5 12 13,5 9 10,5 6 7,5 3 4,5 1 2,5 Total
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Distance (m)
147 157,5 126 136,5 112 122,5 84 94,5 63 73,5 42 52,5 21 31,5 7 17,5 1288
Fréquence
14 12 11 9 8 6 5 3 3 5 6 8 9 11 12 14 Total
105
Projet de fin d’étude
Déplacement pour stocker les Saldes finies
Distance par opératrice
5 4 4 6 6 6 6 6 8 6 7 7 6 6 6 6
Distance (m)
70 48 44 54 48 36 30 18 24 30 42 56 54 66 72 84 776
Fréquence
3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 Total
Distance par opératrice
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
28 12 28 12 28 12 28 12 28 12 28 12 28 12 28 12 320
Génie industriel
Twistage
Déplacement pour récupérer saldes N° de poste
Distance (m)
Déplacement pour déposer
Fréquence
Distance par opératrice
Distance (m)
Fréquence
Distance par opératrice
twistage 1
15
10
150
3
10
30
twistage 2
12
9
108
3
9
27
0
twistage 3
0
twistage 4
10
9
90
5
9
45
twistage 5
14
9
126
4
9
36
twistage 6
11
8
88
5
8
40
Total
562
Total
178
Twistage
Déplacement pour récupérer saldes N° de poste
Distance (m)
Déplacement pour déposer
Fréquence
Distance par opératrice
Distance (m)
Fréquence
Distance par opératrice
twistage 1
15
10
150
3
10
30
twistage 2
12
9
108
3
9
27
0
twistage 3
0
twistage 4
10
9
90
5
9
45
twistage 5
14
9
126
4
9
36
twistage 6
11
8
88
5
8
40
562
Total
Projet de fin d’étude
106
Total
178
Génie industriel
Annexe 4 SALD
Projet de fin d’étude
Quanti§té MOYENNE
TSD
S90U11K
0,535
12
S90U12J
0,697
12
S90U13J
0,535
12
S90U14J
0,535
12
S90U15J
0,535
12
S90U16S
0,607
12
S90U17J
0,535
12
S90U18J
0,535
12
S90U19J
0,697
12
S90U1T
0,636
12
S90U20D
0,535
12
S90U21G
0,535
12
S90U22J
0,607
12
S90U23M
0,607
12
S90U24I
1,771
12
S90U26H
0,693
12
S90U27J
0,697
12
S90U28G
0,596
12
S90U29I
0,536
12
S90U30G
0,672
12
S90U31D
0,607
12
S90U32H
0,607
12
S90U33M
0,607
12
S90U34I
0,697
12
S90U35G
0,535
12
S90U36H
0,632
12
S90U37H
0,596
12
S90U38H
0,571
12
S90U39F
0,535
12
S90U3L
0,607
12
S90U40H
0,697
12
S90U41M
0,607
12
S90U42AK
0,535
12
S90U42BK
0,535
12
S90U43AK
0,535
12
S90U43BK
0,535
12
S90U44AK
0,596
12
107
Génie industriel
Projet de fin d’étude
S90U44BK
0,636
12
S90U45AK
0,535
12
S90U45BM
0,535
12
S90U46AK
0,535
12
S90U46BK
0,535
12
S90U48AE
0,535
12
S90U48BE
0,535
12
S90U4J
0,535
12
S90U50B
0,356
12
S90U51F
0,636
12
S90U52A
0,535
12
S90U53H
0,535
12
S90U54H
0,535
12
S90U55G
0,535
12
S90U56H
0,535
12
S90U57I
0,535
12
S90U58H
0,535
12
S90U59G
0,535
12
S90U60J
0,607
12
S90U61H
0,737
12
S90U62H
0,535
12
S90U63H
0,535
12
S90U64H
0,571
12
S90U65D
0,737
12
S90U66D
0,607
12
S90U68C
0,607
12
S90U69B
0,607
12
S90U6S
0,607
12
S90U70B
0,607
12
S90U71C
0,607
12
S90U72C
0,607
12
S90U73B
0,607
12
S90U76C
0,607
12
S90U7Z
0,607
12
S90U8K
0,535
12
S90U9K
0,636
12
S90U10E
0,596
92
S90U11U
0,607
80
S90U12R
0,607
80
S90U13Q
0,607
80
S90U14T
0,607
80
S90U15F
0,535
80
S90U16Q
0,607
80
S90U17L
0,535
80
S90U18G
0,535
80
108
Génie industriel
Projet de fin d’étude
S90U19I
0,697
80
S90U1S
0,632
80
S90U20C
0,535
80
S90U21F
0,535
80
S90U22G
0,535
80
S90U23F
0,571
80
S90U24M
0,607
80
S90U25G
0,535
80
S90U26J
0,693
80
S90U27L
0,607
80
S90U28B
0,596
80
S90U29H
0,536
80
S90U30F
0,672
80
S90U31
0,571
80
S90U32B
0,535
80
S90U33J
0,83
80
S90U34G
0,993
80
S90U35I
0,607
80
S90U36G
0,632
80
S90U37F
0,596
80
S90U38G
0,571
80
S90U39B
0,535
80
S90U3X
0,607
80
S90U40
0,697
80
S90U41T
0,607
80
S90U42Ao
0,607
80
S90U42Bo
0,607
80
S90U43AE
0,535
80
S90U43BJ
0,535
80
S90U44AE
0,596
80
S90U44Bp
0,607
80
S90U45AG
0,535
80
S90U45BL
0,535
80
S90U46AF
0,535
80
S90U46BJ
0,535
80
S90U47A
0,596
80
S90U47Bb
0,607
80
S90U48AA
0,535
80
S90U48BA
0,535
80
S90U49AA
0,607
92
S90U49BA
0,607
92
S90U4H
0,535
80
S90U50A
0,356
80
S90U51H
0,596
80
S90U52
0,535
80
109
Génie industriel
Projet de fin d’étude
S90U53K
0,607
80
S90U54F
0,535
80
S90U55F
0,535
80
S90U56F
0,535
80
S90U57H
0,535
80
S90U58F
0,535
80
S90U59D
0,535
80
S90U5H
0,535
92
S90U60G
0,607
80
S90U61B
0,737
80
S90U62F
0,535
80
S90U63F
0,535
80
S90U64F
0,571
80
S90U69A
0,535
80
S90U6P
0,607
80
S90U70a
0,607
80
S90U71b
0,607
80
S90U72a
0,607
80
S90U73G
0,607
80
S90U76a
0,607
80
S90U7W
0,607
80
S90U8H
0,535
80
S90U9H
0,636
80
Total temps standard
4168,772
Temps standard par oprératrice
6,316
110
Génie industriel
Affectation actuelle des éléments qui ont une petite quantité poste 1
poste 2
poste 3
poste 4
S90U15J
0,535
12 S90U16S
0,607
12 S90U51F
0,636
12 S90U45AK
0,535
6
S90U21G
0,535
12 S90U19J
0,697
12 S90U40H
0,697
12 S90U45BM
0,535
6
S90U23M
0,607
12 S90U30G
0,672
12 S90U35G
0,535
12 S90U24I
1,771
12
S90U43AK
0,535
4 S90U36H
0,632
12 S90U33M
0,607
12 S90U34I
0,697
6
S90U43BK
0,535
4 S90U37H
0,596
12 S90U22J
0,607
0,596
6
S90U44AK
0,596
4 S90U62H
0,535
12 S90U48AE
0,535
12 S90U17J
6 S90U28G
0,535
12
S90U44BK
0,636
4 S90U64H
0,571
12 S90U48BE
0,535
12 S90U41M
0,607
12
S90U45AK
0,535
6 S90U57I
0,535
12 S90U65D
0,737
6 S90U53H
0,535
12
S90U45BM
0,535
6 S90U73B
0,607
12 S90U72C
0,607
6 S90U56H
0,535
12
S90U50B
0,356
12
S90U10E
0,596
92
S90U61H
0,737
6
S90U60J
0,607
6
S90U6S
0,607
6
S90U71C
0,607
12
S90U7Z
0,607
12
Total temps standard
59,014
Total temps standard
poste 5 S90U26H
65,424
Total temps standard
poste 6
0,693
12 S90U28G
S90U39F
0,535
S90U14J
0,535
S90U46AK
0,535
116,362
poste 7
61,974
poste 8
0,596
6 S90U18J
0,535
12 S90U14J
12 S90U32H
0,607
12 S90U43AK
0,535
4 S90U29I
0,536
12
6 S90U34I
0,697
6 S90U43BK
0,535
4 S90U31D
0,607
12
12 S90U58H
0,535
12 S90U44AK
0,596
4 S90U4J
0,535
6
4 S90U76C
0,607
12
S90U46BK
0,535
12 S90U66D
0,607
12 S90U44BK
0,636
S90U52A
0,535
12 S90U69B
0,607
12 S90U54H
0,535
S90U59G
0,535
12 S90U3L
0,607
12 S90U42AK
0,535
6
S90U1T
0,636
12
S90U42BK
0,535
6
S90U70B
0,607
Total temps standard
Total temps standard
51,258
Total temps standard
43,314
Total temps standard
poste 9
6
12
12 35,752
Total temps standard
27,42
Génie industriel
111
Projet de fin d’étude
0,535
poste 10
poste 11
S90U22J
0,607
6 S90U4J
0,535
6 S90U43AK
0,535
4
S90U72C
0,607
6 S90U61H
0,737
6 S90U43BK
0,535
4
S90U13J
0,535
12 S90U20D
0,535
12 S90U44AK
0,596
4
S90U55G
0,535
12 S90U27J
0,697
12 S90U44BK
0,636
4
S90U60J
0,607
6 S90U38H
0,571
12 S90U42AK
0,535
6
S90U65D
0,737
6 S90U63H
0,535
12 S90U42BK
0,535
6
S90U6S
0,607
6 S90U9K
0,636
12 S90U11K
0,535
12
S90U12J
0,697
12
S90U8K
0,535
12
Total temps standard
31,83
Total temps standard
43,32
Total temps standard
36,832
Affectation actuelle des éléments qui ont une grande quantité
poste 1
poste 2
poste 3
S90U15F
0,535
40 S90U16Q
0,607
80 S90U51H
0,596
80
S90U21F
0,535
40 S90U19I
0,697
80 S90U40
0,697
80
S90U23F
0,571
40 S90U30F
0,672
80 S90U10E
0,596
92
S90U61B
0,737
40 S90U36G
0,632
80 S90U35I
0,607
80
S90U71b
0,607
80 S90U37F
0,596
80 S90U60G
0,607
40
poste 9
poste 10
poste 11
S90U22J
0,607
6 S90U4J
0,535
6 S90U43AK
0,535
4
S90U72C
0,607
6 S90U61H
0,737
6 S90U43BK
0,535
4
S90U13J
0,535
12 S90U20D
0,535
12 S90U44AK
0,596
4
S90U55G
0,535
12 S90U27J
0,697
12 S90U44BK
0,636
4
S90U60J
0,607
6 S90U38H
0,571
12 S90U42AK
0,535
6
S90U65D
0,737
6 S90U63H
0,535
12 S90U42BK
0,535
6
S90U6S
0,607
6 S90U9K
0,636
12 S90U11K
0,535
12
S90U12J
0,697
12
S90U8K
0,535
12
Total temps standard
31,83
Total temps standard
43,32
Total temps standard
36,832
Affectation actuelle des éléments qui ont une grande quantité
poste 1
poste 2
poste 3
S90U15F
0,535
40 S90U16Q
0,607
80 S90U51H
0,596
80
S90U21F
0,535
40 S90U19I
0,697
80 S90U40
0,697
80
S90U23F
0,571
40 S90U30F
0,672
80 S90U10E
0,596
92
S90U61B
0,737
40 S90U36G
0,632
80 S90U35I
0,607
80
S90U71b
0,607
80 S90U37F
0,596
80 S90U60G
0,607
40
S90U7W
0,607
80 S90U62F
0,535
80 S90U48AA
0,535
80
S90U50A
0,356
80 S90U73G
0,607
80 S90U48BA
0,535
80
S90U43AE
0,535
30 S90U64F
0,571
80 S90U33J
0,83
80
S90U43BJ
0,535
30 S90U57H
0,535
80 S90U22G
0,535
40
S90U44AE
0,596
30
S90U6P
0,607
40
S90U44Bp
0,607
30
S90U72a
0,607
40
S90U45AG
0,535
40
S90U45BL
0,535
40
Total temps standard
331,71
Total temps standard
poste 4
436,16
Total temps standard
poste 5
453,072
poste 6
S90U41T
0,607
80 S90U26J
0,693
80 S90U58F
0,535
80
S90U56F
0,535
80 S90U39B
0,607
80 S90U69A
0,535
80
S90U53K
0,607
80 S90U52
0,535
80 S90U32B
0,535
80
S90U17L
0,535
80 S90U59D
0,535
80 S90U3X
0,607
80
S90U24M
0,607
80 S90U14T
0,607
40 S90U28B
0,596
40
S90U45'AG
0,607
40 S90U1S
0,632
80 S90U34G
0,993
40
S90U45'BL
0,607
40 S90U46AF
0,535
80
S90U28B
0,596
40 S90U46BJ
0,535
80
S90U34G
0,993
40
Total temps standard
Projet de fin d’étude
343,4
Total temps standard
112
350,04
Total temps standard
Génie industriel
240,52
poste 7
poste 8
poste 9
S90U18G
0,535
80 S90U76a
0,607
80 S90U13Q
0,607
80
S90U54F
0,535
80 S90U31
0,571
80 S90U25G
0,535
80
S90U70a
0,607
80 S90U29H
0,536
80 S90U55F
0,535
80
S90U47A
0,596
40 S90U14T
0,607
40 S90U22G
0,535
40
S90U47Bb
0,607
40 S90U4H
0,535
40 S90U60G
0,607
40
S90U42AO
0,607
40 S90U5H
0,535
92 S90U72a
0,607
40
S90U42BO
0,607
40
0,607
40
S90U43AE
0,535
25
S90U43BJ
0,535
25
S90U44AE
0,596
25
S90U44Bp
0,607
25
Total temps standard
287,665
S90U6P
Total temps standard
poste 10
232,02
Total temps standard
poste 11
S90U38G
0,571
80 S90U12R
0,607
80
S90U20C
0,535
80 S90U11U
0,607
80
S90U27L
0,607
80 S90U8H
0,535
80
S90U61B
0,737
40 S90U47A
0,596
40
S90U63F
0,535
80 S90U47Bb
0,607
40
S90U9H
0,636
80 S90U42BO
0,607
40
S90U4H
0,535
40 S90U43AE
0,535
25
S90U42AO
0,607
40
S90U43BJ
0,535
25
S90U44AE
0,596
25
S90U44Bp
0,607
25
Total temps standard
Projet de fin d’étude
281,6
113
Total temps standard
293,425
Génie industriel
404,033
Nouvelle affectation des éléments qui ont une grande quantité
poste 1
poste 2
poste 3
poste 4
S90U50A
0,356
80
S90U20C
0,535
80
S90U25G
0,535
80
S90U38G
0,571
80
S90U17L
0,535
80
S90U21F
0,535
80
S90U32B
0,535
80
S90U51H
0,596
80
S90U18G
0,535
80
S90U23F
0,571
80
S90U39B
0,535
80
S90U27L
0,535
80
S90U42Ao
0,596
40
S90U36G
0,632
80
S90U31
0,571
80
S90U16Q
0,535
80
S90U42Bo
0,596
40
S90U13Q
0,535
80
S90U9H
0,636
80
S90U35I
0,535
80
S90U43AE
0,535
40
S90U7W
0,679
40
S90U61B
0,737
40
S90U24M
0,535
80
S90U43BJ
0,535
40
S90U45BL
0,535
40
S90U48AA
0,535
40
S90U49AA
0,596
46
S90U44Bp
0,596
40
S90U45AG
0,535
40
S90U48BA
0,535
40
S90U49BA
0,596
46
S90U44AE
0,596
40
S90U73G
0,535
80
S90U72a
0,535
40
S90U28B
0,596
40
S90U11U
0,535
80
S90U22G
0,535
40
S90U6P
0,535
40
S90U47Bb
0,596
40
S90U47A
0,596
40
S90U34G
0,993
Total temps standard
80 379,36
Total temps standard
380,2
114
Projet de fin d’étude
poste 5
Total temps standard
361,44
Total temps standard
343,232
Génie industriel
poste 6
poste 7
poste 8
S90U64F
0,571
80
S90U4H
0,535
80
S90U52
0,535
80
S90U56F
0,535
80
S90U30F
0,672
80
S90U10E
0,596
92
S90U54F
0,535
80
S90U57H
0,535
80
S90U3X
0,535
80
S90U19I
0,697
80
S90U55F
0,535
80
S90U58F
0,535
80
S90U41T
0,535
80
S90U42Ao'
0,596
40
S90U40
0,697
80
S90U37F
0,596
80
S90U76a
0,535
80
S90U42Bo'
0,596
40
S90U12R
0,679
80
S90U1S
0,632
80
99
0
80
S90U43AE'
0,596
40
S90U7W'
0,679
40
S90U61B'
0,737
40
S90U60G
0,737
80
S90U43BJ'
0,596
40
S90U45BL'
0,535
40
S90U48AA'
0,596
40
S90U46AF
0,535
40
S90U44Bp'
0,596
40
S90U45AG'
0,535
40
S90U48BA'
0,596
40
S90U46BJ
0,535
40
S90 U44AE'
0,596
40
S90U14T'
0,535
40
S90U72a'
0,535
40
S90U33J
0,83
40
S90U47Bb'
0,596
40
S90U15F
0,535
80
S90U22G'
0,535
40
S90U47A'
0,596
40
S90U6P'
0,535
40
S90U14T
0,535
Total temps standard
362,8
Total temps standard
40 365,512
Total temps standard
poste 9 S90U59D
0,535
S90U5H S90U62F
poste 10 80
S90U63F
0,535
80
0,535
92
S90U69A
0,535
80
0,535
80
S90U8H
0,535
80
S90U26J
0,693
80
S90U70a
0,535
80
S90U53K
0,535
80
S90U29H
0,536
80
S90U24M
0,535
40
S90U71b
0,535
80
S90U49AA
0,596
46
S90U60G
0,737
40
S90U49BA
0,596
46
S90U46AF
0,596
40
S90U34G
0,535
40
S90U46BJ
0,596
40
S90U28B
0,535
40
S90U33J
0,83
40
Total temps standard
Projet de fin d’étude
372,64
352,092
Total temps standard
115
Génie industriel
367,24
Total temps standard
368
poste 5
poste 6
poste 7
poste 8
S90U64F
0,571
80
S90U4H
0,535
80
S90U52
0,535
80
S90U56F
0,535
80
S90U30F
0,672
80
S90U10E
0,596
92
S90U54F
0,535
80
S90U57H
0,535
80
S90U3X
0,535
80
S90U19I
0,697
80
S90U55F
0,535
80
S90U58F
0,535
80
S90U41T
0,535
80
S90U42Ao'
0,596
40
S90U40
0,697
80
S90U37F
0,596
80
S90U76a
0,535
80
S90U42Bo'
0,596
40
S90U12R
0,679
80
S90U1S
0,632
80
99
0
80
S90U43AE'
0,596
40
S90U7W'
0,679
40
S90U61B'
0,737
40
S90U60G
0,737
80
S90U43BJ'
0,596
40
S90U45BL'
0,535
40
S90U48AA'
0,596
40
S90U46AF
0,535
40
S90U44Bp'
0,596
40
S90U45AG'
0,535
40
S90U48BA'
0,596
40
S90U46BJ
0,535
40
S90 U44AE'
0,596
40
S90U14T'
0,535
40
S90U72a'
0,535
40
S90U33J
0,83
40
S90U47Bb'
0,596
40
S90U15F
0,535
80
S90U22G'
0,535
40
S90U47A'
0,596
40
S90U6P'
0,535
40
S90U14T
0,535
40
Total temps standard
362,8
Total temps standard
365,512
Total temps standard
poste 9
372,64
368
poste 10
S90U59D
0,535
80
S90U63F
0,535
80
S90U5H
0,535
92
S90U69A
0,535
80
S90U62F
0,535
80
S90U8H
0,535
80
S90U26J
0,693
80
S90U70a
0,535
80
S90U53K
0,535
80
S90U29H
0,536
80
S90U24M
0,535
40
S90U71b
0,535
80
S90U49AA
0,596
46
S90U60G
0,737
40
S90U49BA
0,596
46
S90U46AF
0,596
40
S90U34G
0,535
40
S90U46BJ
0,596
40
S90U28B
0,535
S90U33J
0,83
Total temps standard
Total temps standard
40 352,092
Total temps standard
115
Projet de fin d’étude
40 367,24
Génie industriel
Nouvelle affectation des éléments qui ont une petite quantité poste1
poste2
S90U50B
0,356
12
S90U17J
0,535
12
S90U18J
0,535
12
S90U42AK
0,535
6
S90U42BK
0,535
6
S90U43AK
0,535
6
S90U43BK
0,535
6
S90U44AK
0,596
6
S90U44BK
0,636
6
S90U34I
0,697
6
Total temps standard
41,526
S90U20D S90U21G S90U23M S90U36H S90U7Z S90U13J S90U73B S90U45AK S90U45BM S90U11K
S90U64H S90U30G S90U3L S90U41M S90U76C S90U60J S90U33M S90U46AK S90U46BK
12
0,672
12
0,535
12
0,535
12
0,535
12
0,535
6
0,535
6
0,535
6
0,535
6
Projet de fin d’étude
0,535
12
0,535
12
0,632
12
0,535
6
0,535
12
0,535
12
0,535
6
0,535
6
0,535
12
S90U32H S90U39F S90U31D S90U9K S90U48AE S90U48BE S90U72C S90U6S S90U22J S90U61H
55,734
47,016
S90U4J S90U19J S90U43AK S90U43BK S90U44AK S90U44BK S90U42AK S90U42BK S90U68C S90U14J
12
S90U38H
0,571
12
0,535 0,535
12
S90U27J
0,697
12
12
S90U51F
0,636
12
0,636
12
S90U16S
0,535
12
0,535
6
S90U24I
1,771
6
0,535
6
S90U35G
0,535
12
0,535
6
0,535
6
S90U28G
0,596
6
0,535
6
S90U66D
0,535
12
0,737
6 47,364
Total temps standard
poste7
0,535
12
0,697
12
0,535
6
0,535
6
0,596
6
0,636
6
0,535
6
0,535
6
0,535
12
0,535
6
Total temps standard
poste4
0,535
Total temps standard
poste6
0,571
Total temps standard
12
Total temps standard
poste5
poste3
0,535
S90U52A S90U54H S90U55G S90U40H S90U12J S90U15J S90U7Z S90U45AK S90U45BM S90U14J
44,646
116
Génie industriel
poste8
0,535
12
0,535
12
0,535
12
0,697
12
0,697
12
0,535
12
0,535
6
0,535
6
0,535
6
0,535
6
Total temps standard
56,31
55,248
S90U1T S90U56H S90U57I S90U58H S90U37H S90U61H S90U48AE S90U48BE S90U22J S90U6S
0,636
12
0,535
12
0,535
12
0,535
12
0,596
12
0,737
6
0,535
6
0,535
6
0,535
6
0,535
6
Total temps standard
51,306
Nouvelle affectation des éléments qui ont une petite quantité poste1
poste2
S90U50B
0,356
12
S90U17J
0,535
12
S90U18J
0,535
12
S90U42AK
0,535
6
S90U42BK
0,535
6
S90U43AK
0,535
6
S90U43BK
0,535
6
S90U44AK
0,596
6
S90U44BK
0,636
6
S90U34I
0,697
6
Total temps standard
41,526
S90U20D S90U21G S90U23M S90U36H S90U7Z S90U13J S90U73B S90U45AK S90U45BM S90U11K
12
0,535
12
0,535
12
0,632
12
0,535
6
0,535
12
0,535
12
0,535
6
0,535
6
0,535
12
12
0,672
12
0,535
12
0,535
12
0,535
12
0,535
6
0,535
6
0,535
6
0,535
6
55,734
47,016
S90U4J S90U19J S90U43AK S90U43BK S90U44AK S90U44BK S90U42AK S90U42BK S90U68C S90U14J
12
0,697
12
0,535
6
0,535
6
0,596
6
0,636
6
0,535
6
0,535
6
0,535
12
0,535
6
Total temps standard
S90U53H S90U59G S90U62H S90U26H S90U24I S90U34I S90U28G S90U65D
Total temps standard
0,535
12
S90U38H
0,571
12
0,535
12
S90U27J
0,697
12
0,535
12
S90U51F
0,636
12
0,636
12
S90U16S
0,535
12
0,535
6
S90U24I
1,771
6
0,535
6
S90U35G
0,535
12
0,535
6
0,535
6
S90U28G
0,596
6
0,535
6
S90U66D
0,535
12
0,737
6
Total temps standard
S90U52A S90U54H S90U55G S90U40H S90U12J S90U15J S90U7Z S90U45AK S90U45BM S90U14J
44,646
47,364
Total temps standard
12
0,535
12
0,535
12
0,697
12
0,697
12
0,535
12
0,535
6
0,535
6
0,535
6
0,535
6
S90U63H S90U69B S90U8K S90U70B S90U29I S90U60J S90U46AK S90U46BK S90U33M S90u71C Total temps standard
12 12 12 12 6 6 6 12
54,804
117
55,248
Génie industriel
poste10 0,535 0,535 0,535 0,535 0,536 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535
Génie industriel
56,31
poste8
0,535
Total temps standard
116
poste9 0,535 0,535 0,535 0,693 1,771 0,697 0,596 0,737
poste4
poste7
0,535
Projet de fin d’étude
Projet de fin d’étude
S90U32H S90U39F S90U31D S90U9K S90U48AE S90U48BE S90U72C S90U6S S90U22J S90U61H
poste6
0,571
Total temps standard
0,535
Total temps standard
poste5
S90U64H S90U30G S90U3L S90U41M S90U76C S90U60J S90U33M S90U46AK S90U46BK
poste3
12 12 12 12 12 6 6 6 6 12 51,372
S90U1T S90U56H S90U57I S90U58H S90U37H S90U61H S90U48AE S90U48BE S90U22J S90U6S
0,636
12
0,535
12
0,535
12
0,535
12
0,596
12
0,737
6
0,535
6
0,535
6
0,535
6
0,535
6
Total temps standard
51,306
S90U53H S90U59G S90U62H S90U26H S90U24I S90U34I S90U28G S90U65D
poste9 0,535 0,535 0,535 0,693 1,771 0,697 0,596 0,737
Total temps standard
Projet de fin d’étude
poste10
S90U63H 0,535 S90U69B 0,535 S90U8K 0,535 S90U70B 0,535 S90U29I 0,536 S90U60J 0,535 S90U46AK 0,535 S90U46BK 0,535 S90U33M 0,535 S90u71C 0,535 Total temps standard
12 12 12 12 6 6 6 12
54,804
117
Génie industriel
12 12 12 12 12 6 6 6 6 12 51,372